S109FA型单轴燃气-蒸汽联合循环机组临界转速轴振异常分析和处理
2019-10-15葛建春
葛建春
(福建晋江天然气发电有限公司,福建 晋江 362251)
GE公司的S109FA单轴燃气-蒸汽联合循环机组轴系主要由燃气轮机转子、负荷短轴、汽轮机高中压转子、汽轮机低压转子、发电机转子等组成,如图1所示,其中1~5为可倾瓦轴承,6~8为椭圆瓦轴承,推力轴承位于1号轴承处,只有1号和2号轴承有顶轴油。对于两班制调峰运行的机组,由于轴系长达42 m,经常发生因轴承油膜失稳、轴系不对中、转子质量不平衡、动静碰磨等造成的振动故障,严重影响机组的安全可靠运行。
图1 轴系布置
本文主要研究了一起在正常停机至二阶临界转速时3号轴承轴振异常偏大的故障案例,通过采取调节润滑油温度、轴系找中、调整轴承标高、全速空载等待、转子平衡配重等方法探索临时措施和根本处理方案,并进行原因分析和总结,为处理和避免类似故障积累经验。
1 机组振动现象
某燃气电厂一期工程装配四台S109FA单轴燃气-蒸汽联合循环发电机组,机组在投产初期启停和满负荷运行过程中各轴承振动情况良好,运行2年后,其中2台机组频繁发生停机至二阶临界转速时3X振动大故障,且随运行时间增长而不断恶化,如图2和3所示,主要表象为:
(1) 满负荷工况时各轴承轴振一般不大于0.10 mm,启机至临界转速工况时各轴承最大轴振一般不超过0.15 mm。
(2) 停机至二阶临界转速工况时,3X轴振大于0.20 mm,3Y及其它轴承轴振不大于0.10 mm,各轴承瓦振和瓦温数据未发生明显异常。
(3) 停机至二阶临界转速工况时,3X轴振主要是一倍频分量,且高中压转子两侧轴承振动相位基本相同。
(4) 停机至二阶临界转速工况时,3X偏大问题与机组冷热态启机运行方式无直接关联。
图2 停机降转速过程3X轴振图
图3 停机降转速过程3Y轴振图
2 振动影响因素试验研究
为避免故障进一步恶化,从以下几方面进行探索性研究查找问题原因,并适时采用有效的临时措施,为彻底根除故障争取时间和积累分析数据。
2.1 改变润滑油温度
表1为润滑油温度对4号机临界转速3号轴振影响。从表1可以看出:
(1) 润滑油温度降低约3 ℃,3X升高0.006 mm;润滑油温度升高4.5 ℃,3X降低0.012 mm。因此,相同温升和温降时,提高温度对3X影响更大。
(2) 停机至二阶临界转速时,3X振动大,3Y振动小,说明轴颈在3号轴承内沿X方向偏移较大,此时X方向油膜增厚,若提高润滑温度,可降低X方向油膜厚度,从而降低X方向振动,Y方向振动基本不变。
(3) 油温调整不易太高,一方面可能会引起轴承温度高造成润滑油油质老化,另一方面可能会降低油压影响润滑效果。因此,通过提高油温降低停机至二阶临界转速时3X振动的措施是受限的,效果也不佳。
表1 润滑油温度对4号机临界转速3号轴振影响
注:1) 机组正常停运时润滑油温度为49 ℃;
2) 润滑油压等参数未做调整。
2.2 停机解列至全速空载等待
表2为全速空载时长对3号机临界转速3号轴振影响。从表2可以看出:停机解列至全速空载等待时间越长,降速至二阶临界转速时3X和3Y振动下降幅度越大,效果越明显。
表2 全速空载时长对3号机临界转速3号轴振影响
注:机组正常停运时润滑油温度、压力等参数未做调整。
2.3 轴系找中
表3为轴系找中对4号机临界转速3号轴振影响。从表3可以看出:
(1) 第一次轴系找中后,停机至二阶临界转速时3X增大;第二次轴系找中后,停机至二阶临界转速时3X振动有小幅下降,但点火运行23次至2014年6月18日停机时达到0.185 mm,之后至下次找中前一直维持在0.180~0.210 mm;第三次轴系找中基本没有效果。
(2) 启动和正常运行过程中,各轴承瓦温和振动均正常,轴系不对中不是停机至二阶临界转速时3X振动大问题的根本原因,找中效果也不明显,如果找中不当可能会加剧3X振动幅值。
表3 轴系找中对4号机临界转速3号轴振影响
2.4 调整轴承标高
表4为调整轴承标高对3号机临界转速3号轴振影响。从表4可以看出:
(1) 调整3号轴承标高主要是增加负载,油膜厚度变薄,油膜刚度增大,可以暂时降低停机至二阶临界转速时3X振动,随着运行时间增长会继续恶化。
