锅炉生火排汽管道噪声超标原因分析及工程改造
2019-10-15邹军华
邹军华
(华陆工程科技有限责任公司,西安710068)
1 引言
作业场所中,过高的噪声会干扰工作人员之间的语言交流,影响工作效率,甚至可能引起意外事故。GB/T 50087—2013《工业企业噪声控制设计规范》规定,生产车间噪声限值为85dB(A)。锅炉生火排汽使用频率高,产生的噪声大,容易造成操作人员人身伤害和意外事故。因此,锅炉生火排汽系统设计时,除满足常规功能需求,还应具有稳定、高效的降噪功能。
2 锅炉生火排汽系统现状及噪声超标原因分析
巴基斯坦一炼油厂升级改造项目要建设1台85t/h中温中压燃气锅炉,锅炉出口主蒸汽管道中设置有一路生火排汽管道,用于锅炉并汽前对空排汽,以满足锅炉升温升压需要[1]。排汽管道上设置有2道截断阀,截断阀后设置了相应的疏水盘和消声器,锅炉生火排汽系统如图1所示。
运行过程中有如下现象:(1)锅炉前期启动过程中排汽噪声不高,低于85dB(A),满足设计值,在现场操作人员能承受的范围内;(2)运行了一段时间后,每次锅炉启动过程中,噪声非常大,远高于允许值,现场操作人员不能靠近锅炉,在集控室内也能明显能感受到噪声在85dB(A)以上,严重影响了操作人员的身心健康。
图1 锅炉生火排汽系统
通常生火排汽管道排放噪声增加,主要有以下原因:(1)管道口径选择过小,流速过大,产生了二次噪声。(2)消声器选型不合理,不能消除排放噪声;(3)消声器损坏,不能起到降噪的作用。消声器损坏包含:流通部分堵塞,蒸汽流速加大,噪声增加;消声器内吸声材料被吹掉,不能吸收噪声,导致噪声增加。
经核算,管径的选择没有问题,管道最大流速越约为150m/s,远低于0.3倍马赫数,管道不会产生二次噪声;消声器排放量、阻力、背压、允许声压级和消声量等参数选择均无误,也核对了消声器厂家计算书和制造图纸,以上均无问题。同时,在锅炉前期的启动过程中,没有噪声出现超标的问题。因此,基本排除了第(1)和第(2)条产生噪声的原因。然后,现场通过吊车将消声器从安装支架上吊下,进行了全面检查,也没有发现任何问题。因此,基本排除了以上所有造成噪声超标的可能性。
后经过现场仔细排查和试验,发现产生噪声的地方不是消声器出口,而是大量蒸汽通过疏水盘外喷,从而产生噪声。经了解,锅炉厂在布置排汽管道时,设置疏水盘的作用主要为吸收管道的膨胀,避免管道的热膨胀力作用于主蒸汽管道和消声器上,从而造成主蒸汽管道和消声器的损坏。造成蒸汽大量从疏水盘处反喷的原因是疏水盘出口管道背压过大。按照GB 50764—2012《电厂动力管道设计规范》[1],其排气管不反喷必须满足以下条件:
式中,G为介质质量流量,t/h;pat为大气压力,Pa;p1为疏水盘进口管道出口界面处压力,Pa;p2为疏水盘出口管道入口界面处压力,Pa;A1为疏水盘进口管道内截面积,m2;A2为疏水盘出口管道内截面积,m2;ω1为疏水盘进口管道出口界面处介质流速,m/s;ω2为疏水盘出口管道入口界面处介质流速,m/s。
根据式(1)带入本项目数据:当生火排汽压力为4.1MPa,温度为450℃,流量为34t/h时,疏水盘出口管道及消声器总阻力必须小于或等于0.17MPa才能避免蒸汽反喷。经查阅消声器的阻力曲线,发现在此排量下,消声器阻力远高于避免疏水盘出现蒸汽反喷的压力需求。同时,如按避免蒸汽反喷的阻力要求选择消声器,以目前的消声器设计和制造水平,没有办法选择到合适的消声器。因而在生火排汽管道上设置疏水盘是不合适的,因此,必须取消疏水盘。
锅炉前期启动过程中,排汽噪声不高的原因主要为,锅炉前期启动过程中,由于主蒸汽未并入全厂蒸汽管网,因此,锅炉在主蒸汽压力不高,排气量不大时就关闭了生火排汽阀门,蒸汽从疏水盘处反喷造成的噪声不大。在后期锅炉启动过程中,由于锅炉产汽需并入全厂蒸汽管网,生火排气阀必须在锅炉产汽压力略高于管网压力、温度与管网温度基本一致后才能关闭,此时,锅炉负荷已经接近40%额定负荷,生火排汽管道排量已接近设计值,此时,从疏水盘向外反喷的蒸汽量大、压力高,因而产生了非常高的噪声。
3 锅炉生火排汽系统改造方案
基于现场条件,由于无法更改管道走向和修改消声器结构形式,取消疏水盘后,新的方案必须满足以下要求:(1)新的方案能补偿管道膨胀,且补偿管道膨胀的同时,不能对消声器产生附加外力,致使消声器损坏;同时,不能对主蒸汽施加附加外力,从而改变主蒸汽管道的受力情况。(2)新增加的部件应能承受消声器排放时产生的附加排放背压。(3)由于巴基斯坦现场无大型高精度机械加工设备,材料种类也很有限,改造方案不能出现现场找不到的材料,且应易于制造,精度要求不高。
根据以上原则,并借鉴填料密封的结构形式,现场制造了如图2所示的补偿器用于替换疏水盘。
现场截取了一段DN150合金钢成品管道作为补偿器填料函外壳;填料采用石墨盘根,石墨盘根在蒸汽环境中具有很高耐温特性,同时,具有很小的摩擦阻力系数,满足本方案需求。现场用此补偿器替换疏水盘后,噪声大幅下降,生火排气时,噪声控制在85dB(A)以下,满足设计要求。经一段时间的运行,没有再出现噪声超标问题。
图2 补偿器结构形式
4 锅炉生火排汽系统噪声超标改造的经验总结
总结整个过程,造成锅炉生火排汽系统噪声超标的根本原因为错误地使用了疏水盘,同时,没有仔细校核疏水盘使用安装条件是否满足,因此,造成蒸汽从疏水盘处反喷,产生噪声。为避免其他工程出现类似问题,提出以下建议:
1)疏水盘通常安装在安全阀出口,用于吸收安全阀排汽管道的位移,避免过大的热应力和反力作用与安全阀本体上,损坏安全阀;
2)锅炉生火排汽管道不应设置疏水盘,应采用其他补偿方式进行管道热补偿,如设置补偿器、PI型弯、内件活动的消声器等;
3)管道上设置疏水盘,应仔细校核疏水盘的安装条件是否合适,避免出现蒸汽反喷现象;
4)疏水盘应设置在人员不能靠近的地方,避免因为疏水盘出口管道和消声器堵塞,蒸汽喷出伤人。