液化气泵机械密封泄漏分析及改造
2019-09-12司春旭王进旭
龚 文,司春旭,王进旭
(中国石油宁夏石化公司,宁夏银川 750021)
0 引言
宁夏石化公司气分装置脱乙烷塔回流泵为单级卧式悬臂式离心泵,机泵功率30 kW,转速2950 r/min,扬程95 m。机械密封为四川日机生产的干气机械密封,介质为混合C3,运行温度60 ℃:流量70.2 m3/h,入口操作压力2.8 MPa,出口操作压力3.2 MPa。机械密封采用PLAN72+PLAN76 冲洗方案,机械密封为集装式弹簧机械密封。一级密封冲洗液为自泵出口引至一级密封的混合C3,实现对一级密封端面的冲洗、冷却和润滑作用;二级密封为干气密封,干气为自装置外引入的低压氮气,将一级密封泄漏的液化气引至低压瓦斯系统。
1 机械密封故障现象
对历次泄漏后的机械密封拆开检查,总结故障现象:①机械密封轴套有过热发蓝现象,一级动环密封端面也出现过热发蓝现象;②一级密封静环O 形圈在机械密封使用5 个月后开始出现老化、龟裂现象;③机械密封泄漏前易出现明显的端面呜叫现象,拆检发现一级密封动环接触面凸台磨损到0.5 mm 以内,原设计凸台高度为3.5 mm;④检查机械密封泄漏前机泵入口回流罐液位存在偏低现象,通过化验发现进入气分装置液化气中C2含量过高,最大值12.11%,远大于工艺设计参数(<2%)。
2 机械密封失效分析
分析认为4 点原因导致液化气泵机械密封泄漏。①当介质中C2 含量过高时,泵容易发生气蚀,造成密封腔内压力降低或者剧烈波动,影响密封端面液膜的稳定;②机械密封冲洗介质在一级密封腔处流动缓慢,密封腔处的介质热量积聚导致机封密封面在运行时端面有较大温升,端面附近轻组分的烃类介质发生气化,导致端面无液体进行有效润滑,发生干摩擦使一级密封面动环处磨损严重,介质侧O 形圈高温老化甚至发生碳化现象(图1);③当回流罐液位偏低或在装置开停工时,介质中含有的固体杂质被带入端面,造成机械密封磨损和破坏原来极薄的液膜的连续性[1];④机械密封动环凸台磨损后(图1),由于静环内圆周结垢,导致静环内径与轴套之间的间隙过小,弹簧座的滑移外径处有积碳,动环石墨环磨损物影响密封弹性组件的弹性补偿能力,使弹性组件追随性变差,造成密封面开启后无法闭合,加剧泄漏变为喷漏[2]。
图1 O 形圈老化,动环凸台磨损
3 处理措施
3.1 选择更合理的密封材料
液化气泵改造前机械密封O 形圈材质为氟橡胶,动环端面材质为浸树脂石墨,静环材质为碳化硅。为了提高密封材料的耐高温性能,动环材质更换为浸金属石墨。浸树脂石墨虽然可获得较高的密度,但其使用温度低,高温摩擦磨损性能较差,适合做腐蚀环境中的密封件。浸金属石墨继承了石墨材料耐高温,耐磨损等特性,同时提高机械强度[3];将O 形圈材质更换为全氟醚橡胶。全氟醚橡胶具有更好的耐化学性、耐热性,表面没有渗透、开裂和针孔等缺陷,长期工作温度为(-39~288)℃,短期可达315 ℃,在低于脆化温度下仍具有一定塑性,硬而不脆,可弯曲。
3.2 优化机械密封结构配置
为了解决端面发热问题,考虑通过降低机械密封端面比压的方式减少端面承受的载荷。由于端面比压由介质作用力及弹簧比压共同作用,而介质作用力相对稳定,因此通过将弹簧比压由原来的0.31 MPa/cm2降低 至0.21 MPa/cm2,使机械密封端面比压整体降低近30%,图2。通过以上调整,较好的控制了端面热量的产生,延长了O 形圈和动环密封的使用寿命。
图2 一级密封动环弹簧改至8 个
3.3 优化操作条件
平稳操作,严格控制脱乙烷塔回流罐液位≥40%,并加大脱水频次,要求每4 h 脱水1 次;严格控制罐区来液化气中C2 组分及其稳定性,并要求C2 组分≤10%,当回流罐压力>0.3 MPa时,及时泄C2 至低压瓦斯系统。
3.4 改进机械密封冲洗方案
从泵排出口到密封腔管线上增加节流孔板,再从一级密封腔和泵入口处增加一条泄压线,减小一级密封腔处的压力,从而降低该处温度。
4 结束语
分析液化气机泵机械密封故障原因,提出从机械密封材质及结构和操作方面的改进措施。改进后,脱乙烷塔回流泵由改造前最长周期不到5 个月延长至可连续运行1 a 以上,降低了装置的安全平稳运行风险以及检修频率,产生了良好的经济效益。