330MW燃煤发电机组煤耗异常的分析及应对措施
2019-07-05李勇
李勇
江苏华电扬州发电有限公司
0 概述
江苏华电扬州发电有限公司的2台330MW机组,汽轮机由哈尔滨汽轮机有限公司生产的C300/N330-16.67/538/538型亚临界一次中间再热、单轴、高中压缸合缸、双缸双排汽、抽汽凝汽式汽轮机。锅炉由东方锅炉厂生产的DG1036/18.2~Ⅱ4型亚临界、四角切圆燃烧、自然循环汽包炉,为单炉膛π型露天布置,燃用烟煤,一次再热,固态排渣。[1]
1 现状调查
近期,#7机组存在煤耗偏大的现象,通常情况下影响机组发电煤耗的主要因素有:机组负荷率、主蒸汽压力、主蒸汽和再热蒸汽温度、减温水流量、排烟温度、给水温度、飞灰含碳量、凝汽器真空、汽机轮机缸效和机组厂用电率等。300MW机组主要参数耗差见表1。
针对#6、#7机组运行参数(表2)进行对比分析,找出影响#7机煤耗的主要原因(注:对比表2中数据为正表示#7机组高于#6机组,数据为负表示#7机组低于#6机组)。
表1 300MW机组主要参数耗差
表2 (a) 排烟温度对比
表2 (b) 机组负荷率对比
表2 (c) 减温水流量对比
表2 (d) 主蒸汽压力对比
表2 (e) 主蒸汽温度对比
表2 (f) 再热蒸汽温度对比
表2 (g) 凝汽器真空度对比
表2 (f) 厂用电率的对比
通过以上数据对比,并按发电厂机组主要参数耗差表计算后得出以下结果:
1.#7机组排烟温度平均值比#6机组高4.388℃,煤耗比#6机组高0.73g/kWh;
2.#7机组平均负荷率比#6机组低3.316%,煤耗比#6机组高1.77g/kWh;
3.#7机组再热蒸汽减温水流量平均值比#6机组高4.154t/h,平均煤耗比#6机组高0.278g/kWh;
4.#7机组主汽压力平均值比#6机组低0.544MPa,平均煤耗比#6机组高1.34g/kWh;
5.#7机组主汽温度比#6机低0.706℃,煤耗比#6机组高0.13g/kWh;
6.#7机组再热汽温平均值略高于#6机组0.288℃,再热汽温并非造成#7机组煤耗比#6机组高的原因。
7.#7机组真空度平均值略好于#6机组0.378%,真空度并非造成#7机组煤耗比#6机组高的主要原因。
8.#7机组平均厂用电率比#6机高约0.062%,煤耗较#6机高0.23g/kWh。
2 原因分析
通过上述对比,可以排除再热汽温和真空度对#7机煤耗的影响,造成#7机发电煤耗高于#6机组的主要原因为:①#7炉排烟温度偏高;②#7机组负荷率偏低;③#7机组再热器减温水量偏大;④#7机组主汽压力偏低;⑤主汽温略低于#6机组;⑥厂用电率略高于#6机组。
2.1 排烟温度偏高的原因分析
通常情况下,排烟温度高的主要原因有煤种煤质、燃烧系统漏风、炉膛火焰中心位置、受热面结焦、积灰、过量空气系数、温度测点误差以及锅炉本身设计等原因[2]。
由于#6、#7炉燃用相同煤种,而#7炉排烟温度始终偏高,排除了因煤种的原因造成#7炉排烟温度高于#6炉。
为便于分析,选取#6、#7炉相同负荷下的数据进行分析比较,见表3。
由表3可见,在相同的环境温度和负荷情况下,#7机组的排烟温度始终高于#6炉7℃左右;从空气预热器入口的烟温对比可见,#7炉空预器入口烟温始终高于#6炉10℃~17℃;锅炉转向室出口烟温平均值基本持平;#7机组送风机、吸风机电流略大,且#7机组在满负荷时氧量显示偏低的情况下,送吸风机电流均略大于#6机组;#7炉两侧空气预热器进口烟温基本相同的情况下,#72侧空气预热器出口温度始终高于#71侧出口烟温。
通过对比分析,造成#7炉排烟温度高的原因有以下几种:①#7炉烟道受热面积灰、结焦,造成受热面换热能力下降,因此在空预器入口的烟温比#6炉高出许多。②#7炉燃烧器布置和#6炉不同,虽然#6、#7炉型号相同,但在2011年-2012年期间对#6、#7炉进行了低NOx燃烧改造,两台炉采用不同方式的低NOx燃烧器,使#6、#7炉火焰中心位置不同,造成排烟温度#7炉偏高。③通过风机电流分析#7炉烟气系统可能存在漏风或者堵塞的情况,造成排烟温度升高。④#7炉在两侧空气预热器进口烟温基本相同的情况下,#71侧空气预热器出口温度始终高于#72侧出口烟温,说明#71侧空气预热器换热效果较#72侧差,#72侧空预器有可能存在积灰堵塞或者漏风率大。
表3 #6、#7炉相同负荷下的数据
2.2 影响机组负荷率的原因
正常情况下,机组投入AGC运行,负荷由省调度中心统一调度,机组的负荷率主要受电网用电负荷的影响。
2.3 #7炉再热器减温水流量大的原因
#7机组惯性较大,协调控制较差,超调大,加减负荷时参数波动大,经常使用减温水控制汽温;
