利用竖炉烘干巴西块矿的实践
2019-06-01唐巍
唐巍
【摘 要】2017年,为了降低成本,公司采购了部分低价的巴西块矿代替球团配入高炉,但当时雨水多,这部分块矿含水含粉较大,考虑冬季结冰后用传统方法无法筛除粉末,限制了高炉使用。为了强化块矿筛分,减少块矿入炉含粉,提高块矿配比,保持炉况顺行,炼铁厂通过改造竖炉相关系统实现了用球团竖炉烘干块矿,达到易于筛分的目的。
【关键词】竖炉;烘干;巴西块矿
一、烘干块矿的工艺流程
根据我厂具体情况,此过程设计为:巴西块矿进厂后用汽车倒运至竖炉循环球场地,用铲车上竖炉循环球仓,通过原9#-8#竖炉皮带上竖炉,在竖炉内用高炉煤气燃烧后的热废气烘干,从电振排料至振动筛筛分后,经轻型带冷机鼓风冷却,再通过皮带上高炉料仓,最后槽下二次筛分后入炉。
二、所进行的改造
2.1 循环球仓的改造
由于现循环球仓针对球团设计,对比循环球,块矿平均粒度较大,含水分约15%、含粉高于球团27%、自然堆角高于球团约10°。为保证下料,我们在循环球仓下料口东侧加装400*500mm流槽一个,在仓壁加装振动器一个。
2.2 电振给料机改造
竖炉配套两台GZ6型电磁振动给料机排料,给料斗尺寸为700×1400mm,电振给料斗角度在-10°至10°可调,由于块矿自然堆角和粒度均大于球团,为保证顺利烘干好的块矿顺利排料,将电振给料斗角度从生产球团时的约0°调整至最大的10°。
三、工艺调整
3.1 烘床温度和废气温度
用竖炉焙烧球团时,在烘干床将生球中的吸附水和结晶水全部变成水蒸气,吸附水加热到105℃就迅速干燥蒸发,结晶水200℃左右开始分解,400℃至500℃分解速度激增;所以烘床温度要达到400~500℃以上,烘干后废气温度保持100℃以上。烘干块矿时,主要是去除块矿中的吸附水,不使结晶水分解,结晶水分解会使矿石破碎产生粉末[1]。所以烘床温度要控制在105℃至200℃之间;废气温度要达到露点(约60℃)以上,使废气中水蒸气不会凝结,被顺利抽走(见表1)。
3.2 燃烧室温度和煤气消耗
磁铁矿焙烧球团的固结反应主要为磁铁矿氧化成Fe2O3及氧化所得的Fe2O3晶粒的再结晶,当球团在氧化气氛中焙烧至200℃以上時,氧化开始,至900℃~1100℃以上时绝大部分的Fe3O4氧化成Fe2O3,这是放热反应,结合我厂使用的磁铁精矿高SiO2、固溶物熔点低的特点,燃烧室温度控制在1050℃左右;巴西块矿主要成分为赤铁矿,在氧化气氛中赤铁矿晶粒在900℃开始再结晶,此过程是吸热反应,需要将焙烧温度控制在900℃以下保证块矿现有粒度不会由于再结晶而破坏[2]。高炉煤气燃点约700℃,结合实际情况,经过试验燃烧室温度最后确定为900℃。根据燃烧室温度要求,燃烧室内空煤比由焙烧球团时1.5-2.0提高至3.0-4.0;烘干用高炉煤气量根据燃烧室温度、烘床温度需要调整,在烘干量85t/h时,高炉煤气消耗量为8500m3/h。
3.3 存在的问题及调整
为防止高温发生物理和化学反应造成粉化,燃烧室温度设定在750℃±50℃,煤气消耗量设定为5000m3/h,实施过程中发现烘床温度<90℃,废气温度<50℃,燃烧室燃烧不活跃,逐步提高燃烧室温度和煤气量,在燃烧室温度提高至900℃、煤气消耗量增加至8500m3/h时,块矿未粉化而又达到了烘干的效果,便把此参数固化下来。由于块矿含水含粉大,在循环球仓和烘干床上造成粘堵,设想的烘干60t/h的均衡生产无法维持,每天需抽出1-2小时处理循环球仓和烘干床粘堵,只能通过提高其他时间烘干量来满足需要。另外,电除尘每天产生的除尘灰量也相应的由原来的每天60吨升高为200吨,给电除尘的运行增加了负担。
【参考文献】
(1)为使用球团竖炉烘干块矿,西钢炼铁厂对竖炉系统的循环球仓、电磁振动给料机进行了相应改造。
(2)通过调整燃烧室温度、烘干床温度和煤气消耗量等参数,使块矿烘干以利于筛分。
(3)由于块矿含水含粉大,出现由于粘堵造成的烘干中断,并增加了相关系统除尘的负担。
(4)王悦祥.烧结矿与球团矿生产.冶金工业出版社,2003,92-106
(5)贾艳、李文兴.高炉炼铁基础知识.冶金工业出版社,2003,15-16