屯兰选煤厂煤泥增灰方法探析
2019-12-12张海军
张 海 军
(西山煤电(集团)有限公司 屯兰选煤厂,山西 古交 030200)
0 引 言
近年来,随着国内细粒级煤分选工艺、分选装备、脱水等技术的日益成熟[1-3],建立资源节约型企业、提高煤炭资源利用率、实现企业效益提升与绿色环保发展同步推进、双向创益等也随之具有更好的基础解决途径。基于炼焦煤具有不可再生、稀缺的特性,高效利用炼焦煤,特别对细粒煤的高效分选与回收再利用[4-10],对选煤行业具有十分重要的意义。2018年屯兰选煤厂煤泥灰分近6个月平均为41.1%,其中<1.5 mm各粒度级因工艺系统等方面不完善,未能得到有效分选,使得煤泥水回收系统负担过重,煤泥分选设备超负荷运行且工况不佳,使得煤泥水系统一度恶化,导致部分低灰细粒级煤进入煤泥系统,造成煤泥灰分低、煤泥产量增大的问题突显,极大地制约选煤厂的正常生产,煤泥提灰成为选煤厂较为棘手的问题。通过对屯兰选煤厂煤泥特性、工艺系统、日常管理等诸多方面深入考量,并结合选煤行业细粒煤分选工艺前景及未来发展趋势,以提高煤泥灰分为主攻方向,因地制宜、多管齐下,为屯兰选煤厂煤泥提灰探索科学合理的路径。
1 选煤厂概况
屯兰选煤厂隶属于山西焦煤西山煤电集团有限公司下属企业,属于矿井型炼焦煤选煤厂,设计生产能力为5.00 Mt/a,选煤工艺为:原煤经准备筛分、破碎、除杂后,粒度<150 mm入原煤仓;150 mm~30 mm的块煤采用重介浅槽分选,浅槽分选出>50 mm块煤破碎至50 mm以下入重介缓冲仓;50 mm~1.5 mm的原煤采用无压三产品重介旋流器分选;1.5 mm~0.25 mm 细煤泥由TCS粗煤泥分选机分选;<0.25 mm细粒级煤泥由5台XTX--TA16机械搅拌式浮选机分选;浮选精煤采用加压+板框压滤机联合脱水后回收。
2 煤泥特性
(1)粒度细、微粒含量多,尤其是小于0.075 mm的微粒约占70%~90%。
(2)持水性强,水分含量高。经圆盘真空过滤机脱水的煤泥含水一般在30%以上;板框压滤机脱水后水分在26%~28%;压滤机脱水后水分在20%~24%。
(3)灰分高,发热量低。按灰分及热值的高低可把煤泥分成3类:低灰煤泥,灰分:20%~32%,发热量12.5 MJ/kg~20 MJ/kg;中灰煤泥,灰分30%~55%,发热量8.4 MJ/kg~12.5 MJ/kg;高灰煤泥,灰分>55%,发热量3.5 MJ/kg~6.3 MJ/kg。
(4)黏性较大。煤泥含有较多黏土类矿物,粒度细,水分高,具有一定流动性,导致煤泥堆放、贮存和运输较为困难。
3 煤泥灰分偏低的原因分析
煤泥灰分偏低的关键点主要包括现场跑、冒、滴、漏导致低灰精煤进入煤泥水系统、加压滤液、3228精矿入料池跑溢流、601浮选入料浓缩池的溢流,导致TCS尾矿、浮选尾矿灰分等方面不达标。
2018年影响煤泥灰分关键点统计见表1。
表1 2018年影响屯兰选煤厂煤泥灰分关键点统计
时间浮选尾矿灰分/%加压滤液浓度/(g·L-1)加压滤液灰分/%480入料泵灰分/%3228溢流灰分/%601浮选浓缩池灰分/%363B灰分/%TCS尾矿灰分/%煤泥灰分/%1月9日565214.311.513.110.514.342.241.32月5日524515.410.512.49.813.839.939.53月8日605113.511.311.311.513.445.542.5
注:363B—TCS粗精煤和板框压滤机脱水后转载皮带;3228—TCS分选后的精矿入料池;480泵—快开5台入料泵盘根漏料。
结合表1中影响煤泥灰分关键点的统计,以下从人员操作水平、设备更新、工艺环节等方面剖析煤泥灰分偏低的原因。
(1)人员操作水平。浮选岗位司机技术水平低,责任心不强,车间对浮选指标考核未落实到个人。浮选601浓缩池跑溢流,溢流灰分平均10.5%,溢流直接进入612煤泥浓缩机,底流直接压煤泥。TCS分选效果差,尾矿灰分偏低,尾矿排至306中矸脱介筛上,筛下物灰分平均48.3%,中矸磁尾经磁选机回收后,进入浓缩池浓缩后底流打入高频筛回收,<0.3 mm筛下水进入煤泥水系统压煤泥。
