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火炬自动电打火系统在DCS中的实现

2019-11-08谢文奋

石油化工自动化 2019年5期
关键词:程控水封变送器

谢文奋

(中国石油天然气有限公司 独山子分公司 信息网络公司,新疆 独山子 833699)

某石化火炬装置,主要负责老区各装置紧急状态下压力泄放时的气体燃烧,最大限度地减少有毒性气体及可燃物对大气环境的影响,确保装置的安全运行。自动电打火系统若不能正常工作,将导致火炬无法燃烧,介质排放到大气中将严重污染环境,还会对人体造成伤害。由于可燃气体密度比空气的大,未完全燃烧时将沉积、蔓延在地面,当空气中可燃气的体积分数达到一定比例时,易引起燃烧并且发生爆炸,给装置的安全生产带来较大的危害。

1 火炬自动电打火系统

火炬自动电打火系统按点火方式可分为电弧传燃式、地面导爆式、高能火花式、电梯直燃式和直燃式等,该装置电打火系统采用电弧传燃式。

1.1 自动电打火系统的组成

该火炬装置自动电打火系统主要由程控仪、程控仪控制柜、高压发生器、火焰探测器、火焰探测转换器、点火电极、高压电缆、支撑绝缘子、点火电磁阀、继电器、接触器、压力变送器、手动点火按钮等组成。自动电打火系统工作原理如图1所示。

图1 自动电打火系统工作原理示意

由于该火炬装置自动电打火系统的仪表设备运行已10多年,绝大部分设备的元器件老化,故障率高,已不能满足该厂自动化控制水平的需求。为确保火炬自动电打火系统的正常运行,需对该点火系统进行改进,更换现场部分仪表设备,消除存在的安全隐患,确保火炬自动电打火系统的安全运行。

1.2 火炬自动电打火系统工作原理

火炬自动电打火系统的核心是程控仪,通过程控仪可对火炬进行全自动、半自动、手动、硬手动四种点火操作。

1)程控仪运行于全自动点火操作时,现场水封罐水封被排放气突破,水封罐压力变送器将检测压力信号传输至程控仪控制柜内,与水封罐压力设定值进行比较:

a)当水封罐压力变送器的检测信号大于设定值时,且紫外火焰探测器检测无火焰信号时,程控仪输出控制信号至现场电磁阀和高压发生器,对火炬进行全自动控制点火;当火炬点燃后,紫外火焰探测器检测到火焰信号后,并将火焰信号传输给程控仪,由程控仪输出信号关闭电磁阀及高压发生器的点火信号;紫外火焰探测器持续监测火炬燃烧状况;燃烧过程中,当火炬意外熄灭时,紫外火焰探测器检测无火焰时,程控仪重新对火炬进行点火。火炬自动点火原理如图2所示。

b)当水封罐压力变送器的检测信号小于设定值时,处于正常状态,无需点火操作。

c)尾气排放过程结束后,火炬自动熄灭,程控仪处于自动监控状态,等待下次尾气排放。

2)程控仪运行于半自动点火操作时,水封罐压力变送器检测信号大于设定值时,无论紫外火焰探测器有无检测到火焰信号,程控仪都将给现场电磁阀和高压发生器发出控制信号,对火炬自动点火;半自动操作状态下火炬的紫外火焰探测信号不参与自动控制。

3)当点火条件不满足时,即水封罐压力变送器检测信号小于设定值,并且紫外火焰探测没有检测到火焰信号时,可用手动点火操作模式。此时,程控仪按程序设定的时间给现场电磁阀和高压发生器发出控制信号,对火炬进行点火;也可通过硬手动点火操作按扭对火炬进行强制点火。

图2 火炬自动电打火原理示意

2 自动电打火系统存在的隐患

该套火炬自动电打火系统在使用过程中多次出现故障,出现故障时只能靠手动人工点火,操作人员和维护人员增加了劳动强度,严重影响装置的安全生产。自动电打火系统无法正常工作,主要集中在以下几方面:

1)自动电打火系统供电环节失电,导致程控仪及回路仪表设备无法正常工作。

2)现场接触器及继电器接线线路和端子老化。

3)高压发生器和紫外火焰探测器转换器现场安装不符合规范,周围环境因素使设备造成损坏。

4)火炬顶部消烟蒸汽,在冬季环境温度低于零度左右时,易出现冷凝,形成的积冰从高空坠落造成紫外火焰探测器探头角度变化或损坏,无法检测到火炬火焰。

5)自动点火系统程控仪PLC卡件损坏,控制仪无输入、输出信号。

6)自动点火系统程控仪控制信号不满足条件时,自动启动自动点火系统,造成误点火。

7)检修时程控仪断电,导致内部程序丢失。

8)程控仪自动点火系统内部参数设置不正确,自动点火系统误点火或不点火。

9)冬季北方天气达零下30 ℃,水封罐压力变送器伴热保温效果差,压力变送器冻凝失灵,自动点火系统误点火或拒点火。

10)点火电磁阀安装在露天场所,无遮挡设施,雨雪天气造成点火电磁阀拒动作或是误动作。点火瓦斯线介质脏,造成点火电磁阀卡涩或堵塞,点火瓦斯无法到达火炬顶端,无法点燃火炬。

