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高变质无烟煤重介洗选降低悬浮液粘度措施探讨

2019-10-21涂军

名城绘 2019年3期

涂军

摘要:由于井下原煤中出现一层300~900mm泥岩,造成章村矿洗煤厂重介系统悬浮液固体体积浓度达到50%,三产品重介旋流器分选效果急剧变差。为解决该问题,该厂通过减少进入悬浮液系统煤泥量,提高系统排泥能力以及调整介质粉粒度等措施,使悬浮液固体体积浓度降低至35%~40%,分选效果明显改善。

关键词:高密度分选;悬浮液固体体积浓度;粘度;矸石带煤;分选中煤带煤

章村矿洗煤厂入洗原煤为本矿2号煤,分选密度达到1.8g/m3,是国内首家高变质无烟煤重介洗煤厂,生产能力为120万吨/年。2017年10月下旬,井下原煤中出现一层300~900mm厚度泥岩,旋流器分选分选出现问题,各项生产指标变差。其中,矸石带煤由1.5%增加至3.83%,分选中煤带煤由10%增加至15.94%。通过一系列实验,调整工艺参数及部分旋流器结构参数,最终我们确定了问题原因。一方面,原煤中矸石含量高,旋流器二段处理能力不足;另一方面,悬浮液固体体积浓度达到50%左右,悬浮液粘度过高,造成分选效果差。因此,在未更换旋流器调整结构参数的情况下,我厂通过降低悬浮液固体体积浓度,改善三产品重介旋流器分选效果。

一、悬浮液系统现状分析

章村矿洗煤厂悬浮液密度通常在1.80g/cm3左右,煤泥密度1.82g/cm3,磁性物含量为600-750g/L,平均为698g/L。介质粉粒度组成为-320网目含量为91.86%,磁性物含量为90%,真密度4.20g/cm3。通过表-1可知,悬浮液中煤泥含量为40-60%,,固体体积浓度约为45-55%,悬浮液呈现高度稳定(长时间沉降后上层清水层低),远高于理论悬浮液浓度要求。

二、降低悬浮液固体体积浓度措施

(一)优化磁选机入料,提高工作效率

316、321、322磁选机入料均为308脱介筛稀介和分流,而316磁选机入料浓度为135g/L,321、322平均入料浓度为338g/L,因此316磁选机利用不充分,偏料严重。为此,通过调整磁选机入料分配箱管路走向,定向布置管路引流等措施,平衡了316与321、322磁选机入料均匀分配,改造后316磁选机入料浓度提高至261g/L。

此外,由于矸石磁选机入料仅为矸石脱介筛稀介段物料,入料中介质量较低,精矿含量少,利用率低。因此,将中煤脱介筛合介通过引流进入矸石磁选机中,该磁选机得到充分利用。

(二)增加分流量,提高排泥能力

重新制定分流制度,在介耗水平稳定的前提下提高分流量,为介质系统排泥服务。优化改造之前,洗煤参数控制主要以保证悬浮液密度为主,通过提高分选密度来降低带煤。从4月2日起,通过转换思路,重点攻克悬浮液细泥积聚问题,有意识地加大分流开度和延长排泥时间,使两台精煤分流箱和中煤分流箱满负荷进行工作,使单台精煤分流箱开度由原来的25%提高至80%,增开中煤分流箱开度70%。

(三)加强筛板管理,减少进入悬浮液中煤泥量

与前述措施同时,4月-5月,陆续更换了315矸石脱介筛及308、309精煤脱介筛合介段筛板,共计252块,筛面筛缝由1mm缩小至正常尺寸0.5mm。

(四)调整介质粉粒度

围绕降低悬浮液粘度着手,对重介粉粒度进行试验性探索。先后试验了-320网目含量分别为68%和50%的加粗重介粉。试验结果显示,-320网目含量68%的样品因试验时间较短,故效果不明显。而含量为50%的介质粉试验开始5天后,系统内细粒介质粉被逐步替换,产品指标开始出现好转。

三、优化后分选效果

通过表2可知,悬浮液固体体积浓度优化前分选中煤带煤损失为15.94%,矸石带煤损失3.83%。采取措施之后,矸石帶煤损失降低2.18个百分点,达到1.65%,分选中煤带煤损失降低11.23个百分点,达到4.71%,三产品重介旋流器分选效果明显改善。

四、结束语

相对于低密度重介分选,高密度分选悬浮液往往存在稳定性好,但粘度过高的问题,进而影响旋流器的分选效果。通过控制进入悬浮液系统煤泥含量,以及加粗介质粉粒度对于降低悬浮液固体体积浓度可起到较好效果。

参考文献:

[1]欧泽深,张文军.重介质选煤技术[M].中国矿业大学出版社,2006.

[2]谢广元.选矿学.中国矿业大学出版社,北京,2005年1月.

(作者单位:冀中股份章村矿洗煤厂)