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浅谈燃煤电厂烟气脱硫系统pH测定存在的问题和维护要点

2019-08-26季可申

科技与创新 2019年16期
关键词:吸收塔石灰石石膏

季可申

浅谈燃煤电厂烟气脱硫系统pH测定存在的问题和维护要点

季可申

(上海申欣环保实业有限公司,上海 200137)

在湿法石灰石脱硫过程中pH值是过程控制的一个很重要的参数,由于脱硫吸收塔的循环浆液高含盐量、高含固量的特点,使准确测量成为难题。结合实际工作经验,讨论了pH测定存在的问题和使用、维护要点。

烟气脱硫;pH测量;pH传感器;pH仪

目前,燃煤电厂烟气脱硫系统多采用湿法石灰石/石膏工艺,石灰石浆液与烟气逆流接触,烟气中二氧化硫(SO2)遇水溶解成亚硫酸,亚硫酸进一步与石灰石(CaCO3)反应生成亚硫酸,亚硫酸氧化形成稳定的、易脱水的石膏(CaSO4·2H2O)。为了兼顾吸收效率最大化和减少吸收塔内部结垢堵塞,要求控制吸收塔内的pH值在5.8~6.2范围内,因此pH值测量的及时性和准确性非常重要。然而塔内浆液含有大量的固体物质、浮灰和油,严重污染pH测量的传感元件,所以若要及时准确地测量,必须从设备、操作和维护等各个方面做好保障。

1 pH测量存在的问题

目前火电厂烟气脱硫的pH测量仪表多使用直读式在线表,由复合电极和温度传感器组成测量传感器,变送器连接专用测量电缆,将测量结果传输至DCS[1]。

本电厂脱硫系统的处理烟气量为2.8×106Nm3/h,SO2浓度不大于1 923 mg/Nm3,设计脱硫率大于95%,钙硫比1.05。吸收塔内pH值控制在5.6±0.3范围内,这个pH范围需要严格控制,维持较低pH氛围(酸性)可以减少塔内晶体析出和结垢,同时又必须达到脱硫效率所要求的吸收推动力(碱性)。吸收塔内pH是由石灰石浆液的输入量和石膏的输出量控制的。当pH值低时,增加石灰石浆液的输入量;pH值高时,减少石灰石浆液的输入,石膏的输出则根据石灰石浆液的输入量按比例变化。

为了应对系统参数的滞后性,本厂的石灰石浆液的输入和石膏浆液的输出,首先依据机组负荷参数,进行前馈控制。正常运行时机组负荷控制大于360 MW,结合实时的pH参数调节石灰石浆液进口流量阀门。这种控制方法的优点是可以在工况改变前做出预判控制,缺点是当系统不稳定时,扰动较大,补浆量有一定偏差。

为了保证系统稳定,保证脱硫率,还要通过DCS根据pH值和烟气流量、SO2浓度计算获得石灰石浆液的输入量,并根据塔内pH信息实时修正,运行人员通过DCS调整石灰石浆液阀门开度,准确控制石灰石浆液量的输入量;另一方面,根据pH值和浆液密度判断循环浆液的输出量,调节石膏排出泵,控制输出浆液的流量。由此可见pH值是系统运行的关键性参数。

本厂pH测量传感器安装在吸收塔的导出测量池中,在线监测循环浆液的pH值。电位法测量pH是十分成熟的分析方法,仪器很稳定。但是在脱硫吸收塔的循环浆液测量中,测量条件十分恶劣。吸收塔的循环浆液主要成分为亚硫酸、硫酸、氯离子、金属离子和有机物等各种溶解性物质,还有大量的亚硫酸钙、硫酸钙、石灰石、飞灰等固体物质,存在以下问题。

pH电极的玻璃膜被快速流动的浆液磨损。吸收塔内循环浆液是固液混合物,固体物质含量在4%~50%,大量的未反应完的石灰石和反应生成的亚硫酸钙以固体形式存在,浆液流速在1.2~3 m/s,pH电极的敏感元件玻璃膜在这种环境中磨损严重,寿命快速降低,测量值不准确。

电极表面被浆液中的固体和油覆盖。pH计测量的是液体中的H+的活度,吸收塔中循环浆液含大量固体物质,这些固体粘在pH电极的玻璃膜表面,阻碍了玻璃膜与浆液的接触,不能得到准确的电位。另外,烟气中飞灰经过吸收区后进入了浆液,由于飞灰的比重和表面张力,飞灰一般浮在循环浆液的上层,经过曝气等环节,有时会使循环浆液起泡,使电极与浆液接触不良。有时循环浆液中会含有浮油,可能来自于烟气中的气态有机物,或者吸收过程中添加的增效剂,这些“油”会覆盖在电极敏感膜表面,隔绝玻璃膜与浆液的接触,而且这层油膜很难去除。

测量条件与标定用的标准溶液差距很大。pH电位分析法测量的是H+的活度,与溶液的离子强度有关,当离子强度很低时,浓度等于活度,当离子强度较高时浓度不等于活度。标定用的标准溶液与循环浆液的离子强度相差很远,所以这种测量方法是存在误差的,只是相对于上述两种问题这个误差可以忽略。

