V94.3A型燃气轮机点火失败原因分析及解决方案
2019-09-10宋馨
宋馨
(国家电投集团郑州燃气发电有限公司,郑州 450001)
0 引言
燃气轮机(以下简称燃机)点火在机组整组启动过程中相当重要,如果出现点火失败,将大大拖延机组整组启动的时间和节奏,同时影响机组的经济性[1],因此,研究燃机点火失败成因和解决方案具有重要意义。河南某燃气电厂采用2台德国西门子公司制造的GUD 1S V94.3A燃气-蒸汽联合循环机组,设计燃料为天然气。近年来,机组启动过程中多次出现点火失败情况,本文对此现象进行分析,并针对此类问题提出解决方案。
1 V94.3A燃机启动及点火失败情况介绍
1.1 启动过程
V94.3A燃机启动分为以下几个主要阶段。
(1)机组整组准备启动,获得燃机允许启动、发电机允许启动、锅炉允许启动、辅机允许启动等条件。
(2)燃机发启动令,启动变频器(SFC)投入,带动燃机压气机鼓风(12.5 Hz),对余热锅炉进行8~10 min的清吹,防止因天然气集聚而引起爆燃。
(3)燃机清吹结束,机组惰走至点火转速(5~7 Hz)。
(4)SFC再次投入带动机组升速,至点火转速时点火变压器投入,12 s内火焰探测器监测到火焰信号反馈,期间燃机持续升速。如果12 s内未监测到火焰信号,则熄火保护触发,防止过多燃料气喷入。
(5)燃机点火升速至自持转速(38.5 Hz)以上,SFC退出,机组继续升速至额定转速。
(6)发电机同期并网,燃机启动过程结束。
1.2 点火失败情况
2018年7月1—30日,该公司2台机组累计启动52次,点火失败10次,点火失败率达19.2%。检查机组报警记录,除点火失败的典型报警外无其他异常报警,说明机组点火失败不是其他原因触发机组熄火保护,而是因为点火转速下燃烧器投入后火焰强度不足,火焰探测器监测不到火焰。
1.3 点火失败的影响
(1)燃机的特点是启停速度快,调峰作用明显。但是1次点火失败将拖延机组启动30 min,延误启机时机,调峰优势大打折扣,同时还会影响当日天然气批复气量完成率。
表1 机组点火失败运行数据统计Tab.1 Statistics of ignition failure of the unit
(2)燃机1次点火启动约消耗厂用电4 MW·h,点火失败将增加厂用电消耗量。
(3)燃机靠SFC拖动升速点火,1台SFC最多可连续3次启动升速,连续多次点火将造成设备寿命折损。
2 原因分析
通常情况下,检查燃机点火失败原因多从检查火焰探测器、点火电极、点火线圈、点火变压器,调整点火转速,分析天然气品质等方面入手,此次扩大分析范围,对燃机的燃烧、点火方式进行分析。
分析机组点火失败时的运行数据(见表1),对比环境温度、燃气品质、点火转速等方面无共性,唯一比较相似的是点火失败多出现在环境湿度较大的情况下。因此,着重分析环境湿度的影响。
大气中含有水蒸气,天然气燃烧过程中也会产生水分,因此,机组运行期间,在燃烧器、天然气环形管道以及扩散供气调节阀之后的管道(特别是水平管段),可能会生成凝结水,环境湿度越大,压缩状态下水蒸气凝结为水的可能性越大,凝结水量增大会对点火造成影响。
西门子V94.3A型燃机燃烧模式分为预混燃烧模式和扩散燃烧模式。预混燃烧模式是将天然气与一次空气预先混合后,再供入燃烧室中燃烧,其特点是燃烧火焰较短,燃烧稳定性较差,需要有稳燃火焰支持,在高负荷工况下燃烧效率高,产生的NOx较少,低负荷下燃烧效率差,火焰不稳定。扩散燃烧模式是将天然气与空气分别供入燃烧区,边混合边进行燃烧,其特点是火焰比预混燃烧的长,燃烧稳定范围宽,在低负荷工况下对燃烧效率影响不大,产生的NOx较多[1]。由于预混燃烧模式燃烧效率高、NOx排放量较少,所以燃机正常接带负荷过程中均采用预混燃烧模式。扩散燃烧模式仅用于燃机升速至额定转速时提供稳定的火焰,在机组带负荷运行中停用。机组正常运行期间,扩散燃烧天然气管道是死区,如果机组下次启动前管道中留有大量凝结水或饱和状态的水汽,机组初点火阶段火焰强度较低时,水和水蒸气会吸收火焰的能量,熄火也就在所难免了。
