三门核电反应堆压力容器主螺栓拆装方案优化
2019-07-24杨浩
杨浩
三门核电有限公司 浙江三门 317100
1 原主螺栓拆装方案
1.1 主螺栓及拆装方案简介
三门核电采用第三代核电技术AP1000,反应堆压力容器主螺栓每台机组共45颗,均匀布置在反应堆压力容器法兰面四周,每根主螺栓都有对应的编号。大修期间,主螺栓需存放在主螺栓存放架内,主螺栓存放架通过环吊放入换料水池高跨180°侧(即:靠近低跨一侧),再通过操作3个堆顶电动葫芦实现主螺栓的吊装;旋拧则通过操作3个堆顶葫芦各连接1台专用的主螺栓植入机实现。
基于上述设备状况,原设计的主螺栓安装方案为:
(1)先使用3台堆顶葫芦将45颗主螺栓全部吊装到对应的螺栓孔中;
(2)再操作堆顶葫芦和主螺栓植入机将所有主螺栓旋拧到位。
拆除方案,则反之。
同时,由于前两次执行主螺栓植入、旋出工作时经验不足,主螺栓只是单纯的按序号大小依次放置在主螺栓存放架中,在操作堆顶葫芦吊运和旋拧主螺栓时,存在相互干扰、无谓等待的情况导致工作效率不高。
1.2 原方案的耗时
根据实际情况,假设:吊装1颗主螺栓的平均时间为t1,旋拧1颗主螺栓的平均时间为t2,其它耗时(包括工作准备、工具吊运、无谓等待、场地整理等时间)为t0,则按照上述方式植入或旋出的耗时t3=45(t1+t2)/3=15(t1+t2),进行1次完整的主螺栓安装或拆除工作所需的总时间T=t0+t3=t0+15(t1+t2)。根据1、2机组前期开扣盖经验,吊装1颗主螺栓的平均时间t1约为5分钟,旋拧1颗主螺栓的平均时间t2约为10分钟,其它耗时t0约为120分钟,则根据上式可得:进行1次主螺栓安装或拆除所需的总时间T约为345分钟(5.75小时)。
2 主螺栓拆装方案优化
主螺栓拆装方案的优化,应以缩短工期、提高效率的目标。由于主螺栓和堆顶葫芦的数量固定不变,故缩短工期即:减小t0、t1、t2的值。根据现场实际情况,可将主螺栓的吊装和旋拧两项工作穿插进行。以主螺栓植入而言,即:开始阶段,3台堆顶葫芦全部用于吊装;中期阶段,部分堆顶葫芦用于吊装,部分堆顶葫芦用于旋拧;收尾阶段,3台堆顶葫芦全部用于旋拧。而主螺栓旋出则反之。
假设:有a根主螺栓由3台堆顶葫芦同时吊装;有b根主螺栓由2台堆顶葫芦同时吊装;有c根主螺栓由1台堆顶葫芦单独吊装,则a+b+c=45。根据1、2机组前期开扣盖经验可知t1>t2(t1≈2t2),由此得出:前两个阶段的耗时t4=t1(a/3+b/2+c),收尾阶段的耗时t5={45-[bt1/(2t2)+2ct1/t2]}t2/3=15t2- t1(b+4c)/6,此时植入或旋出的耗时t6= t4+ t5=15(t1+t2)= t3。
综上所述:由于主螺栓的数量和堆顶葫芦的数量一定,故吊装和旋拧工作穿插进行理论上并不能节省植入或旋出的耗时,但可以通过合理的安排,减少工作过程中的无谓耗时,保证工作的连贯性,使其它耗时t0减少,故仍有必要按照上述原则进行优化。同时,还可以通过提前整合人力物力、合理安排吊装资源等方式,优化前期准备工作和后期收尾工作进一步减小t0,从而实现工期的缩短。根据现场实际情况,主螺栓存放架有I型和II型两种,故这两种存放架对应的优化方案略有差异,后文将以植入为例分别说明。
2.1 I型主螺栓存放架的方案优化
