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II、III 围岩光面爆破技术研究及提升

2019-07-21王新军

建材发展导向 2019年15期
关键词:光面炮眼炮孔

王新军

(中铁十五局集团第五工程有限公司, 天津 300133)

1 工程概况

蒙华铁路MHTJ-29 标二工区起讫里程DK1627+467.08~DK1646+530,全长19.063km。管段内共有隧道18 座,总长13622m,占线路总长的71.5%。隧道穿越的地层主要以板岩、白云岩和花岗闪长岩为主,其中II、III 围岩地段共计5600m,光面爆破工作量较大,光面爆破效果提高将为项目带来巨大的经济效益。本文以张坊隧道出口为试验段,本试验段以花岗岩为主,岩石较硬,进行理论计算和现场调整,制定一套合理的爆破方案,不断优化。

2 光面爆破参数设计

2.1 制定炮眼间距

炮眼间距设计前提,最少爆破后能形成贯通裂缝,根据力学条件,必须使得炮孔间距E≤每单个炮孔爆生裂缝的长度a 的2 倍,约束关系式可描述为E≤2am+b (am 为裂缝的最终长度,b 为炸药直径,现场炸药直径32mm),且按照理论公式近似地计算。

式(1) 中:Kp-岩石抗屈服系数,Kp=0.04f(岩石普氏系数),f=Rc(岩石的单向抗压强度) /10,张坊隧道出口光爆段岩石为花岗岩,较坚硬~坚硬,根据现场岩石饱和单轴抗压强度情况,可确定岩石的普氏系数f=5~8,现场试验段为花岗岩中等硬岩f 可取5,所以岩石的抗屈服系数Kp=0.04f=0.2;b 为炸药直径(cm),现场施工采用32mm 炸药,确定孔距的经验公式为式(2) :

E=(9~14) b,(b<60mm)[2](2)

由式(1) E=54.2976Kp×b 计算得光爆孔孔距为E=34.7cm。由式(2) 计算周边眼孔距为E=28.8~44.8cm。一般隧道适当减小炮眼间距或者预留不装药的空眼来作为导向裂隙,爆破效果都比较理想,所以张坊隧道出口现场按照炮眼间距E=35cm 布置。

依据爆破中各个炮孔的作用,可将隧道爆破炮孔分为周边眼、辅助孔、掏槽眼。根据工程进度计划,炮孔深度为3.5m,现场钻头40cm,所以炮孔直径d=40mm,现场掏槽眼4m。

2.2 确定最小抵抗线

最小抵抗线(岩石阻力最小的方向且装药量心到自由面最短距离) 直接影响光爆面平整度,当周边眼最小抵抗线W较大时,爆破后岩体碴块破碎的块度过大,有可能造成欠挖;最小抵抗线过小时,会造成开挖轮廓线外围岩的破坏与剥落,所以要合理确定最小抵抗线,减少超欠挖。

在施工中要尽量仔细观察地质情况,周边眼布置与结构面垂直时,其对光滑壁面的形成影响较小。当与结构面重合时,其反而有利于光滑壁面的形成。并且每排炮眼布置尽量满足梅花形布置,减少应力分散,避免围岩受力不均。

对于光面爆破,最小抵抗线是指岩石阻力最小的方向且装药量心到自由面最短距离。光面爆破中的炮孔密集系数是光面爆破参数中一个关键性参数,是指孔距E 与最小抵抗线W 的比值,即M=E/W。在工程中,一般情况下m=0.8~1。当m>1 时,爆破后容易出现炮孔间裂隙而成偏斗爆破;当m=1时,爆破后光爆孔间容易形成比较好的贯通裂缝。m 的合理取值是0.7~1.13,最佳取值在0.8~1.13 之间。从工程实践出发,m 的取值根据岩石性质、地质构造和开挖进度等条件,现场花岗岩为中等硬岩,爆破试验确定m 取0.8。W=E/m=43.75,现场施工统一取45cm。

同时最小抵抗线可由理论公式(3):

式(3) 中:ρ-装药系数为装药长度与炮眼长度之比,张坊隧道出口装药采用间隔装药,ρ=3/3.5=0.85;L-周边眼炮孔深度,m,现场根据钻杆长度及进度要求,施工炮孔深度为3.5m;Q-单孔周边眼装药量(kg)。

因此,W=W/ρEL=45cm,Q=wρρE=0.468kg。

现场根据施工方便,周边眼单孔炸药量Q=0.5kg。

2.3 优化装药方式

不偶合系数是指炮孔直径与装药直径之比40cm/3.2cm=1.25,它反映了药包与孔壁间的接触情况。经上面求得周边眼单孔炸药量0.5kg,现场炸药每根长度20cm,炸药量0.2kg。研究表明,空气耦合光面爆破效果优于水耦合爆破[1],同时空气耦合采用间隔装药也有利用现场施工[3],现场采用竹片进行间隔装药。

3 现场施工优化

3.1 爆破连接方式

为提高光面爆破效果,现场炸药采用导爆索连接,周边眼装药方式如图1 所示,隔孔采用雷管连接,雷管连接采用正向、反向交叉连接,如图2 所示。

图1 周边眼装药方式

图2 雷管采用正向、反向交叉连接

3.2 优化施工工艺

由于开挖台架影响,按照现场4m 钻杆施工,炮眼外插角无法达到设计标准,经过观察和实验,采用短钻杆套长钻杆施工,确保了每个炮孔外插角的准确度。

4 制定炮眼位置

按照理论数值制定炮眼布置图,同时现场跟班作业,及时调整炮眼不合理位置,综合考虑台架和施工条件影响,将炮眼布置图调整到最适合此段围岩爆破,如图3 和图4 所示。

图3 炮孔布置图(单位:cm)

图4 掏槽眼布置图(单位:cm)

5 光面爆破成果

5.1 减少喷射混凝土消耗

随着光面爆破效果的提高,最直接的变化就是喷射混凝土消耗量,统计了2016年11 月份到2017年6 月份喷射混凝土理论数量、实际消耗量及计算出超方率。如表1 所示。

表1 张坊隧道出口各月喷射混凝土超耗情况统计表(单位:m3)

根据表1 统计数据,可看出张坊隧道出口开始实施光面爆破之后,线性超欠挖得到明显改善,喷射混凝土的超方情况得到明显的遏制,超方率显著降低,光面爆破效果提高,喷射混凝土实际消耗数量接近理想设计值。

5.2 经济分析

自光面爆破开始实施以来,隧道超欠挖得到了有效的控制,喷射混凝土超方情况得到明显改观,以合理超方量为基准,经初步测算,自2017年3 月开始进行光面爆破试点开始,截止到2017年9 月30 日,张坊隧道出口在实施光面爆破阶段累计节约喷射混凝土约1000m3,按喷射混凝土成本价420 元/m3 计算,仅节省喷射混凝土这一项就节约成本42万元。再考虑喷射混凝土的时间减少,施工工效的提升,处理超欠挖的情况减少,施工进度的加快,综合考虑下来节省的费用相当可观,经济效益明显。

6 结语

张坊隧道出口光面爆破效果提高,直接提高了隧道施工进度,同时好的光面爆破施工,质量和安全也能得到保证,在经济和业主评价中,为企业创造了效益和荣誉。但是光面爆破设计不是一直不变的,需要现场技术人员根据现场围岩情况和施工条件及时更改基础参数,保证光面爆破质量不下滑。

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