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水泥式附件在塔河油田的改进与应用

2019-07-11路飞飞赫英状

钻采工艺 2019年3期
关键词:塔河水泥石深井

路飞飞,李 斐,赫英状

(中石化西北油田分公司石油工程技术研究院)

塔河油田碳酸盐岩储层埋藏深,多为深井、超深井(6 000~7 000 m),为满足固井需求必须使用铝合金附件,但附件扫塞时间长,不利于降低钻井周期。为实现降本增效,决定对常规水泥式固井附件进行改进,替代铝合金附件,缩短扫塞时间。目前,塔河油田已开始大规模应用改进型水泥式附件,为实现在分公司的全面推广提供技术支撑。

一、问题分析

塔河油田深井、超深井多采用三级、四级或五级井身结构,为防止附件在固井施工中发生异常,全井使用铝合金固井附件[1]。但是铝合金附件硬度大,PDC钻头无法扫净,中完作业必须更换牙轮钻头,由此带来以下影响:

(1)牙轮钻头扫除固井附件,机械钻速低,扫塞时间长,降低钻井时效。

(2)单独更换牙轮钻头必须进行一趟起下钻作业,影响钻井周期。

(3)随井深增加,井身结构复杂化,钻井开次越多,扫塞给钻井周期带来的影响越大。

针对此问题,对比铝合金式和水泥式两种附件特点:①铝合金式附件加工周期短,但钻塞时间长(1~2 h/只);②水泥式附件钻塞时间短(≤0.5 h/只),但水泥强度发展缓慢,加工周期长。由于水泥式附件的扫塞优势,且井较浅,东部油田已广泛使用[2-3],而塔河油田井较深,受水泥式附件质量影响而无法使用。因此,对水泥浆配方进行改进,以满足深井、超深井固井要求。

二、水泥式附件性能改进

1. 水泥式附件存在问题

为保证施工安全,塔河油田固井附件必须全部进行反向承压检测[4]。前期水泥式附件Ø508~Ø127 mm尺寸范围内,反向承压能力已达到行业标准SYT 5618-2009的最高等级(III级)[3-6],但仍存在以下几个问题:

(1)塔河油田深井、超深井温度150℃~180℃,水泥石高温下强度衰退,附件抗温能力无法满足固井要求。

(2)使用早强微膨胀抗渗混凝土浇筑,附件渗透率仍然较高(>0.3 mD),稳压期间会出现渗漏问题,清水试压合格率较低。

(3)混凝土浇筑的“出汗”现象,也会增加渗透率,降低附件致密性和抗压强度。

2. 水泥浆配方改进

(1)选择80目和120~180目硅粉复合[7-10],既降低加砂粒度,增加吸水能力,又防止高温下水泥石强度衰退。

(2)掺入二级粉煤灰[11],增加需水率,吸收多余水分。

(3)对固相颗粒进行粒度级配,增加水泥石致密性,并保证浇筑件性能均匀。

(4)加入纳米液硅,它是平均颗粒粒径为0.16 μm的悬浊液,不仅有充填作用,降低渗透率,还参与水泥水化反应,增强水泥石强度。

将改进配方在180 ℃×常压条件下养护后,测试水泥石力学性能明显改善:渗透率<0.01 mD,抗压强度>45 MPa,具体数据如表1。使用超声波静胶凝强度分析仪测试高温下水泥石强度在180 ℃×10 d条件下强度不衰退,如图1所示。

表1 水泥石力学性能

注:①养护条件180 ℃×常压;②水泥浆配方为G级+复合硅粉+粉煤灰+纳米液硅+降失水剂+早强剂+膨胀剂+消泡剂+膨润土+44%水。

图1 180 ℃水泥石超声波强度发展曲线

3. 改进型水泥式附件

目前,塔河油田已应用的改进型水泥式附件,具有以下特点:

(1)阀体材料为工程塑料,填充材料为高强度致密水泥,可钻性优于铝合金附件。

(2)具有良好的耐冲蚀性,反向承压能力等级高,按照行业标准SY/T 5618-2016规定[12],除Ø339.7 mm附件压力级别为II级,其余尺寸均达到III级;为保证施工期间附件处于最佳状态,反向试压时要降低一个等级,性能如表2。

(3)满足150℃~180℃抗高温需求。

表2 水泥式浮箍、浮鞋性能表

以塔河油田使用的最小尺寸固井附件为例,描述其清水试压情况如下:Ø127 mm浮鞋反向试压30.4 MPa,试压5 min,压降<0.5 MPa;Ø127 mm浮箍反向试压30.5 MPa,试压5 min,压降<0.5 MPa,水泥式附件检测合格率为100%。

三、现场应用

1.管串组合

根据套管尺寸、井深和固井类型,合理设计各开次管串组合。

(1)除钻开目的层前的最后一开次,其余开次固井质量不影响储层测试,可全部使用水泥式附件,管串组合:1个浮鞋+2个浮箍。

(2)为保证深井固井施工安全,钻开目的层前的最后一开次固井和小尺寸尾管(Ø139.7 mm和Ø127 mm等)固井,使用“水泥式+金属式”组合附件:1个水泥式浮鞋+1个水泥式浮箍+1个铝合金浮箍。

2.现场应用

2016年7月,水泥式固井附件在YK25井试验成功。目前,塔河油田新井已全井推广使用水泥式附件,并推广至顺北油田表层套管固井中。无回压阀失灵事故,直接使用PDC钻头扫塞,附件扫除难度显著降低,较铝合金材质扫塞速度提高1.73倍,单井可节约钻井周期1.29 ~5.25 d,钻井综合效率提高。至今,已累计节约钻井费用5 000万元,经济效益显著。

四、结论与建议

(1)通过改进水泥浆配方,提高水泥式附件的力学性能和抗温性,满足了塔河深井、超深井固井要求。

(2)水泥式附件较铝合金附件扫塞速度提高1.73倍,直接使用PDC钻头扫塞,单井节约钻井周期1.29~5.25 d。

(3)继续验证深井水泥式附件可靠性,实现所有开次全部使用水泥式附件固井,并将该技术全面推广至顺北油田。

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