I型主螺栓存放架共有5个,每个可存放9颗主螺栓(图1)。由于主螺栓(连同存放架)只能从堆芯180°侧吊入换料水池,故应为主螺栓存放架预留足够空间,先将堆芯0°侧主螺栓吊装到对应的主螺孔中,再同时进行90°侧、270°侧的主螺栓吊装和0°侧的主螺栓旋入,然后同时进行的0°侧主螺栓吊装和90°侧、270°侧的主螺栓旋入,最后进行剩余全部主螺栓的旋入。
图1 I型主螺栓存放架
针对此种存放架,植入方案如下(旋出方案则按照植入方案反序进行):
(1)使用3台堆顶葫芦吊装8-16号主螺栓。
(2)使用1台堆顶葫芦旋入主螺栓,使用2台堆顶葫芦分别位于90°侧和270°侧,吊装17-25号、44-45号、1-7号主螺栓。
(3)使用2台堆顶葫芦分别位于90°侧和270°侧旋入主螺栓,使用1台堆顶葫芦吊装26-43号主螺栓。
(4)使用3台堆顶葫芦旋入剩余的全部主螺栓。
根据此方案,主螺栓在存放架的布置情况如下:
(1)第一框:8-16号主螺栓;
(2)第二框:1-2号主螺栓、17-21号主螺栓、44-45号主螺栓;
(3)第三框:3-7号主螺栓、22-25号主螺栓;
(4)第四框:26-34号主螺栓;
(5)第五框:35-33号主螺栓。
2.2 II型主螺栓存放架的方案优化
II型主螺栓存放架共有3个,每个可存放15颗主螺栓(图2)。
同理,针对此种存放架,植入方案如下(同理,旋出方案仍按照植入方案反序进行):
(1)使用3台堆顶葫芦吊装5-19号主螺栓。
(2)使用1台堆顶葫芦旋入主螺栓,使用2台堆顶葫芦分别位于90°侧和270°侧,吊装20-27号、43-45号、1-4号主螺栓。
图2 I型主螺栓存放架
(3)使用2台堆顶葫芦分别位于90°侧和270°侧旋入主螺栓,使用1台堆顶葫芦吊装28-42号主螺栓。
(4)使用3台堆顶葫芦旋入剩余的全部主螺栓。
根据此方案,主螺栓在存放架的布置情况如下:
(1)第一框:5-19号主螺栓;
(2)第二框:1-4号主螺栓、20-27号主螺栓、43-45号主螺栓;
(3)第三框:28-42号主螺栓。
2.3 其它改进对缩短工期的影响
由上文可知,其它耗时t0是影响工作流畅性的关键,除了通过调整主螺栓在存放架中的方式、优化主螺栓吊装与旋拧顺序,从而消除相互之间的干扰和等待之外,还可以通过以下改进缩短工期:
(1)发起工单,在不占用大修主线的前提下,提前进行现场布置、工器具试验及运输等准备工作。
(2)合理安排人力物力和吊装资源,使前后工作衔接连贯。
(3)提前做好标记,避免在确认对应编码的过程中造成时间的浪费。
此外,随着工作人员技能水平的提升,在熟练操作的情况下,吊装时间t1和旋拧时间t2也会相应缩短,从而为节省工期、提升效率起到积极作用[3]。
3 优化前后的对比
通过后续1、2号机组反应堆开扣盖工作的经验,主螺栓拆装方案优化之后,其它耗时t0减少至约60分钟,使整体工时缩短17.39%。并且,经过几次开扣盖工作的锻炼,大部分工作人员能较为熟练地操作堆顶葫芦和主螺栓植入机。现吊装时间t1约为3分钟,旋拧时间t2约为9分钟,总的植入或旋出时间t3约为180分钟,整个主螺栓拆装工作约耗时4小时,比最初耗时减少约1.75小时,节省工期30.43%,同时工作人员所受的辐照剂量也相应减少。
4 结语
虽然只是一点小的改进,但却消除了干扰,保证了工作的连贯性。并且,在环境辐射剂量较高的情况下,工作人员情绪容易波动,可能诱发人因失误,对安全顺利地完成现场工作造成不良影响。事实证明每一次的改进都能对现场工作产生积极作用,需要我们在工作中着眼于细节,勤于思考,不断改进提升,为后续的检修工作铺路搭桥,保证各项工作能够安全顺利地进行。