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SF31904型自卸车前氮缸离缝治理

2019-07-04刘秋军冯俊青

设备管理与维修 2019年5期
关键词:键槽自卸车车架

刘秋军,冯俊青

(内蒙古霍林河矿山机电检修公司,内蒙古霍林郭勒 029200)

0 引言

内蒙古霍林河露天煤矿是全国5大露天煤矿之一,南露天矿现在年生产量1800万t,有矿用自卸车103台,其中SF31904型自卸车63台,TR100自卸车25台,BELAZ75306型自卸车15台。SF31904型自卸车是从2002年开始陆续投入使用,该车型是由湘电重型装备股份有限公司生产制造,是矿里的主要运输设备,载重量为108 t,年生产能力80万m3/台。

前氮缸离缝是指由于前氮缸固定螺栓松动或断裂后,前氮缸与车架立板配合面之间出现缝隙。2013年矿里使用的SF31904型自卸车经常出现前氮缸离缝故障,该故障的频繁发生,不仅降低了设备的出动率,减少了车架的使用寿命,还牵涉到钳工、焊工、机械手和叉车多工种维修作业,增加了员工的劳动量和维护设备的成本。

1 存在问题

前氮缸离缝造成的危害主要有挂板轴和通轴开裂、车架立板开裂或变形、固定螺栓孔椭圆变形或孔外边缘出现凸起、氮缸平键键槽变形、联杆开裂,这些危害如果不及时处理,前氮缸离缝故障也会周而复始出现。最严重的故障发生在2014年,电35左前氮缸立板与车架焊缝开裂,造成车辆左前轮、左前氮缸从车架瞬间脱离,发生较严重的结构件断裂事故。因此寻找解决前氮缸离缝故障的方法势在必行。

2 原因分析及治理措施

针对此问题,车间相继开展了很多试验性的工作,2013年9月与湘电集团技术人员交流后,结合设备前氮缸安装存在的缺陷,认为造成前氮缸离缝的原因有,①前氮缸螺栓经常断裂,更换不及时,导致其他螺栓承受的载荷过大,从而加剧了疲劳断裂的速度,形成恶性循环;②螺栓紧固的力矩不均匀、甚至力矩大小达不到规定值,致使螺栓承受的载荷大小不一致,存在寿命长短不一的情况,力矩达不到规定值,容易使螺栓退扣或受冲击断裂。原来所有螺栓均采用预置式扭矩扳手由人工进行紧固,整个过程费时费力,员工存在抵触情绪,经过与湘电集团技术人员沟通,购置了1台液压扭矩扳手,解决了螺栓紧固的难题,方便了设备检修;③部分设备氮缸平键丢失、键槽变形,平键不起作用,使得前氮缸螺栓承受的纵向剪切力增加,提前断裂;④前氮缸最下方2个M39的螺栓缺失或断裂,连接失效,造成前氮缸挂板、挂板轴以及通轴受力较大,导致结构件开裂;⑤操作不规范和坑下作业路面质量较差,致使前氮缸处受到较大冲击,使前氮缸螺栓断裂或结构件出现裂纹。为此制定了治理方案。

(1)检查前氮缸和车架安装表面。用直尺检验前氮缸和车架配合面的平整度,要求安装表面应平整没有凸起,否则需要用砂轮磨平。如果孔或车架上立板变形则需要更换立板,该立板用Q235钢板制作,并进行热处理,键槽由15 mm深,加到20 mm,保证氮缸平键可以承受足够的剪切力,减少螺栓垂直方向受力。

(2)清洗前氮缸和车架立板安装表面,以及键和键槽,待干燥后再装配,测量前氮缸和车架立板的平面度,打磨突出部分,保证2个配合面贴合较好(图1)。对于前氮缸上键槽变形部分,采取加深键槽的方法进行维修,保证键槽与平键配合面接触良好。

(3)将键装入前氮缸的键槽内,并用稳销固定。氮缸平键必须经过热处理,保证强度。

(4)待前氮缸加完液压油后,用叉车将前氮缸叉起,将其移至车架的安装表面位置,使氮缸上的键对准车架安装面上的键槽,然后慢慢将氮缸推进去(图2)。

图1 前氮缸安装表面

图2 各部位名称

(5)按要求装上螺栓垫圈、螺母(图3)。

(6)用购进的液压板手将图4中所有螺栓分3次拧紧到力矩为第一次,将螺栓拧紧到约700 N·m。拧紧顺序先拧l和12,拧2和11,拧 5 和 8,拧 6 和7,拧 3和 lO,拧 4 和9。第二次,将螺栓拧紧到约1500 N·m,拧紧顺序与第一次相同,第三次将螺栓拧紧到,拧紧顺序与第一次相同,其中螺栓11和螺栓12的拧紧力矩为,最后,将所有螺栓校拧一遍,确保螺栓预紧力达到规定要求。需注意,①螺栓拧紧前要涂螺栓锁固密封胶2711;②拧紧时,拧紧速度4 r/min,不得用手锤锰力敲打;③M33螺栓拧紧后,要保证螺纹至少露出螺母2扣以上。

(7)把氮缸联杆的孔、氮缸挂板轴和车架上的通轴、偏心套涂上适量润滑脂,将氮缸联杆装入销子,偏心套安装到氮缸挂板轴上,用紫铜棒轻轻地敲打偏心套以确保接触良好,安装挡圈、螺栓和防松垫圈到联杆的车架端上,此时暂不拧紧螺栓。

图3 前氮缸安装

(8)转动偏心套拉紧联杆直至扭矩值达到 1400 N·m,转动偏心套的方向应能使连杆产生拉伸载荷的方向,再将偏心套堆焊两点于联杆上。

(9)将挡圈、弹簧垫圈和螺栓装到氮缸安装位置,并拧紧4个螺栓。

图4 车架前氮缸安装表面螺栓拧紧顺序

部分设备在处理前氮缸离缝故障时,可能需要更换前氮缸立板、挂板轴和通轴,为了提高焊接的质量,保证装配精度。在将车上氮缸立板去掉之前,先进行定位,便于新的立板准确定位焊接,保证原始安装尺寸。焊接过程中严格按照焊接工艺进行,保证焊接质量。冬季焊接,由于车间温度较低,可采用加热帘进行焊前预热和焊后保温,防止焊缝出现焊后裂纹。

3 结果分析

利用以上方案,从2013年9月,开始逐台进行治理,目前已经收到良好效果。2013年前半年与2014年前半年前氮缸离缝故障对比,见表1。

表1 前氮缸离缝故障同期比较

从表1得知,2014年前半年与2013年同期比较故障次数明显下降,故障处理时间减少2003.19 h,每年的直接经济效益可达52.44万元人民币。此处还不包括材料费、维修工时费及停机后造成产量损失等。目前车间内已全面执行包机制的管理方法,将设备包机到人,对前氮缸离缝故障的治理也由被动转为主动,日常工作中加强了对设备的点检,发现氮缸固定螺栓松动或缺失及时进行处理,避免故障扩大。同时加大了设备作业区路面的维修力度,规范设备司机的操作过程,减少设备颠簸造成的前氮缸离缝故障等。

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