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多级长效泵下缓蚀器的研制与应用

2019-07-02李永强唐洪涛黄佳博

石油天然气学报 2019年3期
关键词:阻垢装料缓蚀剂

李永强,袁 杰,唐洪涛,崔 杰,黄佳博

中石化胜利油田分公司胜利采油厂,山东 东营

1.高温高盐油藏井筒缓蚀技术应用现状

胜坨油田高温高盐油藏井下工具腐蚀问题日益严重。统计T128断块28口作业油井发现,有13口井存在严重的腐蚀现象,占作业井次的46%。井筒腐蚀预防治理技术主要有2种[1] [2] [3]。一是井口油套环空投加液体缓蚀剂,其缺点是工作量大,且液体缓蚀剂易吸附在油、套管表面,造成缓蚀剂损失浪费;二是泵下接挂固体缓蚀剂,目前固体药剂释放还停留于单级释放阶段,泵下缓蚀剂释放速度过快,导致有效期短[4] [5]。笔者研制了多级泵下缓蚀器,通过泵下防腐器逐级释放固体缓蚀剂,达到对井筒管柱及井下工具防腐的目的。

2.泵下长效缓蚀器的研制

2.1.结构设计

泵下长效缓蚀器由两级结构组成(见图1):一级结构(正常使用部分),二级结构(延迟启动部分)。

一级结构由释放器和装料管组成,释放管长5 m,孔径20 mm,孔数30个;装料管长2 m,根据需要可将装料管串联使用,下端用丝堵密封。将固体缓蚀剂装入料管内,填满压实。

二级结构与一级结构相同,也是由释放器和装料管组成。释放孔用直径20 mm、厚5.5 mm的阳极块铆钉,将制作成的固体缓蚀剂装入料管内,填满压实,丝扣连接于筛管下。

Figure 1.The structure of long-acting corrosion inhibitor under pump图1.泵下长效缓蚀器的结构图

2.2.工作原理

装置下井后,一级缓蚀阻垢器首先工作,二级缓蚀阻垢器释放中阳极材料块处在腐蚀环境下。由于阳极材料的电极电位较低,优先于铁材料腐蚀。通过优选阳极材料、控制阳极材料块厚度,使其在一级缓蚀阻垢器药剂释放完毕,二级缓蚀阻垢器阳极材料块腐蚀掉后开始工作,达到延长防腐蚀目的。

2.3.二级结构牺牲阳极材料的优选

2.3.1.牺牲阳极材料优选试验

根据金属活性序列,选用XS1和XS2这2种金属进行试验。XS1、XS2均为直径10 mm、厚5.5 mm的圆柱体。先将50 mm长的油管平均分成4份,打上直径10 mm的孔;再将牺牲阳极材料锚入油管打好的孔内;最后将做好的阳极材料块放入腐蚀介质中。试验用腐蚀介质为STT128X140井采出水,试验温度90℃,放置22d后测定阳极材料腐蚀速率。

式中:F为腐蚀速率,mm/a;mgf为腐蚀后阳极材料质量,kg;mhf为腐蚀前阳极材料质量,kg;S为阳极材料与腐蚀介质接触面积,m2;tf为腐蚀时间,d;ρ为阳极材料密度,kg/m3。

测试得出,XS1的阳极腐蚀速率为0.0046 mm/a,XS2的阳极腐蚀速率为38.18 mm/a。XS1腐蚀速率较低,原因是金属表面形成了氧化膜,减缓了金属腐蚀速率,但XS2腐蚀速度又过快,故这2种金属均不适合作为二级缓蚀器的牺牲阳极材料。现采用将2种金属材料按照一定比例进行复合的方法,制做了XS3牺牲阳极复合材料。

2.3.2.牺牲阳极复合材料腐蚀速率评价试验

将XS3做成的样品置于STT128X140井采出水中,试验温度90℃,放置17 d后测定阳极材料腐蚀速率,测试结果见表1。可以看出,制作的5.5 mm厚的牺牲材料能够在154~181 d内完全腐蚀,打开二级缓蚀器开始正常工作。说明牺牲阳极复合材料基本符合要求。

Table 1.The test result of XS3 corrosion rate表1.XS3腐蚀速率测试结果

3.固体缓蚀剂的研制及评价

3.1.固体缓蚀剂的研制

固体缓蚀剂是以缓蚀剂中间体为主体,改性后辅以少量助剂(增效、包覆材料)形成的新型固体缓蚀剂,有效成分高达90%以上。

3.2.固体缓蚀剂缓蚀效果评价

取2个1000 mL广口瓶,各加入T128区块油田净化污水1000 mL。一瓶加入0.5 g固体缓蚀剂药剂,另一瓶不加固体缓蚀剂药剂(作为空白样)。两个广口瓶挂入(材质为 KD)处理好的挂片,90℃恒温水浴静置,10 d后取出挂片清洗称重,计算失重质量及缓蚀率,试验结果见表2。固体缓蚀剂在90℃水中浸泡10 d后,剩余0.4 g,缓蚀率达78.7%。表明在高温环境下,质量浓度10 mg/L左右的固体缓蚀剂即可具有良好的缓蚀性能。

Table 2.The evaluation and test data of solid corrosion inhibitor表2.固体缓蚀剂评价试验数据

4.现场应用试验

选取T128断块2口腐蚀问题突出的油井开展试验。油管采用耐高温内衬油管,抽油杆采用高强度KD杆,2口油井的抽油杆腐蚀问题严重,免修期短。

结合2口油井腐蚀问题,下入泵下缓蚀器,并测试采出水对KD材质挂片的腐蚀速率。2口油井平均免修期达到469 d,且继续有效。对2口井采出水进行取样,按照SY/T 5329-2012《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》标准进行腐蚀速率测试,试验结果如表3所示。采出水的腐蚀速率较低,达到了注入水水质指标。

Table 3.The test result of corrosion rate of produced water from 2 test wells表3.2口试验井采出水腐蚀速率测试结果

5.结论

1) 研制了泵下多级长效缓蚀器,通过优化牺牲阳极材料,可逐级释放泵下固体缓蚀剂,实现泵下缓蚀器的长效作用。

2) 合成了固体缓蚀剂,有效成份高。其溶解速率可以满足T128块油井日产液量要求,溶解后采出液对井筒和管柱材质具有较低的腐蚀速率。

3) 现场试验2口井,免修期达到469 d,有效遏制了T128块高温高盐油藏井筒腐蚀问题。

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