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高含水油田注水系统节能改造对策及分析

2019-07-30高蕊霍夙彦中国石油大港油田分公司采油工艺研究院

石油石化节能 2019年6期
关键词:注水泵除垢高低压

高蕊 霍夙彦(中国石油大港油田分公司采油工艺研究院)

1 注水系统现状

羊三木油田所辖注水井64 口,建有注水站1座,注水系统设计压力等级16 MPa,运行压力为11.5 MPa,日注水量7 600 m3。

1.1 注水管网

羊三木油田注水系统建有注水干线4 条(图1)。其中,羊2#、5#注水干线给羊一区块供水,单井平均油压6.7 MPa,日注水量为4 100 m3;羊1#、4#注水干线给羊三区块供水,单井平均油压6.1 MPa,日注水量为3 500 m3。羊三木油田注水管道情况见表1。

图1 羊三木油田注水管道分布示意图

1.2 注水站

羊注水站建有高压柱塞泵8台,其中1#~4#柱塞泵供给2#、5#注水干线,3运1备;5#~8#柱塞泵供给1#、4#注水干线,3 运1 备。机泵平均进口压力为0.43 MPa,出口压力为11.5 MPa,注水泵机组平均效率为71.07%。注水泵情况见表2。

表1 羊三木油田注水管道情况

1.3 携排砂井生产情况

油田有2口携排砂井,动力液需水量160 m3/d,平均压力10.5 MPa,均引用注水系统水源作为供给水源。携排砂井生产情况见表3。

1.4 注水系统能耗

羊三木油田日注水量为7 600 m3,注水标耗为0.64 kWh/(m3·MPa),注水系统效率为43.62%,均远低于油田平均值,节能潜力较大。

2 存在问题

1)注水系统效率低,单井注水压力差异大。经计算,羊三木油田注水泵机组效率为71.07%,注水系统效率仅为43.62%,远低于油田平均值,注水系统效率低;注水标耗为0.60 kWh/(m3·MPa),高于平均水平15%。目前注水系统仅有4 口注水井,因地层原因需高压注水,占总井数的6.25%,注水系统压力就高不就低,整体偏高,能量损失大。

表2 注水泵情况

表3 携排砂井生产情况

2)携排砂动力液压力需求高,要求压力不低于10.5 MPa。携排砂井动力液由注水管网供水,为满足举升工艺压力需求,导致注水系统压力高。

3)管道结垢造成压损大。经统计,该油田供注水管道存在结垢、压损高的有9 条,累计5.2 km。其中,供注水干线3 条,长度4.2 km,最高管损达2.8 MPa;单井注水管道6 条,共计1.0 km,平均管道压损达1.5 MPa,注水管网效率低。

管道内壁结垢,管道压损增大。为满足开发需求,只能提高注水泵站运行压力或实施局部地面增压增注,注水系统能耗攀升。

3 节能技术

3.1 高低压系统分离工艺

1)由于油田或区块的不同,油层吸水能力的不同,造成注水压力差别较大,对大部分中低压井采取整体降压,对少数高压井采取局部增压和分区分压的注水工艺,优选注水泵的参数,使其额定排量、扬程与水井实际注水量、压力相匹配,降低节流压力损失。通过整体降压、分区分压、局部增压等措施,提高管网效率[1-2]。

2)自2011 年,第三采油厂先后在官三注、小六注、官六注、自一注、自六注5 座注水站实施“高低压分离”改造(图2),日节电8 477 kWh。以自一注为例,对自一注23 MPa 注水系统实施“高低压分离”改造,分为22 MPa 和14 MPa 2 个压力系统。实施后,自一注注水单耗由7.4 kWh/m3降至5.2 kWh/m3,实现日节电2 600 kWh,年节电62.4×104kWh。

图2 自一注“高低压分离”改造示意图

3.2 注水系统管道除垢工艺

1)油田注水管道内壁腐蚀与结垢现象普遍存在,造成注水系统管道结垢严重,管道压损大,系统效率低,影响注水井配注,产生二次污染,并出现超压隐患问题[3-4]。

气脉冲法管道物理除垢技术,对管道进行物理清洗,将压缩气体和水送入脉冲震荡发生器,在振腔中产生共振后,水气流通过出口,以脉冲方式喷入充满流水的管道中;随着压缩气体的急速膨胀和气泡的爆裂,管道中的水流突然加速,猛烈地冲刷管束内壁,在强劲剪切力的作用下,油泥及垢层疲劳、松动、脱落,并随水流走[5-6]。

2)2015年12月,第五采油厂X1注6#注水干线应用气脉冲法管道物理除垢技术进行清洗。清洗后管道压损由1.14 MPa降低到0.34 MPa,有效解决了管道结垢对回注水产生的二次污染。

4 节能对策及经济效益

4.1 节能对策

羊三木油田注水压力为11.5 MPa,规划采用“高低压分离”、“系统降压+局部增注”的工艺进行节能改造。对9口高压单井实施单井增注,配套增压注水泵6台。

1)注水系统“高低压分离+整体降压”节能优化。羊三木油田注水系统羊1#、2#、4#、5#干线整体降压,其中以羊2#、5#注水干线为系统,注水压力由11.5 MPa下降至10 MPa,注水压力下降1.5 MPa;以羊1#、4#注水干线为系统,注水压力由11.5 MPa下降至9.5 MPa,注水压力下降2.0 MPa。

2)局部增压节能改造。注水系统整体降压后,为满足高压井注水需求,实施局部增压节能改造,在5 个井区分别配套增压泵各1 台(150 m3/d、5 MPa、18.5 kW 型1 台;200 m3/d、5 MPa、22 kW型2台;300 m3/d、5 MPa、18.5 kW型1台;400 m3/d、5 MPa、22 kW 型1 台),配套单井注水管道及相关配套。

针对携排砂井,在羊3H19、羊3H22 井区配套增注泵1 台(300 m3/d、5 MPa、37 kW 型),为羊3H19、羊3H22 携排砂井增加动力液压力,配套单井注水管道及相关配套。

3)对于供水管道1.8 km、注水干线2.4 km、单井注水管道1.0 km,共计5.2 km进行气脉冲除垢清洗,达到降低压损、减少二次污染的目的。管道除垢工作量见表4。

表4 管道除垢工作量

4.2 节能效益预测

预计节能优化改造后,羊三木油田注水系统年可节电174.5×104kWh。

“高低压分离+局部增注”节能工艺实施后,预计年节电147.6×104kWh。羊2#、5#注水系统压力降低1.5 MPa,注水量约4 100 m3/d;羊1#、4#注水系统压力降低2.0 MPa,注水量约3 500 m3/d,预计年节约用电175×104kWh。井场增压新上增注泵6台,预计压力平均升高2.0 MPa,总水量为1 030 m3/d,经计算,预计年增加用电27.4×104kWh。

注水管道除垢工艺实施后,预计年可节电27×104kWh。总计约1 100 m3/d的水量,可实现降低运行压力1.1 MPa,预计年节电16.1×104kWh;总计约10 200 m3/d 的水量,可实现降低运行压力0.08 MPa,预计年节电10.9×104kWh。

5 结论

1)开展“高低压分离”、“系统降压+局部增”调整改造等节能注水措施,可优化地面注水工艺,降低注水系统能耗。

2)供注水管网实施除垢节能改造,可有效降低管网压损,提高管网效率,达到降低水质二次污染、节能降耗的目的。

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