(2) 调整3号轴承标高要从轴系的负荷分配角度综合进行考虑。如在2016年6月22日热态启动过程因4号轴承振动大跳闸,再次对4号轴承进行标高调整才暂时缓解振动故障。
表4 调整轴承标高对3号机临界转速3号轴振影响
2.5 燃气轮机转子配重
在燃气轮机未揭缸检修的情况下,一般在透平三级动叶轮盘配重,如图4的③位置。在机组未检修的情况下,一般在负荷短轴中间配重,如图5的④位置;或在靠近汽轮机侧的靠背轮配重,如图5的⑤位置。
图4 燃气轮机透平转子配重示意图
图5 负荷短轴配重示意图
表5为燃气轮机转子配重对3号机临界转速3号轴振影响。从表5可以看出:燃气轮机三级动叶轮盘配重(图4的③位置)和负荷短轴中间配重(图5的④位置)可适当降低停机至二阶临界转速时3X振动,但可能会对定速满负荷工况下各轴承振动产生不利影响,效果不明显。
表5 燃气轮机转子配重对3号机临界转速3号轴振影响
注:1) 燃机三动轮盘一次配重:③加552g∠330°;
2) 燃机三动轮盘二次配重:③拆552g∠330°,③加690g∠260°;
3) 负荷短轴中间配重:④加232g∠300°。
3 振动原因分析
通过上述大量试验和频谱分析,基本排除油膜涡动、轴系不对中、燃气轮机转子质量不平衡等因素对停机至二阶临界转速时3X轴振的影响。考虑到停机至二阶临界转速时,1号和2号轴承轴振较小,3号轴承轴振较大,且高中压转子两侧轴承振动相位基本同相,初步推断故障原因是由于高中压转子质量不平衡引起。
4 汽轮机高中压转子动平衡试验
汽轮机在未揭缸检修的情况下,一般在两侧和中间位置配重,如图6所示,其中⑥和⑧是两侧配重位置,⑦是中间配重位置。
图6 高中压转子配重示意图
4.1 高中压转子两侧配重
表6为高中压两侧配重对4号机临界转速3号轴振影响。从表6可以看出:在汽轮机高中压转子两侧配重(图6的⑥和⑧位置),可以暂时降低停机至二阶临界转速时3X振动,且振动幅值下降有限;随运行时间增长,停机至二阶临界转速时3X振动会持续恶化至报警甚至跳闸。
表6 高中压两侧配重对4号机临界转速3号轴振影响
注:1)“FS”指点火启动次数;
2)第1次配重:⑥和⑧各加350g∠200°;
3)第2次配重:⑥和⑧各加500g∠128°;
4)第3次配重:⑥和⑧各拆500g∠128°,⑥和⑧各加272g∠254°。
4.2 高中压转子中间配重
表7为高中压中间配重对4号机临界转速3号轴振影响。从表7可以看出:在汽轮机高中压转子中间配重面配重(图6的⑦位置),可以较大降低停机至二阶临界转速时3X振动幅值,对其它轴承在启停机及定速工况下的轴振无明显影响,且不会随运行时间增长而恶化,说明此方案才是消除故障的根本措施。
表7 高中压中间配重对4号机临界转速3号轴振影响
注:1) “FS”指点火启动次数;
2) 配重:⑦加554g∠250°。
4.3 原因分析
由于停机至二阶临界转速时3X振动大是由于汽轮机高中压转子不平衡造成,且不平衡力位于高中压转子中间部位,当在高中压转子两侧进行配重时,配重面和失衡面不重合,在3个力的作用下,随着运行时间增长,转子会出现越来越大的弯曲变形,从而导致临界转速下振动越来越大,如图7所示。当在高中压转子中间面配重时,则会避免转子弯曲变形,从而彻底根除故障。
图7 转子弯曲变形示意图
5 结语
(1) 轴系找中、燃气轮机三级动叶轮盘配重、负荷短轴配重等方式基本无法有效降低停机至二阶临界转速时3X振动,有时反而会恶化,甚至会影响其它工况下各轴承振动。
(2) 延长停机解列至全速空载时长可以降低停机至二阶临界转速时3X振动,由于全速空载会造成天然气和电量消耗影响经济性,只能作为应急临时措施。
(3) 调整3号轴承标高可以作为临时措施降低停机至二阶临界转速时3X振动,但也可能会引起相邻轴承负荷分配发生变化造成其它振动异常,因此要综合考虑进行轴系标高调整。
(4) 提高油温和抬高3号轴承标高都是增加3号轴承负载,油膜厚度变薄,油膜刚度增大,降低停机至二阶临界转速时3X振动。提高油温效果相对不明显,一是受油温提升幅度限制;二是提升油温对所有轴承影响是同步的,而抬高3号轴承标高主要影响3号轴承。
(5) 在高中压转子两侧配重可以缓解停机至二阶临界转速时3X振动,由于配重面与失衡面不重合造成转子弯曲变形加大,导致故障重复发生。
(6) 在高中压转子中间配重面进行动平衡可以根除故障,因此尽量在转子失衡面进行配重。