高效裂化焦化蜡油催化裂化催化剂LDO-70W的工业应用
2019-08-21李辉王磊
李辉 王磊
【摘要】高效裂化焦化蜡油催化裂化催化剂LDO-70W采用大孔活性基质材料和催化剂酸性优化技术,可有效提高基质的预裂化性能和改善焦炭选择性,提高催化剂裂化焦化蜡油的能力。LDO-70W催化剂在乌石化公司1.4Mt/a重油催化裂化装置的应用结果表明,与空白标定相比,在焦化蜡油掺炼比例提高5个百分点的前提下,汽油收率提高2.86%,总液收提高1.50%,(干气+焦炭)收率下降0.57%。
【关键词】催化裂化;焦化蜡油;催化剂;工业应用
FCC装置因原料适应性强、操作简单,成为重质油二次加工的重要手段。随着世界范围内优质、轻质原油资源的日趋枯竭和焦化生产能力的提高,需要在催化裂化装置中掺炼大比例的焦化蜡油。
一、高效裂化焦化蜡油催化剂LDO-70W的特点
由于焦化蜡油可裂化性质差,导致催化裂化反应转化率降低、产品分布变差。在原料油恶化所引起的一系列问题中最严重的一个是FCC催化剂上积碳量的增加,严重影响催化裂化产品分布,导致目的产品收率下降,焦炭、干气收率增加。为了提高催化剂的重油转化能力和产品选择性,LDO-70W催化剂增加原料油分子与基质的接触几率,增加中强酸数量,改善催化剂的焦炭选择性,提高目的产品选择性。
二、工业试验过程及标定
LDO-70W催化剂于2016年10月19日加入装置,2016年10月16~18日和2017年1月26~31日进行了空白标定和100%总结标定。空白标定期间焦化蜡油掺炼比例为25%,反应温度513-515℃,加工量130~135t/h,新剂单耗1.4~1.6kg/t。总结标定将焦化蜡油掺炼比例提高至30%,反应温度降低至510~512℃,新剂单耗降低至1.1~1.3kg/t,加工量提高至140~145t/h。
三、结果与讨论
(一)催化原料性质分析
表1是标定期间原料性质分析结果,100%标定阶段将焦化蜡油掺炼比例提高5%后,催化原料中的碱氮含量增加近144ppm、芳烃和沥青质分别增加1.2%和0.4%。
(二)装置操作参数
从表2中可知空白标定期间,在用剂的裂化性能已无法满足装置的操作要求。为保证装置的平稳运行,反应温度、剂耗和处理量分别控制在515℃、1.6kg/t和130t/h。100%标定期间,依托LDO-70W催化剂的强重油转化和抗碱氮性能,装置的加工量提高至145t/h,同时反应温度降低至510℃、剂耗下降至1.2kg/t。
(三)催化剂性质分析
从表3新剂分析数据表明,与原剂相比,LDO-70W催化剂具有较好的耐磨损能力、较大的孔体积和优异的裂化活性,可满足加工劣质催化原料的需求。
四、结论
根据乌石化公司140万吨/年重催装置加工焦化蜡油的需要,新型LDO-70W催化剂具有良好的焦化蜡油裂化性能和汽油选择性。应用数据表明,原料油焦化蜡油掺炼比例提高5%,在反应温度降低10℃、剂耗降至1.2kg/t的条件下,汽油收率提高2.86%,总液收提高1.50%,(干气+焦炭)收率降低0.57%,汽油辛烷值增加0.4個单位。
参考文献:
[1]吴寒金.FCC催化剂上焦炭选择性及焦炭转化的研究[D].华东师范大学,2014:3-4.