APP下载

重整装置预处理系统腐蚀原因分析及对策

2019-10-21杨建刚

中国化工贸易·中旬刊 2019年8期
关键词:预处理腐蚀

杨建刚

摘 要:分析了玉门炼化总厂重整装置预处理系统发生腐蚀的原因,通过对装置的腐蚀状况、腐蚀机理的分析,总结出相应的防护措施。

关键词:重整装置;预处理;腐蚀

玉门油田炼化总厂重整装置于1997年建成投产,现有生产能力45万t/a。装置主要由预处理部分与重整部分组成,装置原料主要是常压直馏石脑油和柴油改质粗汽油,生产高辛烷值汽油、拔头油、液态烃和氢气。重整装置腐蚀问题一直是国内外炼油企业关注的焦点,也是装置能否长周期运行的重中之重。虽然预处理系统设有脱氯设施,但是由于原料氯含量增加,催化剂活性下降,导致反应生成物中氯含量越来越高,造成系统结盐和设备腐蚀。

1 预处理系统腐蚀状况

2016年重整装置检修时对预分馏塔附属设备进行腐蚀检查,发现预分馏部分存在严重腐蚀问题,如E-108预分馏塔塔顶后冷器严重坑蚀缺陷,D-101分馏塔顶回流罐罐体内中上部有多处鼓包分层。2018年2月装置运行过程中发现预加氢产物后冷器E-104/1.2管束腐蚀泄露,装置紧急停工抢修。这些由腐蚀带来的设备堵塞、冷却器管束泄漏问题,降低了设备的工作效率,增加了设备的能耗,成为影响着装置的安全平稳长周期运行的隐患。

2 预处理系统腐蚀形成机理

2.1 NH4Cl沉积及垢下腐蚀

催化重整原料加氢反应生成的NH3和HCl发生反应,生成的NH4Cl低于250℃可以变成固体,NH4Cl沉积在金属表面,NH4Cl吸水性强,从而在NH4Cl垢层之下与金属接触处形成一个溶解层,发生水解反应,盐酸破坏FeS膜,使金属表面暴露出来,新的表面继续与盐酸反应发生腐蚀,两者形成耦合,互相促进,加剧腐蚀,这种腐蚀体系的腐蚀速度要比单纯的HCI或H2S腐蚀要强烈的多,最终导致设备局部穿孔报废。

2.2 湿H2S腐蚀

在回流冷却过程中,随着温度的进一步降低,凝结水增加,凝结水溶液被稀释,pH值上升,腐蚀应有所缓和。但是在这一过程中,由于H2S的溶解度迅速增加,形成更多的FeS膜,FeS十分疏松,而水溶液中HS-使阳极溶解得到催化,并促进原子态氢的聚积,阴极析氢,一部分原子态氢通过吸附扩散进入金属,在金属内表面的缺陷处聚积。阴极析氢扩散电流密度与搅拌或冲刷作用关系很大,而随着pH值降低,温度升高克服反应活化能,腐蚀速度会更快,腐蚀形态表现为局部腐蚀,部分为应力腐蚀开裂。

2.3 HCl+H2S+NH3+H20腐蚀

在酸性环境下,其对碳钢设备形成极强的腐蚀,装置的腐蚀是多种作用机理造成的,但基本上是原中原有的有机硫、N和Cl等化合物,在预加氢这种特定条件下形成很强的电化学腐蚀环境,造成设备的严重腐蚀损坏。

3 预处理系统腐蚀原因分析

3.1 重整催化剂持氯能力下降

由于重整装置自上次检修后已经运行3年,进入生产末期,催化剂的活性、比表面积、持氯能力均有下降,为了保证重整反应系统的水氯平衡以及生产对辛烷值汽油的需求,需要注入更多的氯。催化剂由于活性下降,比表面积减少,只能吸附少量的氯,大量的氯无法被催化剂吸附,就被带入到氢气中,循环氢气通过增压机进入预加氢系统,导致预加氢系统氯含量的升高,进而加剧预加氢系统腐蚀。

3.2 脱氯总体能力较低

2016年7月更换新的脱氯剂后,按照技术协议规定脱氯剂JX-5A氯容为≥35%,使用期限为3年,实际运行过程中由于原料、氢气氯含量等原因使脫氯罐的氯容达不到3年运行周期,而脱氯是不可逆过程,当氯容达到饱和时就丧失了脱氯能力。目前装置只有一具高温脱氯罐,运行时无法更换脱氯剂,当脱氯罐吸附饱和后,原料中的氯被加氢成氯化氢,最终造成设备腐蚀。

3.3 原料中氯含量的影响

原油开采过程中大部分使用含氯添加剂来提高采出率,而这些氯化物一般存在于130℃以下的馏分中,氯极易带入到轻组分中去,而且很难脱除,由于重整进料大部分是常减压的直馏石脑油,很容易把氯带入到进料中,给重整预加氢系统带来了较严重的腐蚀问题。

4 预处理系统腐蚀预防措施及建议

4.1 加强易腐蚀部位监控

对预分馏塔顶循环冷却系统、预加氢产物冷却系统、蒸发塔顶循环冷却系统进行在线探针和测厚等腐蚀监测措施;掌握装置关键部位腐蚀动态状况,提高设备维护的主动性、有效性,避免过多非计划性停工现象,将腐蚀降到最低。

4.2 加强脱氯工艺管理

定期对脱氯罐取样分析,确保脱氯效果,避免因脱氯效果下降导致后续物料中氯离子高引起换热器、空冷结盐,造成腐蚀加剧。此外车间建议新增一具高温脱氯罐,避免因脱氯剂活性下降造成的装置停工,提高操作灵活性。

4.3 控制重整催化剂水氯平衡

严格控制重整注氯量,找到一个最佳注氯量,既可以满足催化剂的水氯平衡,又不会对后续系统带入过多的氯。除此之外,车间调整流程,氢气进脱氯罐脱氯后再由K-202改进预加氢系统,降低氢气中氯化氢含量,减缓预加氢系统腐蚀。

5 结论

重整加氢装置加强原料氯含量和预加氢高温脱氯剂的监控,及时更换脱氯剂;优化工艺流程,加强工艺防腐监控和管理力度;严格重整系统氯加注量,降低氢气中氯化氢含量;目前装置安全平稳运行,未出现因腐蚀泄露造成的装置停工。

猜你喜欢

预处理腐蚀
菌剂预处理秸秆与牛粪混合对厌氧发酵产气的影响
手术器械预处理在手术室的应用
种养废弃物预处理技术可行性分析与实践
液化天然气技术及其应用探析
碱预处理提高香蕉茎秆厌氧消化产气性能的研究
浅谈C语言中预处理
镀锌产品表面腐蚀现象研究