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优势通道分割控油模式提高挖潜效益

2019-09-10刘延飞

科学导报·科学工程与电力 2019年23期
关键词:高含水含水夹层

刘延飞

【摘  要】文明寨油田1982年投入开发,目前已进入高含水、高采出阶段,采出程度93.19%,综合含水34.07%,主力层动用程度更高,其中厚油层纵向上普遍分布,动用程度及含水均已很高。但由于非均质性的影响,层内仍具有一定的潜力。为了挖潜层内剩余油,开展分布规律研究,制定相配套的挖潜模式。

【关键词】层内挖潜;优势通道分割控油

一、项目概况

文明寨油田1982年投入开发,目前已进入高含水、高采出阶段,采出程度93.19%,综合含水34.07%,主力层动用程度更高,其中厚油层纵向上普遍分布,动用程度及含水均很高,但区块高含水不等于每个部位都高含水,部位高含水不等于每口油井高含水,油井高含水不等于每个层都高含水,油层高含水不等于每个韵律段高含水。由于夹层发育及韵律性影响,层内韵律段仍有较大潜力。

明1-59井原生产层沙三上1-2,措施前日产油量37t,日产油量1t,含水高达97%,高含水低效。该井区沙二下3发育一套厚油层,结合整个井区历史生产情况,该层具有剩余油潜力,但层内潜力富集段需进一步落实。若厚层全射或潜力段认识不准,补孔后依然会为高含水,无法实现挖潜效果。因此为了精准挖潜剩余油,开展优势通道分割控油模式研究,精细认识,提升挖潜效益。

二、主要研究内容及成果

1、夹层分布规律研究

按照层中找层的挖潜思路,综合应用电测资料、高精度C/O比资料、岩心资料等识别夹层,分清韵律段,搞清夹层平面展布规律。文明寨油田夹层主要为泥质夹层和灰质夹层。根据测井曲线等资料分析,研究区明1-59井区厚层表现为正韵律特征,主要发育泥质水平夹层,特点是自然伽马值明显增大,井径表现为扩径,微电极曲线ML1和ML2出现“低尖”,无幅度差或者有很小的正、负不规则的幅度差,声波时差表现为高值,自然电位曲线有明显回返,分布稳定,厚度大,隔层密闭性好。在平面展布上,该井区夹层发育稳定。根据夹层及韵律性,将该厚层层内细分为了4个小层。

2、优势通道分割控油规律

优势通道分割控油主要分为两种类型:一是由于夹层的存在对流体渗流的分隔作用造成的优势通道;二是由于储层物性如孔隙度、渗透率的非均质性造成层内渗流能力不同形成的优势通道。

物性分割是由于孔隙度、渗透率非均质性等因素导致在地层局部形成低阻渗流通道,注入水沿此通道形成明显优势流动而产生无效循环,而造成层内韵律变差段弱势渗流区形成剩余油富集。正韵律油层下部强水洗、中部水洗,上部剩余油相对富集。反韵律层下部剩余油富集,复合韵律油层呈现多段见水特点。各韵律段高渗透部位水淹严重,低渗透部位水淹相对较低。

夹层分割是指油层内非渗透或低渗透夹层对流体渗流的分隔作用而导致剩余油富集的控油方式。在夹层具有一定厚度和平面延伸的条件下,夹层控制作用有3种类型:一是水井钻遇夹层;二是油井钻遇夹层;三是油水井均钻遇夹层。根据油水井射开情况的不同以及韵律性的不同,水洗情况不同,剩余油分布规律不同。

3、优选剩余油监测技术,精细层内剩余油研究

统计文明寨油田剩余油监测资料,主要应用了4种剩余油监测技术:脉冲中子衰减能谱、脉冲中子全谱、碳氧比能谱测井、高精度碳氧比能谱。其中高精度碳氧比能谱测井应用井数居多,且符合率高,达到90%以上,分层能力可达0.5米,资料符合率高,都在90%以上。因此,重点应用高精度碳氧比资料,结合吸水剖面,研究层内剩余油分布。根据优势通道控油规律,针对主要研究区明1-59井区,通过对油水井历史注采情况分析,结合高精度碳氧比资料,二下3厚层顶部剩余油富集。

4、挖潜技术模式研究

根据层内夹层发育情况及韵律性,制定了三种类型九种模式。

一是夹层发育稳定、油水井钻遇夹层。主要有五种模式:①油水井均为正韵律,油水井射顶部挖潜;②油水井均为反韵律,油水井射底部挖潜;③油井正韵律、水井反韵律,水井射底部挖潜;④油井反韵律、水井射顶部,水井射顶部;⑤油水井均质韵律,水井实施深部调驱。二是夹层发育不稳定,油井钻遇,水井未钻遇。主要有两种模式:①油井正韵律,油井射顶部挖潜;②油井反韵律,油井射底部挖潜。三是夹层发育不稳定,水井钻遇,油井未钻遇。主要有两种模式:①水井正韵律,水井射顶部挖潜;②水井反韵律,水井射底部挖潜。

明1-59井符合夹层发育稳定、油水井钻遇夹层的类型。

三、现场应用情况

在利用优势通道分割控油模式精细刻画潜力的基础上,优选选择性射孔1口(明1-59井),该井原生产层沙三上1-2,措施前日产油量1t,含水高达97%。通过对该井区沙二下3的厚油层进行夹层研究,细分韵律层,结合监测资料,属于夹层发育的正韵律,由于夹层的分割控油作用,顶部仍具有剩余油潜力。因此实施打塞封堵原生产层,选择性射孔二下3厚层顶部,初期日产油量达到13t,稳定后保持在6.5t,累计增油900t。

四、效益分析

明1-59井运行成本20.2万元;措施投入25.7万元,操作成本45.9万元;完全成本85.1万元。累计累产油900t,,产出320.4万元,净效益为235.3万元。

五、結论与认识

油井高含水不等于每个层都高含水,油层高含水不等于每个韵律段高含水。通过精细认识层内规律,针对性地进行挖潜,能进一步改善效果。

(作者单位:中国石化中原油田分公司文卫采油厂)

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