11)火炬顶部的放电探针与火炬金属支架接触,造成高压电接地。程控仪无过程参数记录及历史数据记录,不便于设备故障诊断分析。

3 自动电打火系统改进方案

3.1 自动电打火系统程控仪程序解读

水封罐压力变送器输入信号与程控议的设定值比较,当水封罐压力不小于10 kPa时,经程控仪PLC逻辑判断,计时器开始计时,时长为120 s;计时器分2路信号,1路开电磁阀控制信号,另1路是高压发生器控制信号;开电磁阀信号经计时器、计数器,选择器至点火瓦斯电磁阀A和B;高压发生器信号控制信号延迟15 s后,经计时器、计数器,选择器至高压发生器A和B打火。程控仪根据紫外火焰探测器的检测火焰状况,执行相应的动作:

1)当紫外火焰探测器A和B均检测到火焰信号时,程控仪逻辑控制高压发生器A和B停止点火;火炬被点燃,则关闭点火瓦斯电磁阀A和B。

2)当紫外火焰探测器A检测到火焰信号、B未检测到火焰信号时,点火瓦斯电磁阀A打开,高压发生器A开始点火,持续点火3次,每次3 s,火炬点燃,则点火结束;未点燃则切换到点火瓦斯电磁阀B,高压发生器B开始点火,持续点火3次,每次3 s,火炬点燃,则点火结束。120 s内未点燃则点火失败,则手动强制点火。

3)当紫外火焰探测器B检测到火焰信号、A未检测到火焰信号时,点火瓦斯电磁阀B打开,高压发生器B开始点火,持续点火3次,每次3 s,火炬点燃,则点火结束;未点燃则切换到点火瓦斯电磁阀A,高压发生器A开始点火,持续点火3次,每次3 s,火炬点燃,则点火结束。120 s内未点燃则点火失败,则手动强制点火。

4)如紫外火焰探测器A和B未检测到火炬火焰信号,则程控仪控制点火瓦斯电磁阀A和B,高压发生器A和B间循环切换3次,对火炬进行点火,且点火持续时间为120 s,如在120 s内火炬未被点燃,则点火失败,结束本次点火并发出报警信号,提醒操作人员,改人工手动点火。自动电打火逻辑如图3所示。

图3 自动电打火逻辑示意

3.2 自动电打火系统在DCS中实现

改造前瓦斯回收装置控制系统采用EURO小系统,自动电打火系统和装置控制系统相互独立,自动电打火系统未植入到EURO控制系统中。2015年瓦斯回收装置控制系统升级改造,将自动电打火系统逻辑关系植入到瓦斯回收装置DCS中,取消了控制室内的自动点火系统控制柜,自动电打火系统改造后在DCS中实现控制。

3.3 改造方案

为保证紧急排放状态下火炬能及时、准确、迅速被点燃,2015年对自动电打火系统存在的隐患问题进行了整改,并对点火系统控制方案进行了改进,主要完善了以下几方面的内容:

1)将原自动电打火系统控制柜拆除,自动电打火系统控制柜内的供电、继电器、接触器均移至DCS控制柜内,仪表信号重新分布设置。并将供电由原来的单路供电改为冗余供电,确保了自动电打火系统供电的可靠性和稳定性

2)自动电打火系统现场增加了2路水封压力信号,并在DCS中采用“三取二”逻辑作为点火条件,避免由于水封压力变送器故障,引起自动点火装置误动作导致的误点燃火炬;完善了现场水封压力变送器的伴热保温及仪表线缆管完好问题。

3)现场安装在普通仪表箱内的高压发生器、紫外火焰探测转换器均移到仪表防爆箱内,并升级了紫外火焰探测转换器,重新布置了接线,完善了接线标示,满足了防爆区域仪表安装使用规范要求,消除了存在的安全隐患。

4)定期清理点火电磁阀过滤器,避免污物积累造成的点火电磁阀卡涩不动作;在点火电磁阀顶部加装防护罩,避免了雨雪天气对点火电磁阀正常工作造成的干扰。

5)重新制做、固定火炬顶部的点火电极,避免点火电极与火炬支架接触引起的故障。

6)为提高火炬自动电打火系统运行的可靠性,每两周对自动电打火系统进行测试,检测自动点火运行状况。

4 结束语

火炬自动电打火系统经过改进后,消除了存在的安全隐患,确保了火炬自动电打火系统的正常工作,实现在DCS中控制火炬自动点火,优化了控制方案,确保自动电打火系统的可靠性和安全性。同时,在DCS中对参与火炬自动点火控制的相关参数建立历史数据库,通过OPC服务器实现了数据远程控制和监控,提高了自动化控制水平,对类似装置有很好的借鉴意义。

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