减温水调整阀内漏大,近期#71侧再热器减温水在调整门全关的情况下,开启电动门即有4t/h流量,既影响了再热汽温的调整又增加了减温水的用量。
在低NOx燃烧器改造后,#7炉火焰中心位置可能偏高,造成减温水量偏大。[3]
低负荷时管壁存在超温现象,经常需要使用减温水以降低再热汽温控制壁温,造成了减温水流量偏大。
2.4 #7机组主汽压力偏低的原因
(1)由于机组采用滑压运行,主汽压力主要受负荷率的影响,通过分析发现#7机组平均负荷率低于#6机组,负荷率偏低是造成#7机组主汽压偏低的主要原因之一。
(2)由于#7机高压调门性能的原因,#7机组于2012年根据《#7机组阀门特性试验》报告的要求对#7机滑压曲线进行了修改。#6、#7炉负荷-曲线对比见表4。
表4 #6炉、#7炉负荷-曲线
由表4可见,#7炉负荷在270MW时主汽压力为16.04MPa,比#6炉270MW负荷时低了0.46MPa。
(3)#75高调存在缺陷,开启时晃动大,晃动期间对主汽压、热量信号等参数影响很大,为避开晃动区域,经常需要降低滑压偏值,造成压力偏低。
(4)#7机2瓦轴承温度偏高,有时达95℃以上,为降低瓦温,需要增大调门开度,以降低主蒸汽压力运行。
2.5 #7机组厂用电率偏高的主要原因
(1)#7机组循泵耗电率略高于#6机组,具体对比数据见表5。
由表5数据对比发现,机组正常运行时,#7机组循泵耗电率始终略高于#6机组,分析其主要原因:(1)#7机组负荷率偏低;(2)四台循泵额定功率均为1 600kW,实际运行中#7机组两台循泵功率始终较#6机组大,具体对比数据见表6。
由表6数据可见,#7机组两台循泵的实际功率始终大于#6机组是造成正常运行时#7机组循泵耗电率高于#6机组的原因之一。
(2)#7炉风机耗电率略高于#6炉,具体对比数据见表7。
表5 #6和#7机组循泵耗电率
表6 #6机组和#7机组循泵耗电量
表7 #6机组和#7机组风机耗电量
由表7数据对比可以发现,#7机组风机耗电率略大于#6机组。造成风机耗电率大的主要原因:(1)受负荷率影响。根据有关数据分析,通常情况下,负荷率越高,风机耗电率相对越大,但从几个月的对比数据看,这时段#7炉负荷率低,可排除负荷率的影响。(2)烟道阻力增加、系统漏风。烟道积灰堵塞将使烟道阻力增加,风机耗电率相应增加。风烟系统漏风不仅造成排烟温度上升,同时,会增加风机耗电率。
3 应对措施
(1)控制#7炉火焰中心位置。运行中,将#7炉燃烧器摆角固定在水平位置;#7炉正常运行时采用#1-#4磨煤机制粉系统,机组加负荷煤量不够时启用#5制粉系统;掺烧特殊煤种时,#7炉#1、#4制粉系统加特殊煤种;合理调整二次风配比,加减负荷时及时调整二次风配风方式。
(2)采用合适的过量空气系数。低负荷时,#7炉氧量控制在3.0%~3.5%之间,高负荷时,可根据吸风机的出力情况适当降低氧量,但不低于2.8%,防止锅炉结焦。
(3)加强受热面吹灰,严格按照锅炉定期工作计划,早班对炉膛进行吹灰,中班对烟道吹灰,每班对空气预热器进行两次吹灰。当再热器管壁温度较高时有针对性地对炉膛及烟道增加吹灰次数,以保持受热面的清洁度,在降低排烟温度同时,可减少控制壁温使用的减温水量。针对有缺陷的吹灰器需及时联系检修消缺,确保吹灰器能正常投运。
(4)利用调停期间,对#7炉空预器、炉膛、烟道受热面进行全面检查,发现漏风、积灰结焦堵塞的情况,及时消除。
(5)热控专业人员对排烟温度测点进行校对,确保排烟温度测点的准确性。
(6)利用调停机会,消除再热器减温水调整阀以及其他热力系统阀门内漏的缺陷,减少热源损失。
(7)进一步优化#7炉协调控制系统,提高协调控制的调节性能,减少机组加减负荷时对参数的影响。
(8)由于#7机组煤耗相对偏高,遇调停时,尽量调停#7机组。
(9)机组运行时,根据环境温度变化及时调整循泵运行方式,确保机组在最佳真空状态下运行。机组启停时严格按照规程规定及时启停循泵,以降低循泵耗电率。
(10)利用调停机会找出#75高调门故障的原因,并及时消除故障。同时,建议对#7机组进行阀门性能试验,根据试验结果决定是否需修改逻辑中的负荷-压力曲线,以提高主蒸汽压力。
(11)建议对#7炉进行动力场试验及燃烧性能试验,消除燃烧器方面的缺陷,为锅炉燃烧调整提出指导意见,减少热态调整的盲目性,以达到降低煤耗的目的。
4 结语
通过对公司#6、#7机组各项经济指标的分析对比,找出了造成#7机组煤耗偏高的主要因素有排烟温度偏高、机组负荷率偏低、减温水量偏大、主汽压力偏低等,提出针对性的应对措施,为实现机组煤耗的降低,提高公司整体经济效益奠定了良好基础。