(2)设备更新。目前使用的3台GPJ—120加压过滤机自2004年改造投入使用以来,设备老化,整机密封性差,滤液管、分配头磨损严重,滤扇变形,滤液水浓度高达52 g/L,灰分平均14.4%,滤液中的<0.106 mm细泥一直在系统中打转,形成恶性死循环,导致加压排料时间过长,回收效率直线下降,影响浮选尾矿灰分。
(3)工艺环节。浅槽脱泥后3222、3223、3229分级旋流器压力不稳,导致分选效果差,溢流有部分粗颗粒,给浮选造成较大压力。3236、3237、3238此3台处理TCS精矿脱水设备—离心机的筛篮个别时段跑粗严重,0.3 mm~0.75 mm的粒度级混在离心液直接进入601浮选浓缩池,跑粗>0.5 mm低灰进入浮选无法分选,最终随尾矿进入浓缩池,底流经高频筛回收,筛下水进入煤泥水系统压料。跑粗严重时,高频筛个别时段灰分低至35%左右,筛下物灰分42%,严重影响煤泥灰分。
(4)现场低灰精煤跑冒滴漏严重。TCS分选后溢流精矿进入3228入料池,因3229浓缩旋流器压力不稳,造成入料池液位不稳,个别时段跑溢流,低灰沿地沟进入集中泵房,最终进入607浓缩池。363B皮带中部到机头部分跑偏严重,无法调整易撒料,机头清扫器使用效果差,导致皮带处物料较多,低灰部分用水冲洗直接进入607浓缩池。
4 采取措施
4.1 车间考核
(1)浮选岗位新增考核。加大对浮选岗位司机考核力度,要求队组落实到个人。对个人浮选尾矿考核进行修订,实行重奖重罚,加压班长考核占浮选岗位司机奖罚30%。尾矿灰分与奖罚考核如下:浮选尾矿灰分>65%时奖20元/个,尾矿灰分≥60%~≤65%时奖15元/个,尾矿灰分<55%、<45%、<40%时分别扣10元/个、50元/个、100元/个。
(2)针对601浮选入料池跑溢流,及时更换601底流泵,生产技术科严格考核煤泥水车间,严禁跑溢流,发现跑溢流扣罚300元/次。
(3) TCS粗煤泥分选,精矿和尾矿灰分严格按照范围控制。其精矿和尾矿灰分与考核奖罚如下:TCS精矿的灰分在11.5%~12.8%时奖10元/个,<11.5%时罚15元/个,>12.8%时罚20元/个;TCS尾矿灰分≥60%时奖10元/个,>55%~60%时罚15元/个,≤55%时罚20元/个。
4.2 设备更新
2019年3月20日完成了3台加压更换3台板框压滤机,加压滤液灰分、细泥对系统的影响全部消除。新快开投入使用后,回收能力逐步提高,浮选尾矿灰分明显提高,尾矿灰分每班平均65%以上。
4.3 工艺管理环节
针对3222、3223、3229分级、浓缩旋流器压力不稳,车间新增3台旋流器压力报警装置和在线浓度检测装置,接入车间操作室,发现压力低和浓度高时,可及时联系和调整。
离心机筛篮跑粗,车间建立更换TCS精矿筛篮的台账,使用周期在45 d,到周期及时观察和检测滤液浓度,发现筛篮跑粗严重时应及时汇报调度进行更换。
4.4 低灰精煤跑冒滴漏治理
对363B入料溜槽进行收口改造,机头清扫器更换为合金钢清扫器。3228入料池跑溢流,对液位进行严格考核,发现跑溢流,扣罚责任队100元/次,对入料池周围进行封堵。5台入料泵盘根进行更换。一层地面做地沟,所有低灰精煤引入一层泵坑,转排至快开入料池,最终形成闭路循环。
5 效果分析
2019年屯兰选煤厂煤泥灰分关键点统计详见表2。
表2 2019年屯兰选煤厂煤泥灰分关键点统计表
时间浮选尾矿灰分/%加压滤液浓度/(g·L-1)加压滤液灰分/%480入料泵灰分/%3228溢流灰分/%601浮选浓缩池363B灰分/%TCS尾矿灰分/%煤泥灰分/%3月27日67.500000062.457.64月5日68.300000060.556.34月8日72.500000058.554.44月9日69.400000057.552.9
经过屯兰选煤厂洗煤车间制定一系列措施和新增生产指标考核,影响煤泥灰分的关键点逐步消除,浮选尾矿灰分明显提高,TCS尾矿灰分已达60%,2019年3月25日煤泥灰分已达55.3%。下一步借鉴吕临能化选煤厂煤泥资源化利用新途径[11]、新技术,充分研究煤泥可选性曲线,通过煤泥分级深度分选工艺[12-15],回收煤泥中的中煤、精煤资源,将尾矿灰分提高到75%以上作为固体废弃物转排矸石山上。