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多参数液动潜孔锤测试平台的研究

2019-12-24王跃伟陆洪智齐力强杨泽英苏长寿

钻探工程 2019年11期
关键词:潜孔实验台弹簧

王跃伟, 陆洪智, 齐力强, 杨泽英, 张 涛, 苏长寿, 梁 楠

(1.中国地质科学院勘探技术研究所,河北 廊坊 065000; 2.中国地质大学〈武汉〉,湖北 武汉 430074)

0 引言

多年生产实践证实,液动冲击回转钻进技术可大幅度提高钻进速度、回次进尺和钻头寿命,是一种高效、优质、低耗的技术[1-4]。液动冲击器(又称液动潜孔锤,简称液动锤)是液动冲击回转钻进技术的核心,在孔内循环介质驱动下对钻头产生高频连续的冲击载荷,从而实现冲击回转钻进。

该技术目前在地质勘探,尤其是小口径岩心钻探领域应用十分广泛,且效果明显[5-10],但在石油、地热、煤层气等其他钻井领域应用较少。首先,几十年以来,各行业有自己的队伍、院校、科研院所,交叉较少,缺乏交流。其次,液动锤随口径增大冲击功也大大提高,相同材质及热处理工艺条件下液动锤寿命有所降低,限制其在石油、地热等行业应用。第三,液动潜孔锤理论研究较少,难以针对不同工况进行相对精准的性能调节,无法适应上述所述行业的要求。

目前国内进行液动潜孔锤研究单位较多[11-21],但理论研究较少,吉林大学从仿真计算、数值模拟等角度对射流式液动潜孔锤进行过一些理论研究[22-25],勘探技术研究所对双喷嘴复合液动锤建立水力学模型探讨喷嘴结构及运动参数对性能影响[19],此外鲜有此方面的研究。建立液动锤结构参数及泵量、泵压等输入性能参数与冲击功和冲击频率之间的关系,进而开展液动潜孔锤基础理论研究,提高其研究水平和适用范围,迫切需求建立一个可以进行液动锤性能测试的实验平台。

1 实验台方案设计

多参数液动潜孔锤测试平台主要由数据采集和处理模块、循环动力模块和机械固定模块3个主要模块组成,如图1所示。

图1液动潜孔锤性能测试实验台示意
Fig.1Performance test bench of hydraulic down-hole hammers

1.1 数据采集和处理模块

数据采集和处理模块是液动潜孔锤性能测试实验台的核心,由数据采集处理软件系统、数据采集卡、可进行计算和显示的PC机、不同功能的传感器及其他元件组成。

冲击功的测量采用压电石英力传感器,其原理为压电效应。当压电传感器受到力作用后,其内部的压电元件上也受到同样的力,根据压电效应原理,压电元件的两面就会产生与这个力成正比的电压,通过测此电压即可测得作用力,再根据力与功之间的标定来计算冲击功。根据冲击功曲线相邻两个波峰的时间差计算冲击频率。

液体压力采用传感器测量,工作原理是靠其内部弹性膜片上粘贴的电阻应变计敏感元件组成电桥,在压力作用下弹性膜片产生应变,应变计感受此应变并使应变计桥臂电阻发生变化。给应变计电桥加额定激励电压,即可得到与压力呈线性关系的电压变化,通过测量电压即可测出压力值。

泵量采用流量传感器测量。流量传感器中有液体通过时使其内部电路的磁阻发生变化,产生与流量成正比的电压脉冲信号,通过测脉冲信号的电压值即可测出流量值。流量传感器测量原理为通过磁场中的流体在切割磁感线时会产生的与流量成正比的感应电动势,通过测量这个感应电动势计算出液体流量。

1.2 循环动力模块

循环动力模块由泥浆泵、进水管路、出水管路、稳压罐、调节阀、背压阀、泵压表等组成。三台不同排量泥浆泵并联,输出泵量范围为0~1800 L/min,最大输出泵压为10 MPa。稳压罐可大大减小进入液动锤工作介质的压力波动。调节阀可对进水管路进行分流,在理论上实现无级调节泵量。背压阀放置于液动锤出口,模拟孔底背压条件,开展液动锤背压适应性研究。

1.3 机械固定模块

机械固定模块主要为液动锤固定台架,台架由液压控制,含两个同步油缸和链条倍速机构,结构如图2所示,技术参数见表1。

图2 液动锤固定台架结构示意Fig.2 Structure of the hydraulic hammer fixing stand

表1 液动锤固定台架技术参数Table 1 Technical parameters of the hydraulic hammer fixing stand

2 冲击功标定

2.1 冲击模型

如图3所示,设冲锤组件以速度v冲击铁砧,冲击力以冲击波的形式传递至传感器,传感器受压产生电荷,再由电荷放大器处理,产生电压信号。冲锤冲击铁砧后发生反弹,冲击过程为非完全弹性碰撞,传感器上部铁砧和下层底座都会受压并产生变形。

