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试论如何提高古一注加药泵进排液阀使用寿命

2019-10-19张金龙

企业文化 2019年11期
关键词:创新

张金龙

摘要:生产运行中的加药泵进排液阀经常因阀球严重腐蚀而出现排量下降,严重影响加药的正常进行。

关键词:加药泵;阀球;创新

加药装置开发生产的一款自动加药产品,主要用于电厂的锅炉给水、循环水、加联氨、磷酸盐等处理,也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业。单元组合式加药装置,主要有溶液箱、计量泵、过滤器、安全阀、止回阀、压力表、缓冲罐、液位计、控制柜等组成一体化安装在一个底座上。用户只需将组合式加药装置安放在加药间,将进水口、出药口接好并接通电源即可启动投入运行,这种工厂化的整套装置,可大大减少设计和现场施工的工作量,对整机系统的质量、安全和现场投运提供了可靠的保证。

一、问题的题出

别古庄采油作业区始建于1986年3月,位于河北省廊坊市永清县别古庄镇,油气生产区域主要分布于别古庄、韩村、刘其营三镇。作业区现有员工442名,其中男员工246人,女员工196人,下设9个基层单位,管理着1座联合站、2座注水站、3座转油站、19座计量站,担负着全厂原油处理和外输任务;别古庄油田于1976年投入勘探开发,目前共有7个开发区块,分别是京11、京9、京59、京22、京27、安11断块油藏和永9潜山气藏。油田含油气面积10.6平方公里,地质储量1937×104吨,可采储量812.3×104吨。目前作业区油井总数253口,开井158口,日产液2039吨,日产油252吨,采油速度0.63%,综合含水87.1%,注水井总数137口,开井68口,日注水2402立方米。截至目前,油田累积产油839.7704万吨,可采储量采油程度90.47%,油田累计注水4550.008万立方米,累积注采比1.17。作业区共有注水、采油、输油设备388台套,设备新度系数为0.29,固定资产原值17.1亿元,固定资产净值7.4亿元。

其中古一注现有六台加药泵型号分别为JXM、JX、JXB泵,排量为160L/h,排出压力为1.0MPa。分别是1#、2#加净水剂A,3#杀菌剂、4#缓蚀阻垢剂5#、6#净水剂B。

由于加入药剂的腐蚀性较高,缓蚀阻垢剂是有机磷酸盐,其PH:3–5呈酸性。净水剂A是无机聚铝的复合物,其PH:4–5呈酸性。对管线和泵进排液阀的腐蚀性也较大。加药泵进排液阀经常因阀球严重腐蚀而出现排量下降,甚至不出药的现象,严重影响加药的正常进行。同时维修工作量大,更换频繁。

二、改进思路及方案实施

加药的药剂腐蚀性很大,经常把进排液阀球球珠腐蚀成不规则的形状,按照以往的方法就是更换新的进排液阀,而一个进液阀成本就要348元,在千方百计控制成本的严峻形势下,怎样才能降低加药泵的故障率,保证正常加药,又节约成本呢?我利用平时报廢后的轴承球珠替代加药泵进排液阀的球珠。找到三种轴承6307、6306、6305,分别拆开球珠进行测量。替代物达到三个方面的要求:直径、耐腐蚀性、质量。

(一)6307轴承球珠直径为13.5mm,6306轴承球珠直径为12mm,6305轴承球珠直径为11.5mm。所以决定采用直径为12mm作为替代品。

(二)对其耐腐蚀性进行对比分析,分别放入药剂进行试验:15天后检验其腐蚀程度并进行对比分析,发现轴承的球珠耐腐蚀情况比原进排液阀球珠耐腐蚀性好。

(三)质量对比,二者均为6.9克,可以替代使用。

三、应用效果

6306轴承代替后的使用情况:加药泵排液效果良好。

加药泵进排液阀在更换了6306轴承球珠后其维修次数下降,使用寿命延长。

效益计算:进液阀成本348元/个,排液阀成本348元/个。

年使用进、排液阀个数:维修次数10次/月×2个/次 ×12个月= 240个。

发生成本费用:废旧轴承费用=0元。

年节约成本费用:240个×348元/个=8.35万元。

加药泵的维修保养周期由15天一次,延长到50天一次。提高了加药泵的设备完好率,减轻了员工的劳动强度,为正常平稳加药提供了有力保证。

四、技术创新点

加药泵进排液阀球珠是易损件,该项目的创新点是成功的找到了它的替代物,电机上拆下来的废旧6306轴承,既做到了废物利用又降低了成本,减少了工作量。

参考文献:

[1]中华人民共和国国家标准,GB/T 7782–1996 计量泵.

[2] 朱俊华,战长松 . 往复泵 [M].机械工业出版社,1992,11.

[3]刘明红.高压往复泵填料泄漏原因分析及改进措施[J].广州化工,2013,2.

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