为提高机组采用扩散模式启动时的点火成功率,西门子公司设计了扩散燃烧天然气管道疏水系统(如图1所示),管道中的凝结水可通过电动疏水阀流到疏水箱中,系统根据疏水箱液位自动疏水。该疏水程序在每次燃机启动前、熄火后、水洗后均会执行,运行中每2 h也会执行1次,以防止管道积水。
对多次点火失败的数据曲线进行分析,发现以下几个规律。
(1)机组点火失败多出现在环境湿度较大的情况下,特别是点火前一日空气湿度很大时,天然气管道中可能积水或留存湿空气。机组停运后及下次启动前,由于燃机转速较低,吹扫管道的压力很低,基本为无压疏水,对该部分积水的疏水效果不会太明显。
(2)#1机组点火失败几率明显高于#2机组。建立#1机组扩散管道天然气疏水过程曲线,发现机组运行中并不是每次都能顺畅进行疏水。多数情况下扩散管道疏水阀打开时疏水箱内的压力没有明显升高,说明没有气流带动积水进入疏水箱,未完成有效疏水。由图2可见,机组运行中的8次疏水仅有1次有实际压力上升。
图1 燃机扩散燃烧天然气管道疏水系统控制界面Fig.1 Gas turbine diffusion combustion natural gas pipeline drainage system control interface
图2 #1燃机运行过程中扩散燃烧天然气管道疏水曲线Fig.2 Drainage curve of diffusion combustion natural gas pipeline during the operation of No.1 gas turbine
对#1机组扩散管道疏水阀进行检查试验,发现机组运行过程中,该阀阀芯有效动作的几率不高。随后对该阀进行了临时处理以提高动作灵活性,并制定了更换计划。
(3)越接近停机时进行疏水操作,下次点火的成功率越高。因为机组运行中燃烧室乃至燃烧器中的压力接近压气机出口压力(约1.7 MPa),此时的疏水是有压疏水,效率明显高于无压疏水。而疏水越接近停机,后续产生积水的量就越小,下次点火时的成功率也会相应提高。
3 解决方案
即使是每次扩散管道疏水均能成功进行,仍然会有点火失败的情况,说明疏水后管道内再次产生的水分仍会对下次点火造成影响。环境湿度和机组运行中产生积水是不可避免的,为避免点火失败,提出以下几个解决方案。
(1)在每次燃机停运前(30 MW负荷左右)手动执行1次天然气扩散管道疏水程序,并确认此次疏水过程有效(以疏水箱内压力和液位上升为依据),保证此次疏水至燃机停运过程中没有过多水分生成。
(2)机组停运保养过程中,适时投入燃机防潮加热器并确认防潮加热器有效工作,保证燃机内留存的空气处于较干燥状态。
(3)通过修改机组顺控逻辑或手动操作,在燃机每次点火前的清吹过程中对天然气扩散管道进行疏水,最好同时开启扩散管道疏水阀和疏水箱放气阀,利用燃机清吹转速下产生的气压(12.5 Hz清吹转速下燃烧室内的气压为0.1 MPa)对天然气扩散管道进行长时间吹扫疏水。机组对扩散管道疏水阀和疏水箱放气阀有保护逻辑,在2个阀门同时开启的情况下会停运燃机,因此要想实现更好的疏水效果,需要对燃机运行状态和清吹状态的逻辑判据进行有效甄别,区别对待。燃机清吹阶段允许同时开启扩散管道疏水阀和疏水箱放气阀,可以更有效地对天然气扩散管道进行疏水。
以上几项措施可并用。
(4)在现有的设备上进行系统改造,从燃机天然气扩散燃烧调节阀下游管道处接入压缩空气(采用厂用压缩空气,压力为0.7 MPa),采用电磁阀控制,在燃机启动前用压缩空气进行吹扫。该操作可手动进行,也可将控制逻辑做入燃机启动逻辑中。
4 结束语
该电厂于2018年9月更换了扩散燃烧天然气管道疏水阀,每次疏水程序均能有效执行,71次启动过程仅出现1次点火失败情况,说明提高疏水成功率对点火有一定影响,而天气转凉、大气湿度下降是另外一部分原因。后续还需要对设备进行技术改造,以进一步优化疏水系统。