660MW“W”火焰锅炉烟煤启动的探究
2019-10-21张习祥
【摘 要】B&WB 660MW“W”火焰锅炉冷态启动时长约12小时,每次冷态启动常规耗柴油在120吨左右,启动油耗高成为了制约降低启动成本的主要因素。此外,在机组冷态启动过程中,燃用柴油时间长和耗油量大,部分油滴未完全燃烧,容易导致脱硝催化剂、空预器、除尘布袋堵塞和造成锅炉尾部烟道二次燃烧。烟煤启动的探索和研究对机组的经济性和安全性均有很大的价值。
【关键词】660MW;“W”火焰锅炉;烟煤启动;无烟煤
1引言
660MW“W”火焰锅炉的冷态启动从点火到转干态撤出油枪,时长在12小时左右,启动油耗直接提高了机组燃油单耗。按每次启动耗柴油120吨计算,柴油价格按7000元/吨计算,每次机组冷态启动燃油成本达84万元,机组启动成本过高。
国内目前对于燃用无烟煤的“W”火焰锅炉降低启动成本的方法有改用小油枪点火,微油富氧技术等。但是对于燃用无烟煤且采用传统的点火方式的锅炉来说,采用烟煤启动方式降低机组启动成本值得进一步探究。
2系统介绍
某火力发电厂660MW机组锅炉为超临界、一次中间再热、“W”火焰燃烧方式、双拱单炉膛、平衡通风、尾部双烟道、固态排渣、露天布置、全钢架悬吊式直流炉。燃用煤种为贵州本地低挥发份无烟煤,其主要特点是着火温度高、燃烧稳定性差、燃尽率差、结渣性强。
锅炉配备6台上海重型机械厂制造的MGS4760型双进双出钢球磨煤机,每台磨煤机对应锅炉4只HPAX-EX型煤粉燃烧器,共24只燃烧器,对称布置在锅炉的前后拱上。每个燃烧器均配备一套高能点火装置,每套高能点火装置上均装有一支点火油枪,可用于点火、暖炉、升压及引燃和稳燃所属的煤粉燃烧器。油喷嘴采用气泡雾化方式,24支油枪的总出力按锅炉BMCR所需热量的20%设计,每支油枪的额定出力为1.2t/h,油枪出力可灵活调整。
3启动油耗现状
3.1本炉启动油耗现状
该火电厂每年启动及稳燃耗柴油约1600吨,折合经济成本1100万元,该660MW机组在2018年和2019年两年间多次启动,平均每次启动耗柴油均在120吨以上,两年燃油单耗均在1.9kg/万kW.h以上,严重高于行业平均水平。
3.2同级别同炉型启动油耗现状
经过调研了解,在四川中电福溪电厂、贵州金元茶园电厂、习水二郎电厂、华润六枝电厂等同级别或者同类型的660MW机组锅炉冷态启动耗油均在100吨/次左右。通过优化启动流程,660MW机组启动油耗有下降空间,但均存在下降瓶颈。
3.3烟煤启动前景
对于设计锅型为燃用低挥发分无烟煤的“W”火焰锅炉来说,烟煤启动节油是一各值得探究的方法。烟煤启动方案是在机组冷态启动过程中,在锅炉点火到转态结束,摘除全部油枪过程中,启动部分制粉系統运行,投入部分煤粉燃烧器,利用煤粉的燃烧释放热量代替柴油燃烧释放热量,实现在暖炉、暖机、烧参数、升负荷过程中减少柴油消耗。根据各炉型的运行成熟程度和设备健康状态,每次660MW机组冷态启动能节约40-55吨柴油不等,节约经济成本可观。
4烟煤启动流程
4.1准备工作
机组滑停期间,控制制粉系统煤仓煤位,在负荷320MW左右时烧空一台中间磨煤机煤仓,并将烧空煤仓对应磨煤机内煤粉抽空,其余煤仓保留热值高于17MJ/kg、干燥的本地无烟煤,为下次机组烟煤启动创造条件。
