采用旋转隔板供汽机组经济性优化研究
2019-10-09宗绪东
摘 要:该公司配置2台300 MW汽轮机组,采用节流旋转隔板对外供工业蒸汽。近年来机组运行负荷率、供汽量均大幅度降低,加上煤炭价格高位运行,公司处于亏损边缘。该文对低负荷供汽工况节流损失对经济性的影响机理进行了分析,指出了当前供汽方式的不足,提出了采用冷再抽汽减压供汽方案,并对2种供汽方式对经济性的影响进行了定量计算,实施后能够提高机组经济性。
关键词:旋转隔板;节流;做功能力;经济性
中图分类号:TK12 文献标志码:A
0 引言
工業抽汽机组主要有以下3种供汽方式:采用主蒸汽(冷再、热再)减温减压法;采用节流中压缸旋转隔板或低压缸进汽调节门憋压法,其中前者为机内节流调节,后者为机外节流调节;采用高压蒸汽通过压力匹配器引射低压蒸汽混合法。3种供汽方式均会产生蒸汽的节流损失,因此供汽方式的选择,必须结合机组运行负荷率、供汽能力、汽轮机特性等边界条件进行综合计算分析后确定。
该文针对某公司5、6号机组供汽经济性差问题进行了分析研究,得出主要原因为低负荷节流旋转隔板供汽造成汽轮机内效率降低。对节流影响经济性的机理进行了分析,提出了冷再蒸汽减压对外供汽方案,实施后能够大幅度提高机组经济性。
1 现状分析
某公司5、6号机为东方汽轮机厂制造的330 MW供汽机组,设计供汽流量200 t/h,主要为某铝业公司供汽,单台机组能够满足供汽要求。工业抽汽设置在汽轮机中压第6级后,即中压第7级隔板为可调整旋转隔板,通过油动机带动旋转隔板转动环,改变转动环窗口的相对位置,调整供热抽汽压力和流量满足工业抽汽的要求。
2016年以前,供汽流量较高,维持在150 t/h以上,5、6号机负荷率在80%以上,机组运行经济性较好。2017年,由于铝业公司自备供汽机组的投运,该公司对外供汽量大幅度降低。查阅2018年度指标台账,5、6号机平均负荷约为250 MW,对外供汽流量约为22 t/h。低负荷供汽需要大幅度节流旋转隔板,高排压力、温度以及四抽压力、温度均大幅度上升,机组高、中压缸效率均降低,经济性降低。
2 蒸汽节流影响经济性的原理及原因
2.1 蒸汽节流影响经济性的原理
蒸汽节流为等焓熵增过程,节流后蒸汽压力和温度均降低,如图1所示。p1为节流前蒸汽压力,t1为节流前蒸汽温度,p1'为节流后蒸汽压力,t1'为节流后蒸汽温度,△Ht为未节流理想比焓降,△Ht'为节流后理想比焓降,因节流造成的理想比焓降损失δhmac=△Ht-△Ht',蒸汽的理想比焓降和实际比焓降降低,导致做功能力下降,计算缸效率降低,从而影响机组的经济性。
2.2 导致蒸汽节流的原因
查阅历史运行数据,5、6号机组只有在300 MW以上负荷时,旋转隔板不需要节流,四抽压力能满足供汽压力要求。这主要是早期的工业抽汽端口设计以机组满负荷为基准,而实际运行多在75%负荷而导致的结果,从而引起现有机组供热时的经济收益不明显甚至亏损。
3 优化改造方案
查阅5、6号机历史数据,在160 MW及以上负荷,冷再压力、温度能够满足供汽要求,只需要降低冷再供汽压力。在机组大小修时,5、6号机各增加一路冷再抽汽减压后对外供汽,原旋转隔板供汽保留。改造后在满足锅炉再热器不超温的前提下,单台机组冷再抽汽量为40 t/h。
正常运行中,当供汽流量<80 t/h时,由2台机组冷再减压后对外供汽;当供汽流量>80 t/h,投入一台机组旋转隔板对外供汽。
4 优化改造前、后经济性比较
按照2018年度工业抽汽供热量、负荷率计算,采用冷再抽汽减压供汽比旋转隔板供汽年收益多2 573万元,详细数据见表1。
5 结论
该文通过对某公司5、6号机工业供汽经济性进行研究,得出如下结论:
(1)工业供汽机组的经济性分析,应综合考虑机组负荷率、供汽量、汽轮机特性等边界条件进行。
(2)采用旋转隔板供汽方式对汽轮机内效率影响较大,当机组负荷率、供汽流量明显降低时,应改造为冷再抽汽。
参考文献
[1]宗绪东,孙奉仲.影响大型工业抽汽机组经济性的问题及优化研究[J].电站系统工程,2018,34(5):45-46.
[2]宗绪东,孙奉仲.配汽机构对汽轮机组经济性的影响及优化研究[J].汽轮机技术,2015,57(6):475–476.
[3]孙士恩,高新勇,庞剑锋.工业抽汽机组供热改造的变工况热经济性分析[J].汽轮机技术,2016,58(4):301–302.