发电厂汽机房布置优化
2019-09-10苗行
苗行
摘 要:当前我国运行中的燃煤电厂与国际先进水平有一定差距,往往由于设计周期短,在电厂设计中存在因循守旧、套用传统或习惯布置模式有余而优化创新不够,精细设计不够,造成不必要的浪费。本文通过从技术、经济等方面对某电站汽机房的布置方案进行探讨。
关键词:发电厂;汽机房;布置;优化
近年来,随着电力体制改革方案的逐步实施,电力企业的思维模式、工作方式、管理体制都面临新的考验。随着电力市场的逐步建立和电力工业体制改革进程的深化,商业化运营已成为我国电力企业改革的方向。我国五大发电集团的成立揭开了电力市场全面竞争的序幕。由于竞争机制的引入,降低厂用电率、降低发电成本、提高上网电价的竞争力已成为各个发电集团努力追求的经济目标,并且越来越迫切。不断优化设计,/经济适用、系统简单、备用减少、安全可靠、节约用地、节约能源、保护环境、以人为本,已经成为各发电厂设计的需求。
一、慨况
通过查阅相关资料可以了解到,火力发电厂厂房布置的一般原则包括满足电力生产工艺流程的要求,管线连接整齐,设施布置紧凑、恰当,空间利用合理,巡回检查通道整洁和检修运行方便等。这些原则性要求是发电厂主厂房布置优化方法的保障和基础。从国内电厂的主厂房布局看,比较常用的是四列式布置,
即按顺序布置汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房。火力发电厂主厂房布置是火电厂设计的核心内容,其布置应满足电力生产工艺流程的要求,并满足安装、运行和检修的需要。因此,主厂房的布置一定要具备整体、整齐、美观、设备分工明确的特点。但因其占地面积和体积均较大,难以充分利用空间。在优化主厂房布置时,应坚持“以人为本”的设计理念,从而为电厂工作人员的检修、运行和维护工作创造良好的环境条件。在实际的厂房布置方案设计中,需结合实际的工作条件和设备情况综合考虑。只有全面结合实际情况,合理优化主厂房建筑的空间设计,才能使火力发电厂的工作更加完善,不断降低土建结构费用和工程投资。
二、案例分析
1.发电厂汽机房的传统布置。以某30 MW级别的发电厂为例。国内30 MW级别的发电厂的汽机系统采用的是汽机房+除氧燃料间的典型布置方式,具体如下:(1)汽机房结构形式及尺寸。汽机房采用单排架结构形式,跨度为18.0~21.0 m,柱距为8.0~9.0 m,汽机房共5个柱距,汽机房总长度为43.0 m。汽轮机向下排汽,汽轮机发电机组高位布置,汽轮机发电机组中心线距汽机房A列柱8.0 m,汽机房采用钢筋混凝土结构或钢结构。(2)除氧燃料间结构形式及尺寸。除氧燃料间为单框架结构,跨度为8.0 m,除氧燃料间总长度为43.0 m。(3)汽机房各层布置。汽机房±0.0 m层布置电动给水泵、高/低压加热器及其他辅助设备;8.0 m为汽轮机运转层。汽机房行车轨顶标高15.5 m,汽机房屋架下弦标高18.3 m,汽轮机、电动给水泵均采用行车检修起吊。
2.汽机房布置的优化设计。(1)汽机房优化措施。30 MW发电厂汽机房采用先进的工艺技术,优化布置措施如下:①采用进口高温超高压单缸轴向排汽凝汽式汽轮机发电机组,该机组在国外生物质能发电厂有运行业绩,而在国内的生物质能发电厂是首次使用。目前,国内的生物质电厂多采用中温次高压、高温高压机组,高温超高压机组比国内常规机组的发电效率高2%~4%。②汽轮机轴向排汽,汽轮发电机组低位0.0 m层布置,降低汽轮机发电机组标高,取消汽轮机运行层,整体降低汽机房标高;同时,缩短汽轮机组距汽机房A列柱的距离,汽轮机发电机组紧凑式布置,减小汽机房长度。③缩短汽机房的跨度,电动给水泵移至除氧燃料间。④优化汽机房结构形式,不设常规的汽机房,取消汽机房单排架结构,汽轮机发电机组布置在可拆卸的轻型汽机罩壳内;汽机罩壳内不设行车,检修时用汽车式起重机将相应部位的罩壳移走后进行设备的检修。(2)汽机房优化布置设计。汽机房、除氧燃料间二列式布置,具体优化布置如下:①汽机房结构形式及尺寸。汽机房采用可拆卸的汽机轻型罩壳形式,汽机罩壳跨度为13.0 m,长32.0 m,汽机罩壳顶最高标高8.5 m,顶部呈弧形,汽轮机发电机组中心线距汽机房A列柱6.5 m。②除氧燃料间结构形式及尺寸。除氧燃料间为单框架,跨度为8.0 m,除氧燃料间总长度为8.0×5=40.0(m)。③汽机房各层布置:汽机房±0.0 m层布置汽轮机发电机组、凝结水泵坑、凝结水泵、射汽抽气器、轴封、胶球清洗装置等辅助设备。④除氧燃料间各层布置:除氧燃料间±0.0 m层布置电动给水泵组、高/低压加热器、蓄电池室,并设有电动给水泵组的检修起吊设备;8.0 m为运行层,布置机炉集控室、工程师室、UPS室、电子设备间、高/低压配电装置;14.0 m为除氧层,布置除氧器、给料机、连续排污扩容器等。
3.汽机房布置优化技术经濟分析。该发电厂选用了高效率的高温超高压汽轮机发电机组,虽然初期投资比国内传统的高温高压机组及中温次高压机组高,但由于发电效率高,每年的运行费用均比国内传统的机组低。在发电量相等的情况下,高温超高压机组至少可节约标准煤30 g/(kW·h),每年至少可节约600万元
燃料费(按全年发电7500 h计);在燃料相等的情况下,高温超高压发电机组比国内常规机组全年至少可多发电17.5 GW·h(按全年发电7500 h计)。
由于取消汽机房单排架结构,采用轻型汽机罩壳的结构形式,不仅节约了大量的土建费用,还缩短了汽机房施工工期,可节约初投资约200万元;同时,减少汽机房占地面积约358 m2,减少汽机房容积约10000 m3。
该30 MW发电厂在安全、经济且便于运行维护的前提下,选用了高性能的高温超高压机组,不仅提高了汽轮机的热效率,提高了生物质能源利用率,还减少了汽机房占地面积和容积,使汽机房的系统效率达到了同类型机组的国内领先水平,技术、经济性良好。
参考文献
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