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注水井堵塞器投捞助推器的研制与应用

2019-07-30雷莹大庆油田有限责任公司第三采油厂

石油石化节能 2019年6期
关键词:水器助推器革新

雷莹(大庆油田有限责任公司第三采油厂)

目前偏心注水井,特别是聚驱和三元驱偏心注入井在投捞堵塞器过程中,为克服下行阻力,保证一次投捞堵塞器成功[1],往往需要在投捞器加装不同规格加重杆(300 mm、600 mm)。在攀爬测试防喷管和起下投捞器时,由于仪器加重,在一次投捞不成功情况下,操作强度成倍增加的同时,安全隐患也大幅增加。特别是在冬季防喷管结冰的情况下,容易发生跌落、砸伤事故,造成人身伤害。针对此问题,研制出注水井堵塞器投捞助推器并在现场应用。

1 结构与原理

注水井堵塞器投捞助推器(图1)总长为600 mm,最大外径为44 mm,该装置与常规注水井用偏心投捞器连接[2],投捞堵塞器过程也与常规操作完全相同。下井投捞堵塞器时,初始状态为快装接头下端顶杆位于滚轮高点处,连杆和短柱塞位于下止点,并处于锁紧状态。当需要对某一偏心配水器进行投送堵塞器时,先将仪器下放通过该配水器,上释放爪(单向扭簧结构)可向上转动,锁轮不动作;然后上提至配水器工作筒时,上释放爪遇阻,内收至仪器内部,此时快装接头的顶杆沿滚轮圆弧运动至小凹槽缓冲点位置,同时下释放爪(单向扭簧结构)向上翻动转出仪器外部,在扭簧作用下不影响仪器上提动作。仪器上提距离配水器适当位置(小于常规7 m),再下放仪器对配水器偏孔投送堵塞器。当下放经过配水器φ46工作筒时,下释放爪遇阻内收,不凸出仪器最大外径,此时快装接头顶杆在大压紧弹簧作用下运动至滚轮的低点凹槽内。快装接头内部钢球失去支撑外扩,连杆和短柱塞在释放弹簧的作用下向上运动,将主体内液体通过上接头的排液孔向上加速排出。根据牛顿第三定律,井液对仪器产生大小相等的向下推力,从而帮助仪器下行,达到加速投捞的目的,提高投捞效率和成功率。

图1 投捞助推器结构示意图

根据物体浮沉条件,革新前采用增加密度加重的方式(300 mm加重杆增重15 kg),依靠一定的投捞距离帮助投捞器下行[3],不仅增大了操作难度和安全隐患,而且投捞效率比较低[4];革新后采用反冲原理,帮助仪器通过配水器工作筒时加速下行,属于新结构新设计,操作更加方便可靠(图2)。

图2 革新前(左)与革新后投捞器结构对比

2 现场应用

目前该投捞助推器已在测试队应用25 井次,现场操作强度明显减小,投捞动作灵活可靠,观测助推增量可达到0.3~0.4 m/s,应用效果良好。

经济效益:提高投捞成功率,避免异常卡作业,年减少作业8井次,降低作业费用25万元;提高测试效率,一次测试单井减少起下2次,可节约时间1 h,年可缩减人工油料等费用6万元;避免人员操作受伤,按工伤20 000 元/人计算,可省却费用4万元。总计年可创经济效益30万元。

社会效益:采用新结构新设计,利用反冲原理,缩短投捞加速距离,实现投捞器加速下行,减小操作强度;提高测试成功率和测试效率,有效克服原有依靠配重带来的安全风险,具有良好的推广应用前景。

3 结论

偏心注水井投捞堵塞器通常采用连接加重杆方式克服下行阻力,方式单一,操作笨重,而且在搬运及拆装过程中存在一定的安全隐患[5]。投捞助推器利用井液反冲产生下推力,可以在配水器工作筒的合理位置主动释放,提供初始动力,将助推过程从被动变为主动,具有较好的加速效果;不仅可以大幅提高工作效率,而且该装置结构简单,制造成本低,维修方便,具有较好的经济效益。

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