图3 冲击模型Fig.3 Impact model

建模时可以将传感器上部铁砧和下部底座看作一个刚度很大的弹簧,劲度系数分别为k1、k2,中间的传感器看作一个不变形的刚体。冲击过程中,上弹簧的形变为x1,下弹簧的形变为x2。在该数学模型中,冲锤下一次的下落过程中,把接触时刻的动能转换为两个刚度很大的弹簧的弹性势能,达到最大形变xmax时,传感器所受的力为Fmax。随后弹簧恢复形变,将冲锤反弹,但在弹簧恢复的过程中,传感器和底座有限位,阻滞很大,弹簧只把部分弹性势能转换为冲锤的反弹动能。

接触时刻的动能E=mv2/2(其中:m为冲锤组件质量,v为发生冲击时冲锤组件末速度)。达到最大形变时,弹簧存储的总弹性势能:

(1)

以冲击时刻的动能作为冲击功W,则冲击功W与弹簧总弹性势能P相等:

(2)

由胡克定理可知:

(3)

把公式(2)和公式(3)变形可得:

(4)

弹簧达到最大形变时,传感器近似看作受力平衡,则:

Fmax=F1max=F2max

(5)

把公式(5)带入到公式(4)中:

(6)

令1/k=1/k1+1/k2,即k为上下两个弹簧的串联刚度,则:

(7)

串联刚度k是与传感器、试验工装相关的系数,而冲击功与最大冲击力的平方成正比。

2.2 测定串联刚度k

采用冲击力法测冲击功受冲击部件形状、尺寸、质量、材料等因素影响较大,故在冲击标定过程中应采用待测液动锤的冲锤组件,最大程度模拟液动锤测试的环境和条件进行标定。此处以YZX108型液动锤为例。

传感器安装与液动锤测试保持一致,以YZX108型液动锤下接头作为冲击铁砧,直接坐于图4所示的底座上。冲锤在不同高度多次(试验中取5次)反复做自由落体运动,压电石英传感器测出每一组冲击力数值,再由冲锤组件的质量和自由落体的高度计算出冲锤组件冲击铁砧时的冲击功。由于阻力、碰撞接触条件不同,且试验过程受人的操作行为影响较大,故应剔除明显的异常数据,最终的有效数据取平均值。

1-铁砧;2-适应套;3-上盖板;4-上垫片;5-传感器;6-下垫片;7-下盖板;8-定位销;9-基座;10-出水管;11-背压阀

图4压电石英传感器安装示意
Fig.4Installation schematic diagram of the piezoelectric quartz sensor

试验完成后用计算机对采集到的数据进行回归分析,如图5所示,x轴为测量的冲击力,y轴为根据冲锤组件质量及下落高度计算的冲击功。最终回归方程式为y=0.0014x2-0.0001x,相关性R2=0.9998。0.0001x与0.0014x2相差3个数量级以上,根据式(7),应该是由试验过程中操作差异、外界干扰、测量误差等原因导致,故应略去,因此可以确定串联刚度k值,即1/(2k)=0.0014。

图5 串联刚度k反演数据Fig.5 Inversion data of serial stiffness k

3 实验台调试

液动潜孔锤性能测试实验台组装完成后于勘探技术研究所冲击回转试验室进行了室内调试,调试采用YZX108型液动潜孔锤[26],该液动锤冲锤组件质量23.8 kg。测试中液动锤自由行程为15 mm。

流量传感器、压力传感器直接通过螺纹连接到管路上,压电石英传感器设计的安装方式如图5所示。压电石英传感器上下各有一压片,通过螺杆紧固。再通过上下两个盖板将压电石英传感器置于一个相对密封的腔内,阻止水从外部流入,上下盖板间通过直键和键槽定位,避免发生相对转动。连接好管路,传感器数据线与采集板连好,安装好的实验台如图6所示。

图6 液动潜孔锤性能测试实验台调试Fig.6 Commissioning of the hydraulic down-hole hammer performance test bench

调试过程中采集到的波形图如图7所示。

图7液动潜孔锤性能测试软件系统界面
Fig.7Software system interface for hydraulic down-hole hammer performance tests

根据测试结果,泵量600 L/min时,YZX108型液动锤冲击频率为10.37 Hz,冲击功为86.60 J;泵量670 L/min时,冲击频率为13 Hz,冲击功为106.89 J。

4 结论

研制的多参数液动潜孔锤测试平台通过冲击力与冲击功标定的方法对液动锤输出性能参数进行无损测试,为提高液动锤的研究设计水平和速度起到了一定的作用。该测试平台硬件配套齐全,0~30 L/s的泵量范围基本可满足现有规格液动锤的测试需求,全液压台架大大提高了测试安全性,降低了劳动强度。根据调试结果,泵量600 L/min时,YZX108型液动锤冲击频率为10.37 Hz,冲击功为86.60 J;泵量670 L/min时,冲击频率为13 Hz,冲击功为106.89 J。

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