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低液量挤注解堵技术在煤层气井产量恢复中的应用

2019-07-31刘春春李学博冯树仁

中国煤层气 2019年3期
关键词:修井液量煤粉

彭 鹤 石 斌 张 聪 刘春春 李学博 冯树仁

(中石油华北油田山西煤层气勘探开发分公司,山西 048000)

1 生产区概况

樊庄-郑庄区块煤层气开发的主要层系为二叠系下统山西组3号煤层、石炭系上统太原组15号煤层。

3号煤层储层压力梯度介于0.5×10-2MPa/m~1.0×10-2MPa/m之间,平均0.78×10-2MPa/m;15号煤层储层压力梯度介于0.6×10-2MPa/m~1.2×10-2MPa/m之间,平均0.85×10-2MPa/m。属于常压—欠压储层。

3号煤层埋深介于400~1100m之间,平均700m;15号煤层埋深介于500~1200m之间,平均800m。根据区内测试压力梯度计算,3号煤储层压力一般在2.0~10MPa之间,平均6.0MPa;15号煤储层压力一般在3.5~11MPa之间,平均7.1MPa。储层压力较低。

3号煤储层渗透率介于0.02~0.5mD之间,平均0.1mD。15号煤储层渗透率介于0.01~0.6mD之间,平均0.1mD。为低渗储层。

2 产气量突降井类型及原因判别

产气量突降井指在短时间内气量大幅下降,通过常规调参、作业等手段产量无法完全恢复,产气量损失较大井。樊庄-郑庄区块出现气量突降的井共计30余口,单井日产气量下降500~3000 m3。气量突降井主要有2种类型,一种是由于井下泵故障,修井作业后泵况恢复正常,但产气量未恢复井;第二种是受到邻井压裂干扰,产气量下降井。

2.1 修井作业后气量无法恢复

部分井由于泵况差、油管磨漏、抽油杆断脱等原因导致井底压力上升、产气量下降,需进行修井作业。作业后,井下管杆泵恢复正常,但产气量较生产正常时大幅降低。

如Z93井,2013年5月由于泵效降低,产水量下降,井底压力回升,产气量由正常的1500m3/d下降至600m3/d,需要修井作业。修井作业后,泵况恢复正常、井底压力降至作业前水平,但产气量未恢复,维持日产气350m3/d左右低产(图1)。通过作业前后生产数据对比发现,该井正常生产时水质较差,含有一定量煤粉,修井作业后水质变清,煤粉含量大幅降低;同时,该井修井作业后日产水量较正常生产时下降2m3。

图1 Z93井生产曲线

由于直井产出的煤粉主要是由于压裂改造导致的煤岩破裂产生,并由气水携带,通过裂隙系统进入井筒。Z93井产出煤粉减少、水量降低、气量降低说明该井煤粉及气水产出通道出现了堵塞。经过分析认为,该井堵塞物主要是作业过程中起下管柱对井筒内液体、固体颗粒物扰动形成的,堵塞的位置为射孔井眼。

2.2 邻井压裂干扰气量突降

由于部分井区早期井位部署、开发工艺针对性不强,导致单井产气量较低,需要进行井网调整或二次压裂。在新井压裂或老井二次压裂时,易干扰相邻老井,导致邻井产气量大幅降低。

如Y6井,2014年7月位于NE向180m的邻井X26-1(图2)实施压裂改造,对Y6井造成了干扰。Y6井生产参数突变,井底压力由0.3MPa上升至4.7MPa,日产气量由820m3下降至不产气,日产水量由0.3m3上升至6.6m3,产出水煤粉含量大幅上升(图3)。

图2 Y6井区构造井位图

图3 Y6井生产曲线

由于煤岩具有抗拉、抗压强度低,高泊松比、低弹性模量的特点。压裂液注入井筒时,高压、大排量的液体易造成储层压力激动,煤岩破碎,导致了大量煤粉的产生。同时,由于老井排采时间长,井控范围内储层压力较低;而邻井压裂施工压力一般在15MPa以上,导致了压裂液、煤粉向储层压力低值区运移,进而造成低值区储层压力上升、煤粉污染。在井距较小、一定方位的情况下,相邻老井易受到干扰,导致井底压力上升、气水通道污染,产量大幅下降。

3 挤注解堵施工设计及工序

针对以上两种气量突降情况,提出了挤注解堵工艺。其中,针对修井作业导致的产气量突降井,试验利用低排量、低液量挤注工艺冲洗套管及射孔井眼,达到恢复气水产出通道的目的。针对邻井压裂干扰导致的产气量突降井,由于低排量挤注解堵作用范围较小,无法达到解除储层污染的目的,但大规模水力压裂易对邻井造成干扰,因此试验利用低排量、中等液量挤注工艺解除近井地带储层污染,达到部分疏通气水产出通道的目的。

挤注解堵施工施工设备主要包括修井机1台,400型压裂泵车2~3台,250型井口1套,管线等。一施工工序一般为起管柱-清理井筒-安装井口-安装管线-循环试压-挤注-放喷。设计注入液量80~160m3,设计注入排量1~2m3/min左右。工艺流程如图4所示。

图4 挤注解堵施工工艺流程图

4 应用效果

2014年至今,低液量挤注解堵共计施工井12口,其中,由于修井作业导致的产气量突降井实施8口,全部见效,施工后产量基本恢复至正常生产水平,较解堵前平均增量1200m3/d。由于邻井压裂干扰导致的产量下降井实施4口,见效2口,见效井平均增量200m3/d(表1)。

其中Z93井,修作业井后产气量未恢复。施工前日产气量保持350m3基本保持稳定,2014年11月进行挤注解堵,注入清水80m3,施工后日产气量上升至1100m3,效果较好(图5)。

表1 实施井解堵前后产量对比表

图5 Z93井生产曲线

Y6井,受邻井压裂影响产气量大幅下降。施工前日产气量保持260m3基本保持稳定,2014年11月进行挤注解堵,注入清水150m3。施工后日产气量上升至380m3,措施效果一般(图6)。

图6 Y6井生产曲线

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