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FastCAM软件数控下料编程优化探讨

2019-10-30施秉亮

水电站机电技术 2019年10期
关键词:虚线边线轮廓线

施秉亮

(中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装事业部,云南 昆明650032)

1 引言

对于能采取共边切割的部件,若能尽可能多的采取共边切割,将能大大减少下料时间,本文对两河口机坑里衬部件的下料程序进行优化设计,在保证下料质量前提下,提高下料效率。

2 实例简介

两河口水电站机坑里衬共计分为4个部分:上段、下段、接力器基础和接力器基础板,其中下段第31项部件为立肋,材质为δ=12 mm的Q235B钢板,具体见图1所示。

图1 立肋外形图

该立肋每套机坑里衬下段共计42件,整体形状为长方形,设有2个R40 mm的串浆孔和2个R60 mm的过缝孔,单件下料的切割长度为2 706.7 mm。

由于该部件数量较多,若每件单独下料则切割较为费时,功效较低。

3 编程优化分析

3.1 共边间隙选择

由于采用数控火焰切割下料,在下料前必须考虑共边切割余量,根据在以往的工程实践中,对于δ=12 mm钢板火焰切割后的割缝宽度约为2~3 mm,本次编程的共边切割间隙定为3 mm。

3.2 图形分析

两河口机坑里衬下段的第31项部件整体为长方形,可先考虑4件为一个整体单元进行分析,预放共边间隙3 mm,如图2所示。

图2 立肋共边图示

此单元中共计有4组共边,在切割时可省去4条边线的切割量,整个单元的切割量变为2 706.7×4-808×2-140×2=8 930.8 mm。

为保证切割单元的外轮廓为整体,在预留的共边间隙处用直线连接为整体,并将4条共边线删除(图2中虚线部分),如图3所示。

图3虚线即为此切割单元的共边线,为确保此单元被准确切割完成,虚线与切割外轮廓线减短0.5 mm的余量,此余量即能保证切割的准确性,更重要的是能使此单元在切割过程中始终保持为一个整体,减少因火焰切割导致的热变形,保证切割质量。

图3 立肋共边图示2

3.3 编程设计

(1)起割点的选择

起割点选择的优劣,能保证钢板定位的精准,是保证下料精准的前提。根据图4所示,起割点选择为左下角的两直边的交点,此点定位方便,能满足起割点的选择要求。

(2)切割的顺序

起割点选择完毕后,就能确定此切割单元的切割顺序:为保证切割质量,优先选择切割立肋中部的串浆孔,若先切割外轮廓,钢板在外轮廓线切割完成后容易因火焰加热导致变形,无法保证中部串浆孔的下料尺寸精度要求。

因此应先切割左下部的2个R40 mm的串浆孔,随后切割左边部分的虚线共边线,再切割左上部的两个R40 mm的串浆孔。

完成左边部分切割后,就可以切割左右两部分的虚线共边线和避缝孔组成的圆,再切割右下部的两个R40 mm的串浆孔,随后切割右边部分的虚线共边线,最后切割右上部的2个R40 mm的串浆孔。

所有内部轮廓线切割完成后,最后切割整个单元的外轮廓线,进而完成下料。切割顺序如图4所示。

图4 切割顺序图

(3)编写下料程序

根据图4所示的切割顺序,使用FastCAM软件进行下料程序的编制。

由于切割串浆孔时需要预热打孔后才能进行切割,因此切割串浆孔在编程时在孔内部增加10 mm的引入线和引出线,保证串浆孔切割质量。

切割内部的共边线时,可增加4~6 mm的引入线,用于预热打孔进行切割,由于共边线与外轮廓线已预留0.5 mm的切割间隙(保证切割线不能与外轮廓线连接,确保整个切割单元为一个整体,减少热变形),因此不能增加引出线。

在内部轮廓线切割完毕后,割嘴位于右上部的串浆孔位置,因此切割外轮廓线就从右上角开始切割,同时增加4~6 mm的引入线和引出线。

编程结束后,可使用FastCAM软件的FastPLOT对该下料程序进行切割路径的模拟,通过切割模拟,可对编写的程序的切割路径进行检查,从而保证正式下料的准确性。切割模拟路径如图5所示。

图5 切割路径模拟

3.4 切割单元的重复编程

切割单元编程完毕后,可对切割单元进行重复,在重复过程中,又可以产生新的共边,从而进一步提高了切割效率。重复两次切割单元后,切割图形如图6所示。

图6 重复两次切割单元

通过图5和6所示,重复次数越多,共边条数越多,则切割路径就越少,如表1所示。

表1 切割路径统计表

通过表1的对比可知,下料单元重复越多,则切割路径的减少率就越高,但在实际生产过程中,由于还需要考虑切割钢板尺寸的因素,不可能出现重复较多的次数,重复5次切割单元已能满足生产上的要求。因此正式下料考虑重复5次切割单元作为最终的编程选择,编程完毕后再次进行切割路径的模拟,如图7所示,确认无误后交由生产车间进行实际生产。

图7 最终切割路径编程模拟

3.5 实际生产效果

目前,该机坑里衬立肋已进行了生产下料,在实际生产过程中取得了很好的效果,下料部件尺寸经现场实际测量能满足图纸要求。

该方法已推广至两河口电站机坑里衬所有部件的下料,现已完成6套机坑里衬的下料和3套机坑里衬的制作,下料后的尺寸都能满足制作质量要求,该优化方案降低了生产成本,取得了一定的经济效益。

4 结语

使用FastCAM软件进行下料编程可以提高钢材套料率,提高编程、套料和切割工作效率,从而在一定程度上达到节省钢材,降低生产成本,提高生产效率的目的。

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