北京通州皇家印刷厂清洁生产项目
2019-08-28
1 企业概况
北京通州皇家印刷厂成立于1993年,占地面积16600m2。生产工艺包括印前、印刷和印后,印前主要为CTP制版,印刷主要为平张印刷和轮转印刷,印后包括精装和平装。主要产品为书刊,年产量约1100千色令,产值约3600余万元。
2 清洁生产实施情况及效果
北京通州皇家印刷厂聘请恒联海航(北京)管理咨询有限公司作为审核咨询机构开展清洁生产审核,选择彩色印刷车间作为清洁生产审核重点。通过清洁生产审核,取得显著成效,主要体现在升级废气治理设施、减少VOCs排放、更换落后设备、节约原辅材料、节能技术改造等方面。
通过现场调研、实地考察、资料分析、实测平衡分析,专家咨询以及员工提出合理化建议等程序和方法,北京通州皇家印刷厂本轮审核共产生可行的清洁生产方案19项,其中无低费方案14项,中高费方案5项;共投入资金1460.85万元,每年节约电能10.91万kWh,每年节约热熔胶15t,每年节约洗车水107kg,每年减少VOCs排放1517.39kg,共产生经济效益242.98万元。
3 清洁生产项目简介
3.1 升级废气治理设施
改造前:原3套废气治理设施,工艺均为活性炭吸附,分别处理四色车间、八色车间、单色车间废气排放,未对装订车间进行治理,且活性炭更换频率低于《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB11/1201-2015)有关规定。
改造方案:更换废气治理设施工艺,采用废气收集设施+预处理过滤设施+低温等离子降解+光催化技术,在四色印刷车间、八色印刷车间、单色印刷车间、南精装车间、北精装车间5个车间安装光催化+等离子技术设备,治理产生的VOCs。废气收集设施主要为集气罩,在光催化设施后设主风机,在支路管线上增加轴流风机,保证车间废气最大化的进入治理设施。预处理过滤设施采用进口滤料,可过滤纸毛、油墨、水汽、粉尘,避免杂质进入设备造成设备自燃或堵塞。
实施效果:该方案总投资68万元,实施后减少VOCs排放量1322.64kg,减少环境税费2.65万元,减少活性炭更换费用28.8万元,产生经济效益31.45万元,同时减少VOCs排放也降低了对员工身体的伤害。
3.2 更新胶订龙
改造前:原使用1998年生产的胶订龙,生产过程中使用热熔胶较多,且用能较大。
改造方案:更换为柯尔布斯KM473胶装联动线,该装置为原装置的升级产品,该设备拥有19个配页站,可同时将19个页贴,自动配页成册。加热装置将固态热熔胶加热成粘稠状的流动胶,书册经过热熔胶后,便可胶订成册,再通过传送带传送至马天尼三面刀,裁切整齐后,通过CB堆书机将书本整齐地堆放到一起。
实施效果:该方案总投资为410万元,实施后每年减少热熔胶使用量15t,减少VOCs排放量90kg,节约人工5人,节约电能2.57万kWh;减少原辅材料费用2.16万元,减少人工成本36万元,减少维修费用15万元,产生经济效益55.73万元,该方案在节约原辅材料、节约电能和减少人工成本方面有显著效果,技术成熟,具有一定的推广价值。