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水汽对制动系统影响分析及处理

2019-11-30侯继超刘江刘艳康

科技资讯 2019年26期
关键词:制动系统水汽

侯继超 刘江 刘艳康

摘  要:新安江水力发电厂共有九台悬吊式水轮发电机组,装机容量850MW,发电机部分主要由转子、定子、上机架、推力轴承、上导轴承、制动系统及其他附属设备组成。转子制动环底部有8只偏心式制动器(风闸),当机组转速下降到额定转速的18%时,用0.5~0.7MPa的风压顶起制动器摩擦制动环板制动,在机组停稳后制动大约2~3min后自动撤闸,为下次开机做好准备。当检修时用油压顶起转子进行推力轴承部分检修。制动用风中水汽含量较高,对制动系统功能有极大影响。

关键词:制动系统  风闸  水汽

中图分类号:U47    文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2019)09(b)-0028-02

1  新安江电厂制动系统主要组成及作用

新安江电厂机械制动系统包括:制动器(风闸)、油气管路、阀门、手动和自动控制元件(电磁空气阀)、低压机、制动储气罐。制动器(风闸)为天津ZD280—O型偏心式风闸,带弹簧复位功能。制动系统的主要作用是:(1)水轮机在停机后,导水叶全关,机组转速下降,为避免机组在停机过程中长时间低转速运行,破坏推力油膜而导致推力瓦温升高烧瓦,风闸顶起投入制动。(2)在机组大小修工作中,用高压油泵顶起转子,方便抽取推力瓦检查与检修。(3)大修时顶起转子,脱开水轮机与发电机大轴连接止口。

2  新安江电厂制动系统存在的问题

新安江电厂已有60余年历史,制动系统环管均为埋入墙体内部铁管。各台机组A、B修周期为10年、5年,间隔时间较长。受限于实际环境,在机组A、B修时只能将风闸吊出检修,无法对制动管路进行更换及处理。但随着机组的长期运行,制动管路内部存在大量锈蚀,混合透平油形成油污,堵塞制动管路及风闸进气孔,在日常机组停机时,低压气又携带制动环管内部油污进入风闸缸体,造成风闸加闸、撤閘时发卡。根据统计,单台机组8只风闸在一年内均会出现1~5次发卡现象,由于机组停机一般在晚上,而风闸发卡只能采用人工使用撬棒强行撬下的方法处理,耗费大量时间与精力,严重影响机组安全运行。

3  制动系统油污形成原因

在机组A、B修时拆开风闸及制动管路连接,在风闸缸体内部及管路内部发现大量油污,分析为水、透平油、铁屑混合。

(1)水汽产生原因:新安江电厂地处江南,每年梅雨季节持续较长,厂房内部空气湿度较大。低压机压缩空气时,水汽压缩冷凝集聚在制动气罐内(经检测,低压气内水汽含量达到60%),机组停机加闸时,气流裹挟水汽进入制动管路及风闸内部。

(2)透平油残留:在机组大小修工作中,需用高压油泵顶起转子,方便推力瓦抽瓦检修。在转子顶完之后,制动系统管路内部透平油靠自流排出至油箱中,由于铁管路内部凹凸不平且油流的粘滞在管路内壁上,制动系统内部透平油很难排干净。

(3)制动环管锈蚀:制动环管为埋入式铁管,已有60余年历史,制动用风中的水汽与铁管发生化学反应形成铁锈,残存在制动系统管路内部,机组加闸时顺着气流进入风闸内部。

(4)制动管路内部杂质混合:制动系统管路内部铁锈混合透平油形成大量油污,极易进入风闸缸体内部并堵塞制动管路及风闸进气孔,造成气流流通不畅,进而导致风闸在停机扯闸时发卡。

4  消除制动系统内部水汽方法

(1)在制动用风储气罐底部加装贝克欧BEKOMAT型冷凝自动排水器(见图1) ,对制动储气罐内部集聚的冷凝水进行实时排水。

(2)在制动用风自动加闸电磁阀与风闸前部气管之间加装气源三联件(见图2),气源三联件通过内部滤网过滤气流中的水汽,存储在底部储水罐内并自动排水。经检测,气流通过气源三联件后水汽含量从60%降为0。

(3)在机组检修时,用高压油泵顶起转子后,对制动系统进行多次吹扫,将管路内部透平油吹扫干净。

5  结语

在2018年初1号机组大修时,通过在制动储气罐上贝克欧BEKOMAT型冷凝自动排水器、制动管路上加装气源三联件(气水分离器)、对制动管路进行透平油吹扫后,制动系统管路内部内无水汽和透平油残留,不再形成油污。1号机组制动系统风闸发卡次数平均为4次/年,改造后经过1年多运行,风闸没有再出现过发卡现象。

参考文献

[1] 陈造奎.水力机组安装与检修[M].北京:中国水利水电出版社,1998.

[2] 梁建和.水轮机及辅助设备[M].北京:中国水利水电出版社,2005.

[3] 孙效伟.水轮发电机组及其辅助设备运行[M].北京:中国电力出版社,2010.

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