APP下载

四喷嘴气化装置系统结垢原因分析及应对措施

2019-07-12

煤炭加工与综合利用 2019年6期
关键词:灰水煤种碱度

曹 亮

(兖矿鲁南化工有限公司,山东 腾州 277527)

兖矿鲁南化工公司气化车间气化炉设计投煤量为1 000 t/d。该装置是全国首套四喷嘴气化炉装置。自2003年7月份投产以来,系统运行较为稳定,各项消耗指标均优于设计值。但随着系统运行时间的延长,系统在不同部位均发生不同程度的结垢。正常运行期间蒸发热水塔填料因结垢经常出现带水问题,填料运行周期不足120 d。现场高温热水泵频繁出现流量低、泵体振动大的现象,经过拆检泵体发现,内部叶轮处结垢严重。尤其是系统开停车期间,闪蒸系统黑水管线和澄清槽底流泵入口处经常发生堵塞。堵塞状况较为严重,疏通困难,现场工作量繁重。

1 系统结垢危害性和介质分析

1.1 系统结垢危害性

气化装置是一种固体燃料转变成气体的过程,在转化过程中燃料中的灰分需要进行处理排出,系统装置的主要设备需要降温保护。系统水循环承担着处理废物和保护装置的功能。如果系统发生结垢,系统水循环就会出现循环不畅,导致重要设备超温,甚至损坏;同时,局部会出现带水、堵塞的现象,现场转动设备的运行也会受到影响。当问题积累到一定程度时,会导致系统各个部位陆续出现异常,最后只能被动停车。系统黑水设备、管线和蒸发热水塔上部热水室是容易结垢的部位。

1.2 水循环介质分析

1.2.1 系统黑水

1.2.2 酸性气组成

1.2.3 低压灰水

表1 酸性气分析数据 %

表2 灰水分析数据

1.2.4 低温冷凝液

水系统的氨主要由水煤浆气化反应生成,原料中的氮元素经过气化加压反应,大约有15% 转化生成氨,约占合成气(干气)量的0.1%~0.3%。由于氨极易溶于水,又能和水强烈缔合,另外,氨溶液的挥发度也较大,因此,即便其碱性较弱,但在水中溶解到一定程度时也可以大幅度提高水的碱度。气化炉激冷室水的温度较高,约220 ℃,氨在激冷室中溶解较少,在水中以氯化铵、甲酸铵及碳酸氢铵等形态存在。合成气进入下游工序,经逐级冷却后,冷凝下来的冷凝液里溶解了较多的氨,因而系统中冷凝液尤其是低温冷凝液碱度很高。见表3。

表3 低温变换冷凝液化验结果

2 系统结垢原因分析

2.1 系统黑水结垢

由于系统黑水内存在大量悬浮物(大于1 800 mg/L)且水中碱性离子浓度较高。当浓度达到一定程度时,会发生结垢。结垢后离子形式多样(有碳酸盐式、硅酸盐式、硫酸盐式和磷酸盐式),发生结垢时,垢片会包裹大量灰分,成长速度快、硬度高。所以,系统黑水所结的垢质质地较硬,清理难度大,如果脱落或堵塞,疏通难度极大。

2.2 蒸发热水塔热水室结垢

进入蒸发热水塔的低压灰水在洗涤、换热过程中由于溶解一部分CO2,使其碱度有一定程度上升。随着相对高碱度低温冷凝液的加入,填料层灰水总碱度很高。通过分析可以看出,低压灰水中有一定浓度的碱性金属阳离子和碱土阳离子。在高碱度和大量碱性离子的作用下,填料层易生成CaCO3,不可避免地出现结垢。但由于灰水中所携带悬浮物较少,与蒸发热水塔底部相比,其中的酸性不溶物很少,发生结垢时磷酸钙和硅酸钙含量较少,所以填料层结垢后垢质较软,相反,蒸发热水塔底部垢质相对很硬。但是,随着运行时间延长,填料层垢质也会逐步变硬,清理难度逐渐加大。

2.3 系统垢片成分分析

从3个部位的垢样分析看出,对应于3个垢样,以碳酸盐形式存在的垢占整个垢样的质量分数分别是9.61%、8.84%、68.55%。蒸发热水塔相对气化炉和旋风分离器垢片来说,以碳酸盐相结合的质量分数最大。同时,酸性不溶物和P2O5比例远大于蒸发热水塔热水室内的垢片。由此充分说明,气化炉和旋风分离器结垢形式和蒸发热水塔热水室结垢形式的不同,其结垢的硬度远大于热水室垢片硬度,见表4。

表4 系统垢片成分分析

3 蒸发热水塔热水室结垢应对措施

3.1 加大对煤种和系统垢片成分分析力度

在正常生产中,应定期对煤种的元素和成分进行分析,即使煤源没有发生变化,同一矿点由于煤层的不同,煤种也会发生变化。分析煤质资料,如发现个别元素或成分发生变化时,及时调整系统相关指标。譬如,改善分散剂分散效果或加大系统新鲜水置换量等。

