锅炉烟气余热的回收利用
2019-09-09蔡新桃渠怀迪
蔡新桃,渠怀迪
(中国轻工业长沙工程有限公司,长沙410114)
1 引言
热电联产是重要的节能措施,但同时也是能源消耗大户。热电站中能源消耗的主要设备为锅炉,目前锅炉热效率已经由70%提高至90%,为节能减排做出了重要贡献。锅炉热损耗包含五个方面:55%的排烟损失、不足1%的化学未完全燃烧损失、30%的机械未完全燃烧损失、5%的散热损失和10%的灰渣热损失。由此可知,排烟损失是锅炉热损失最大的部分。根据计算,若将排烟温度每降低15℃,锅炉热效率可提高1%,对节能环保非常有利。
2 排烟温度降低的受限因素
燃料中硫经过燃烧生成SO2和SO3,SO3与水蒸气结合形成硫酸蒸汽。若排烟温度过低,当锅炉尾部受热面的金属壁面温度低于酸露点,形成低温腐蚀,腐蚀钢材、损坏设备,且使受热面外表潮湿,加剧粉尘在受热面上的黏附和堵塞。故在进行烟气余热利用装置选型时,应先考虑低温腐蚀问题。
3 烟气酸露点温度计算
据冯俊凯主编的《锅炉原理及计算》中的推荐公式[1],烟气露点计算公式如下:
4 目前常用的低温省煤器
目前,常用的低温省煤器有四种。直接管式换热器,是将部分主凝结水送到锅炉尾部的管式换热器,凝结水在换热器内吸收热量,降低烟气温度,凝结水自身被加热后返回低加系统。热管换热器,在相对独立的单根密闭构件内,利用相变工质汽化潜热传递热量。相变换热器,在多根并联的密闭管排束构件内,利用相变工质汽化潜热传递热量。间接管式换热器,是将除盐水送到锅炉尾部的换热器,水在换热器内吸收热量,降低烟气温度,水自身被加热升温。
5 实际工程应用
在总承包工程《上海太平洋化工(集团)淮安元明粉公司能量系统优化技改项目》中应用了低温省煤器。该项目选用的是间接管式换热器。
项目规模:1×75t/h CFB+ B7-3.43/0.49 型汽轮发电机组。锅炉主要参数:额定蒸发量为75t/h;蒸汽出口压力为3.82MPa(g),出口温度为450℃;给水温度为130℃;一次热风温为150℃;二次热风温为150℃;排烟温度为140℃。
本工程烟气处理工艺包括:SNCR 脱硝系统+布袋除尘器+引风机增压+低温省煤器+双碱法湿法脱硫装置,湿法脱硫塔后出口烟温为50℃。低温省煤器选型:烟气流量Q1=16 万m3/h,进口烟温t1=135℃,出口烟温t1=95℃,给水流量Q2=65t/h。
本工程设计煤种元素分析如下:Car 57.51%,Har3.41%,Oar6.68%,Nar 1.0%,Sar 1.02%,Aar 21.38%,Mar9.0%,Qnet,ar=21685kJ/kg。
根据上述酸露点计算公式,计算得出烟气露点:tld=94.43℃。
根据热力计算得到锅炉在额定负荷下的烟气量为103659Nm3/h,140℃时的烟气体积为156817m3/h。
考虑安全裕量,应确保锅炉尾部换热器的最低壁温不低于95℃(本工程选取的酸露点偏低,应取100℃)。
本工程中烟气中可回收的热量具体计算详见下表1。
回收烟气中热值需增加的多消耗功率详见表2。
实际回收能量及折算标煤量详见表3。
表1 烟气中可回收热量计算表
表2 回收烟气中热值需增加的多消耗功率
表3 实际回收能量及折算标煤量
6 计算中应注意的问题
很多改造项目常把低温省煤器布置在引风机出口和脱硫塔之前,原因如下:第一,此处空旷,易施工,可和脱硫系统一起改造;第二,烟气中含尘量少,可减少吹灰次数,提高换热器换热效率[2]。实际烟气经过布袋除尘器后,飞灰量一般为30mg/Nm3(可认为是0),但在计算烟气露点时,飞灰系数还是按照锅炉厂提供的0.6 选取,会使计算出的酸露点偏低2.5℃。
引风机出口烟气压为正值,按脱硫塔阻力1500Pa 考虑,引风机出口压力约2500Pa(含烟道、脱硫塔、低温省煤器阻力等),若烟气压力按大气压取值,会导致酸露点偏低0.5℃。
上述两种情况会导致计算得到的酸露点低于实际的酸露点温度,造成低温省煤器的腐蚀,在计算时应注意。
7 结语
低温省煤器可用于加热电厂的补充水,还可用于空气预热和凝结水的加热,可用于北方地区采暖供热及全厂生活热水供应等多种用途。综上所述,低温省煤器的节能量非常可观,节能效果显著,是值得大力推广的新技术。