循环水冷却塔风机水能驱动节能改造研究
2019-06-16凌经伟
凌经伟
广西田东锦盛化工有限责任公司 广西百色 531500
节能减排是我国现阶段的一个重要的基本国策,要以科学发展观为指向推动其市场化改革,来改善我国的生态环境和资源开发的经济补偿体系,并且把我国经济发展的激励机制转变到鼓励 研发和自主创新上来,转变到鼓励节能减排降耗上来,转变到鼓励降低成本、提高效率、提高经济总要素生产率增长的方向上来。据统计,目前我国机械通风式冷却塔总循环水量超过22×108t /h,仅冷却塔风机电机的电耗每年近5500×108kW·h。按机械通风式冷却塔总量的 25% 可实施节能改造予以估算,每年 可节电1375×108kW·h,相当于每年节省标煤0.5×108t。因此,冷却塔风机节能技改对于热电、石化、煤化工等企业节约生产成本、提高经济效益、节能环保等具有重要意义[1]。
1 循环水系统基本状况
1.1 设备配置情况
某企业3#己二酸装置和3#硝酸装置配套的3#循环水系统有2台冷却塔及3台循环水泵(两开一备),冷却塔风机驱动设备为高压电机。具体设备配置及其性能参数如下。(1)冷却塔(2台):砼结构填料塔,塔高15m,单根DN1000上水管入塔,循环水量11000m3/h,回水压力(压力表距地 3.5m)≥0.18MPa。(2)风机(2台):风机直径 9750 mm;配 套电机2台,单台电机功率 200 kW、运行电压 6000V。(3)循环水泵(3台,两开一备):流量 5600 m3/h,出口压力 0.45MPa,扬程 55m。
1.2 冷却塔风机运行情况
3#循环水系统有2台冷却塔及3台水泵(两 开一备),冷却塔及循环水泵投运至今,冷却塔风机在每年5—11月份一般运行2台,每年12月份至次年的4月份一般运行1台。2018年3#循环水系统给水、回水压力及温度(均值)见表1。
表1 3#循环水系统给水、回水压力及温度
3#循环水系统运行过程中,寒冬季节会出现开 1台风机系统温度过低、全部停运风机系统温度过高的情况,而秋冬交接与春夏交接季节会出现开1台风机系统温度过高、开2台风机系统温度过低的情况;风机电机常年运行消耗大量电 能,电费支出相当大。为达到节能降耗、降低生产成本的目的,拟对3#循环水系统冷却塔风机驱动设备进行节能改造[2]。
2 改造方案
2.1SNJ 型内置双击式水能机简介
经考察,决定将3#循环水系统的2台冷却塔风机驱动设备(电机、减速机、传动轴)改造为SNJ型内置双击式水能机(带动力补偿装置)。水能机安装于冷却塔顶玻璃钢风筒内原减速机的位置,用于替代原电机、传动轴、减速机,水能机与风机(风叶、轮毂)以单一传动轴联为一体,风叶与水能机转轮作同步旋转,改传统式电力驱动为“液力+电力驱动”(液力驱动为主,电力驱动为辅),达到节能的目的。
2.2 改造方案及实施
2.2.1 改造方案
将3#循环水系统回水均匀引入2台冷却塔顶部并进入水能机(带动力补偿装置),水能机旋转带动风机(风叶)旋转抽风,水能机出水经出水管进入冷却塔内原雾化系统进行雾化冷却处理。3#循环水系统冷却塔风机改为水能机(带动力补 偿装置) 驱动后,冷却塔主视图见图1。
图1 节能改造后冷却塔主视图
2.2.2 改造实施拆除
3#循环水系统 2台冷却塔原电机、减速机、传动轴,保留好风机,在冷却塔风筒内原减速机位置安装水能机(带动力补偿装置),并配套原风机(利旧)形成水能风机,风机位置与改造前处于同一中心水平高度;2台冷却塔原塔外上水管新增管道至塔顶,经弯头再水平穿过风筒与水能机(带动力补偿装置)入口接通,同时2台冷却塔原进塔水管加阀门改成旁通管道(平时水能机正常运行时,此阀关闭;当水流过大或水能机暂时关闭时,打开此阀,水流由此进入冷却塔),水能机(带动力补偿装置)出水管直接与冷却塔内原布水管道接通[3]。
3 改造后的经济效益分析
3#循环水系统 2台冷却塔风机驱动设备(电机、减速机、传动轴) 节能改造后,每年可节约的电费及日常维护费用合计为147.02+2=149.02万元。
4 结语
某企业3#循环水系统 2台冷却塔采用水能机(带动力补偿装置) 驱动风机节能改造后,每年可节电 2450448kW·h,节省电费约 147.02万元(折合节省标煤 818.45t),还可节省日常管理和维修保养费用,可谓一举多得。本次技改完成后,3#循环水系统运行状况良好,冷却塔运行正常,节能效益显著,为企业循环水冷却塔风机节能改造探出了一条路子。