在锅炉点火前在2小时将准备好的200吨烟煤存入停炉时烧空的中间煤仓,作启动初期用煤,其他5台磨煤机对应煤仓存入热值高于17MJ/kg、干燥的本地无烟煤。启动用烟煤和无烟煤相关参数如下表:
4.2实施过程
锅炉点火成功后,投入13支油枪以上,就地观火明亮无黑烟、不滴油。二次风温达100℃,启动两台一次风机及一台密封风机运行,对待启动磨煤机暖磨。当一次风温达100℃以上时,启动待启动磨煤机运行,磨煤机启动时容量风门关闭,开出旁路风门,控制磨煤机出口温度在70~80℃,对磨制烟煤的磨煤机建立料位,缓慢开启磨煤机容量风门及增投煤燃烧器,增加锅炉输入热量,对锅炉升温升压。烟煤投入着火正常,保证煤火检强度在90%以上,就地调整对应油枪出力在0.5 t/h,调整锅炉燃油瞬时流量在4~6t/h,视情况增投油枪保证锅炉热负荷均匀。磨煤机运行正常后,观察煤粉和油着火和火检强度变化情况,确保火检强度≥90确保如着火良好,燃烧稳定,炉膛负压正常,根据升温升压曲线提高制粉系统出力,并逐步减少油枪数量,逐步升温升压至冲转参数。
烟煤启动升温升压过程中,磨制烟煤磨煤机出力控制在20~35t/h之间,并网后再逐步增加其出力。
汽轮机暖机过程中,对其余磨煤机暖磨后建立料位备用。逐渐增加烟煤磨制磨煤机出力、视情况启动另外磨煤机运行,提高锅炉热负荷。控制锅炉热量投入的均匀性和煤燃烧器投入数量,控制锅炉热负荷与产气能力匹配。机组暖机结束并网后,根据机组接带负荷情况,增启制粉系统。在磨制烟煤磨煤机煤仓煤位降至10%时,对该磨机原煤仓进无烟煤,当烟煤烧完后逐渐提高磨煤机出口温度至100℃运行。
在蒸汽参数提升、汽轮机暖机、并网升负荷、锅炉湿态转干态过程中,视火焰工业电视亮度、煤/油火检强度、炉膛负压、就地粉/油燃尽情况,减少油枪投运数量或者降低部分油枪出力。利用煤粉燃烧器替换部分油枪,满足锅炉所需热负荷。
5烟煤启动过程中的危险点
5.1制粉系统自燃和爆炸
严格控制烟煤进入煤仓时间,控制磨出口煤粉温度不超80℃,防止磨制烟煤的磨煤机堵磨、空磨。
5.2油火检强度弱,火检数量引发锅炉MFT
投入煤粉燃烧器时缓慢操作,先以低浓度煤粉投入,保证煤、油混燃均充分。
5.3尾部烟道堵塞及二次燃烧
点火后对空预器连续吹灰;检查油枪和煤粉燃尽情况,若不能燃尽,切换燃烧器和油枪。
5.4升温、升压速率控制不当
增/减投油枪和煤粉燃烧器时,保证锅炉热负荷与所需蒸汽量匹配。
5.5锅炉水冷壁超温
定期切换油枪,尽量调整炉膛各受热面受热均匀。
5.6烧损燃烧器喷口
严格监视燃烧器喷口壁温不高于800℃。
5.7投粉过程中引起炉膛爆燃
在对应油枪点燃情况下再低浓度投入煤粉燃烧器。
6烟煤启动节油成果
通过近4次的烟煤启动统计,该660MW机组锅炉启动过程中,排除其他因素导致的开机时间延长,每次利用高热值、高挥发分的烟煤启动,能减少启动燃油40-50吨,节约经济成本25万元以上。
7结语
B&WB 660MW“W”火焰锅炉烟煤启动尚在摸索研究阶段,节约机组启动成本显著,对机组开机流程加以优化后,能进一步降低启动成本,烟煤启动在大型燃煤电厂中值得推广。
作者简介:
张习祥,男,助理工程师,学士学位,主要研究大型锅炉燃烧调整。
(作者单位:贵州黔西中水发电有限公司)