阿胶生产废水处理工程设计与运行
2019-07-15杨伟纳刘从彬孙震宇
杨伟纳,刘从彬,刘 峻,丁 飒,孙震宇
(江苏润环环境科技有限公司河南分公司,河南 郑州 450000)
1 引言
阿胶具有补血、抗休克、促进钙的吸收、防治进行性肌营养障碍症等作用。阿胶的生产工艺过程通常是将驴皮漂泡去毛,切块之后洗净,再分次进行水煎,将水滤过,合并滤液,将滤液浓缩(可分别加适量黄酒、冰糖、豆油)至稠膏状,经冷凝后切块,晾干即可得。根据阿胶生产工艺,阿胶生产将会产生生产工艺废水及其他配套设施废水,废水中悬浮物浓度较高、易于腐败,不经处理直接进入水体将对水生态系统造成破坏,废水中含有致病菌,会损害人体健康。因此,阿胶生产废水必须经废水处理工艺处理达标后方可排入环境水体。
目前,国内外对于阿胶废水的处理工艺研究较少,处理阿胶废水的方法主要有SBR工艺法[1]、IC+A/O+BAF工艺法[2]。本工艺设计所采用的的气浮、水解酸化、缺氧-好氧活性污泥法组合工艺在废水处理领域是常用的,工程实例表明该组合工艺运行稳定,处理效果明显[3~8]。
河南某阿胶生产企业阿胶生产时产生的废水主要来自于浸泡、洗皮、焯皮等工段。走访调研阿胶同类型生产企业、调查同类型废水的水质指标,结合当地生态环境保护管理部门对于排放标准的要求,本工程设计废水水量处理规模为120 m3/d,采用气浮-水解酸化-缺氧-好氧活性污泥法组合处理工艺,经过处理后废水出水水质可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级排放标准。
2 设计进、出水水质
该企业阿胶生产排放的废水主要包含浸泡废水、洗皮废水、焯皮废水、蒸发污冷凝水、设备及车间冲洗废水、办公生活废水等。本项目废水具有水质水量波动较大、可生化性较好、有机物浓度较高等特点。本工程设计进、出水水质及排放标准见表1。
表1 设计进水、出水水质
3 污水处理工艺流程
参考国内阿胶生产废水处理的实际运行情况[1,2],结合本工程的实际情况,确定本工程阿胶废水采用气浮-水解酸化-缺氧-好氧活性污泥法组合处理工艺。本项目废水处理工艺流程见图1。
图1 工艺流程
4 主要构筑物及设计参数
4.1 污水处理工艺设计
(1)格栅渠。1座,全地下钢混结构;尺寸为3.0 m×0.5 m×2.3 m,设置回转式机械细格栅1道,用于去除废水中尺寸较大的漂浮物等,采取人工方式清渣。
(2)调节池。1座,全地下钢混结构;尺寸为5 m×5 m×4.3 m,停留时间12.5 h。设置离心泵2台(1用1备)对污水进行提升,流量为5 m3/h,扬程为10 m,功率为0.55 kW;在池底设置有穿孔管曝气搅拌系统防止污泥淤积,定时开启。
(3)气浮池。1座,成套设备,碳钢防腐结构;尺寸为5 m×1.2 m×1.8 m,设计流量5 m3/h,功率3.75 kW。
(4)中间水池。1座,半地下钢混结构;尺寸为1.5 m×1.5 m×1.5 m,设置离心泵2台(1用1备)对污水进行提升,扬程为10 m,功率为0.55 kW。
(5)水解酸化池。1座,半地下钢混结构;尺寸为5 m×2 m×5.8 m,停留时间11 h。池底设置布水设施。池内设置组合填料,为污泥提供载体,防止污泥流失。填料型号Φ150,数量30 m3。
(6)缺氧/好氧池。缺氧池1座,半地下钢混结构,尺寸为4 m×5 m×5.5 m;好氧池1座,半地下钢混结构,尺寸为10 m×5 m×5.5 m;好氧池污泥浓度4000 mg/L,污泥负荷0.088 kg BOD5/(kgMLSS·d);缺氧池设置有潜水推流器,导轨不锈钢材质,叶轮聚氨酯材质,1台,功率为2.2 kW;好氧池池内采用旋切式曝气器进行曝气,143套,ABS材质。设置混合液回流泵2台(1用1备),扬程为10 m,功率为0.75 kW。
(7)二沉池。1座,半地下钢混结构,为竖流式沉淀池,尺寸为2.5 m×2.5 m×4.5 m,表面负荷0.8 m3/(m2/h);设置离心泵2台(1用1备)对污泥进行回流和排放剩余污泥,扬程为10 m,功率为0.55 kW。
(8)风机房、配电室。1座,砖混结构,尺寸为7.2 m×6 m×4.2 m;风机房设置罗茨鼓风机3台(2用1备),铸铁材质,功率7.5 kW,风量4.15 m3/min。
4.2 污泥处理工艺设计
(1)污泥贮池。1座,半地下钢混结构,尺寸为4 m×2 m×3 m;池底设曝气搅拌系统,防止污泥板结。
(2)污泥脱水间、在线检测室。1座,砖混结构,尺寸为9 m×6 m×4.2 m,污泥脱水间设置机械压紧板框压滤机1台,设置螺杆泵2台(1用1备),扬程60 m,功率1.5 kW。
4.3 除臭系统设计
设置除臭系统1套,包括离心风机、生物除臭塔。产生臭气的主要单元调节池、污泥贮池加盖,采用离心风机收集臭气;格栅渠、生化系统等构筑物和设备用玻璃钢封闭,采用离心风机收集臭气,污泥脱水间采用离心风机收集臭气,然后经生物除臭装置处理后排放到环境中。
5 工艺设计及运行效果
工程按照工艺设计进行土建施工、设备管道等安装施工,联动调试后,目前能够运行稳定,出水水质稳定达标排放。工艺设计处理效果见表2。
表2 工艺设计处理效果
2018年5月,该工程工艺调试完成,运行结果见表3。出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4规定的一级排放标准。
表3 运行结果 mg/L
6 工程总投资及运行费用
该工程估算总投资为178.23万元,其中估算直接投资143.46万元和估算间接投资34.77万元。工程直接投资主要包括构(建)筑物投资、设备投资、自控投资和其它直接费用等;间接投资主要包括设计、调试、管理、运输、税费等费用。直接运行费用为198元/d,主要包括人工费、电费以及药剂费等,折合吨水处理成本为1.65元。
7 结语
经本工程实际运行,采用气浮-水解酸化-缺氧-好氧活性污泥法组合工艺处理阿胶生产废水,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4规定的一级排放标准。该工艺成熟可靠、运行稳定、可操控性强、投资及运行费用均较低,工艺合理可行,减少了阿胶废水对生态环境的污染。