利用停车机会对系统各点容易结构部位的垢片进行采样分析。通过分析数据找到系统近期的结垢趋势和结垢形式,才能真正做到把控系统,使其不断优化,改善系统和设备内环境。

3.2 熟悉掌握不同运行方式下灰水指标变化范围和平衡值

通过几年的摸索,发现在不同负荷下灰水指标是会发生变化的。当气化炉运行方式和负荷发生变化时,进入水中的各项离子浓度以及灰水碱性环境也会发生变化。尤其是当前各厂家都追求“提产高效”,甚至将负荷提至设计负荷100%以上。但灰水系统各设备容积、系统置换量以及外排水量是一定的,势必会造成灰水离子浓度升高。这时,如何把握不同运行方式下,灰水指标范围和平衡值是至关重要的。高于指标应及时采取措施将指标降低;但当处于平衡指标状态时,想进一步降低灰水指标,往往收效甚微,无形之中也提高了生产成本。只有及时调整灰水指标,始终保持在平衡值,才能保证系统处于正常结垢水平,见表5。

表5 运行方式对应指标范围和平衡值

3.3 关注低温冷凝液碱度变化和系统间分配

由于低温冷凝液碱度远高于灰水碱度,所以冷凝液进入系统后对其碱性程度造成很大影响。如不加以控制就会造成系统大面积结垢的“温床”。要求冷凝液气提系统温度,严格按照设计指标执行,不能低于指标范围。做好冷凝液碱度的分析,增加分析频次(每班一次);建立专门台账,方便长时间监控碱度走势。双炉期间的碱度不能高于60 mmmol/L。

系统处于双炉或以上时,现场应注意低温冷凝液的分配问题。应充分考虑现场管线走向,判断阻力状况,使冷凝液能够平衡加入运行系统。当其中一个系统出现带水,并持续恶化时,可适量降低冷凝液流量。

3.4 做好现场药剂添加、配比和外排水量控制

3.4.1 絮凝剂的配制和加入量

絮凝剂由大分子超长分子链聚合而成,相对分子质量可达到800万~2 000万。絮凝剂由泵输送到固定的黑水管线后,流入直径21 m的澄清槽进行沉降。絮凝剂中的有效成分会聚合黑水中的悬浮物,形成相对质量较大的絮凝团,在重力作用下,沉降至澄清槽底部,达到去除悬浮物,净化水质的目的。

絮凝剂的选型、配制、加入量应该随着系统使用的煤种的变更而调整。气化煤种发生变更时,在实验室针对变更煤种后产生的黑水,配制多种不同类型的絮凝剂进行试验。试验条件尽量与生产现场环境一致,使试验结果准确反应实际,选择相对效果较好的絮凝剂投入系统使用。

絮凝剂的加入量和灰水悬浮物量(即灰水浊度)没有一定正相关或负相关关系。即使是同种煤其黑水和絮凝剂的添加量之间也只存在一个“最佳添加量”。而最佳添加量与气化炉操作的工况条件,如炉温变化、煤质灰分等密切相关。若工况变化,添加量也要随之进行调整,见图1。

图1 同煤种状态下灰水浊度和絮凝剂添加量对应关系

3.4.2 分散剂加入量的控制

4.3 系统新鲜水加入和外排废水量的控制

4 结束语

通过对结垢环境和介质的分析,以及剖析黑水内部和蒸发热水塔热水室内结垢机理,可以看出,结垢是由过高的碱性环境和灰水中一定浓度的碱性离子导致的。如何防止结垢的发生,需要理解和分析整个系统结垢状况。从源头煤种做好把控,严禁不符合要求的煤种长时间在系统内使用。系统出现调整时,认真监控系统灰水指标的变化状况。逐步摸索出对应系统以及对应煤种指标的变化情况,并能及时进行调整。加强对药剂的管理力度,工况出现变化时,及时调整药剂型号或添加量。保证药剂添加量在一个合理范围内,同时根据系统需求,合理加入新鲜水和外排废水。通过一系列改进措施,系统开停车时,设备或管道堵塞状况逐步减少,即使发生堵塞,其堵塞程度明显减轻,疏通难度大大减小。蒸发热水塔填料周期成功由120 d突破至260 d以上。

猜你喜欢

灰水煤种碱度
现代煤化工项目煤种通则正式实施
多原料煤种复配成浆性研究及其技术经济分析
山东省灰水足迹区域均衡性分析
基于三元碱度优化高硅氧化球团冶金性能试验研究
池塘水质调控不能忽略总碱度
设立船舶灰水排放控制区应加快推进
三种化合物对海水pH值、碱度和硬度的调节效果比较
混煤掺烧安全性与经济性研究
难忘家乡灰水粽
电厂锅炉混煤燃烧技术应用分析