针对半盖挖法施工的地铁车站支撑体系的优化设计
2019-07-23刘桂超
刘桂超
(中铁十七局集团有限公司,江苏 苏州 412000)
1 工程概况
苏州市轨道交通5 号线竹辉路站位于新市路与人民路交叉路口,沿新市路东西向布设,是5 号线与4 号线的换乘车站。车站为地下三层岛式车站,车站长度302m,标准段结构宽23.1m。车站采用半盖挖顺做法施工,局部采用半盖挖逆作法,基坑采用地下连续墙围护结构。共设3 个出入口、2 组风亭。总建筑面积19416.5m2。车站分A、B、C 三个基坑,分步开挖,其中B、C 坑先行开挖,A 坑后挖。基坑支撑体系第一、三、四道为混凝土支撑,第二、五、六道为Ф609mm 钢支撑,其中第五道钢支撑为Ф609mm 双拼。
2 基坑变形情况分析
竹辉路站B 坑在基坑开挖过程中,开挖至第四道砼支撑以下时,基坑监测数据显示基坑开挖面附近监测点地墙测斜变形、地表沉降和建筑物沉降显著增大。以测斜点CX11、建筑物沉降监测点JZ34 为例,在第五道双拼Ф609 钢支撑安装期间,基坑变形监测数据如下图所示:
基坑变形监测数据统计图
基于基坑变形的检测数据并结合周边环境及现场实际施工情况,初步分析得出,竹辉路站B 坑在第五道钢支撑施工期间基坑变形显著增大的主要原因有:
1) 基坑局部盖挖,且混凝土支撑下设临时立柱,开挖作业时空间狭小,导致开挖时间过长;
2) 受基坑上部铺盖影响,铺盖下方钢支撑安装困难,支撑架设时间比明挖段增长
3) 第五道钢支撑为Ф609 双拼,安装难度大,安装时间大幅增加
结合上述原因,为进一步控制基坑变形,在后续实际施工中采取了以下措施:
1) 第五、六道609 钢支撑轴力均复加至极限承载力临界值270t,最大限度抵消被动土压力带来的测斜变形;
2) 未安装的钢支撑除取土点外全部进行支撑数量加密,由原设计的每仓2 根,加至每仓3 根;
3) 安排两班作业人员轮班作业,以加快收底进度,尽快施工底板;
4) 调整缩短结构段划分长度,由原设计的四块板带调整为五段施工,缩短施工时间,尽快封底。
竹辉路站B 坑在采取以上措施后,基坑变形得到了有效控制。
3 设计优化
基于B 坑的施工经验,结合A 坑实际的施工条件,对A坑的支撑体系做出优化。由于竹辉路站先挖B、C 坑后挖A坑,导致A、B、C 坑封堵墙侧无背土反压力,故A 坑封堵墙两侧大部分斜撑无法安装。为减小A 坑开挖过程中的风险,对A 坑钢支撑做出合理的调整。
原设计支撑平面布置平面图
1) 取消A 坑第二道609 钢支撑;
2) 第五道609 直撑双拼调整为带自动伺服系统的800直撑单拼;
3) 第六道609 直撑调整为带自动伺服系统的800 直撑;
4) 西侧端头井位置的16 根609 斜撑调整为10 根800直撑外加南侧6 根609 斜撑,东侧20 根609 斜撑调整为12根800 直撑外加南侧4 根609 斜撑;斜撑在直撑的下方,支撑安装时先挖斜撑位置,安装好斜撑后回填,再安装直撑。
监测数据显示,A 坑在开挖过程中,基坑变形较B 坑同期均稳定、可控。以测斜监测点CX07、建筑物沉降监测点JZ21 为例,在安装第五道钢支撑时,基坑变形监测数据如下图所示:
优化后支撑平面布置平面图
基坑变形监测数据统计图
4 结语
基坑开挖过程中具有极大的安全风险,支撑体系的设计合理与否直接决定基坑施工的安全,合理的优化基坑支撑体系可以极大地降低风险,提高施工质量。支撑施工过程中要充分考虑“时空效应”,支撑安装进度要与土方开挖进度相匹配。施工过程中要根据基坑变形监测数据反馈的基坑变形情况,及时调整支撑轴力,加强基坑变形监测,确保施工安全。