2 pH传感器的安装

2.1 安装角度

pH电极的安装角度如图1所示。在安装pH电极时要尽量保持垂直,与水平面的夹角不小于15°,这是为了防止在电极内溶液因倾斜而形成气泡,不能形成正常的膜电位。

图1 pH电极的安装角度

2.2 安装位置

目前传感器安装的位置有pH计安装在浆液引出管上装置、带锥形测量罐pH测量装置、带水平测量罐的pH测量装置等。直接安装在吸收塔循环浆液排出管上装置,如图2所示。该法利用塔内循环浆液的压力自动排出,不需要额外动力,但是冲击力大,所以在pH传感器附近装阀门降低压力。尽管如此,pH传感器仍然磨损严重。

pH传感器安装在锥形测量罐中,如图3所示。在石膏浆液排出管上引出一个锥形测量罐,高于排出管,电极插在测量池上端,这样减少了浆液中固体物质对电极的冲击磨损。这是目前使用最多的方法,本厂采用这种安装方式。该方法结构简单,维护较方便,但是污染仍然很严重。

图2 pH计安装在浆液引出管上

图3 带锥形测量罐pH测量装置

带水平测量罐的pH测量装置如图4所示。带水平测量罐的pH测量装置是目前一种新型的测量罐[2-3],罐体水平方向扩容,循环浆液进入测量罐流速突然降低,固体物质得以沉淀,电极位于上层“清液”,可以减少磨损和污染,该测量罐带有阀门,引入循环浆液后关闭阀门,静置2 min,待固体物质沉淀后再读取pH值。这种测量罐的缺点是结构复杂,增加了维护工作量和用电量。

上面介绍的是目前常用的pH安装方法,目的都是减轻循环浆液对电极的污染,其中最常用的是带锥形测量罐pH测量装置。然而,目前所有方法都不能真正做到无污染,因为时间稍长,浆液中的固体物质和油膜仍然会覆盖在pH电极的敏感膜上,保证测量准确度还必须落实在日常维护上。

图4 带水平测量罐的pH测量装置

3 pH仪的维护

pH电极最常见的问题是电极膜的污染,但因为pH数据对工艺流程的重要性,同时作为环保指标,需要不间断测量,日常巡检很难观察到浸没在浆液内的电极状况。所以,需另外准备一台手持式pH计。每隔2 h测量一次,比较就地pH计和手持pH计各自显示的数值,若相差大于0.2,则误差过大,需要维护。维护优先顺序为:清洗电极、标定电极、更换电极、更换电缆、更换变送器。在每项操作前,都需要比较就地pH计和手持pH计各自显示的数值,若误差大于0.2,再执行该操作。以下为各操作注意事项。

电极必须经常清洗,每班清洗2次。若电极表面附着褐色物质,一般为石膏,直接用清水彻底清洗,配合柔软的棉布轻轻反复擦拭至完全去除。当电极表面褐色物质经上述操作无法取出或覆盖有黑色油膜时,可用pH值为1.0左右稀盐酸浸泡1 min,再用清水冲洗加上柔软的棉布轻轻反复擦拭。若一次性无法完全去除,可重复几次,直至完全去除表面物质。标定电极前应先进行温度补偿,本厂使用的CPS11D-7AA21型pH测量仪带有自动温度校正功能,操作时注意给予30 s左右的校正时间。且必须将电极按清洗步骤清洗干净,电极插入标液前需要用该少量标液冲洗湿润,保证标液不被污染。校正时读数应该取平稳值。

pH电极外壳脆弱,更换期间每一步都需要轻拿轻放,以免损坏破裂。与固定套管间的螺纹口需要缠聚四氟乙烯带,以免进水导致电极与电缆损坏。螺纹连接旋转时需要时刻注意电缆情况,以免电缆拧断,尽量让电缆跟着电极一起旋转。若安装情况不允许,可在螺纹上紧前反向转几圈,保证正常使用时电缆不会受太大的力,避免电缆断裂。更换完成后需要标定电极。

更换变送器接线完毕,送电。以本厂使用的CPM253-MR0005为例,需要在菜单中设定测量内容为pH值、所用电极的类型为玻璃电极以及工艺标准所需要的阻尼值。设定完后需要标定电极。

4 结束语

在湿法石灰石脱硫过程中pH值是过程控制的一个很重要的参数,是关系到脱硫率、石膏品质、石灰石利用率以及脱硫设备安全的参数,由于脱硫吸收塔的循环浆液高含盐量、高含固量的特点,使准确测量成为难题,目前可以通过选择优质的仪器设备、规范的安装和严格的维护来达到准确测量的目的。

[1]季可申,刘晓萌.浅谈火电厂烟气脱硫热工设备常见故障的分析逻辑[J].电力与能源,2019,40(3):360-362.

[2]孙园园,罗新华,熊巍.脱硫塔内浆液密度及pH值测量装置的改进研究[J].东北电力技术,2018,39(7):22-25.

[3]胡铭.探讨烟气脱硫中pH值测量系统的几种方案[J].工业控制计算机,2017,30(7):161,164.

X701.3

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.16.017

2095-6835(2019)16-0042-02

季可申(1991—),男,助理工程师,主要从事发电企业脱硫脱硝热控检修工作。

〔编辑:严丽琴〕

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