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万福矿井副井冻结造孔技术探讨

2019-05-30于玉田

山东工业技术 2019年10期

摘 要:万福矿井冲积层厚度达到753.95m,冻结深度最深894m,冻结钻孔工程量129794m。具有钻孔深,表土厚,工程量大等特点。由于这些特点的存在,给冻结孔的施工带来了诸多难题,也对以往所用设备、仪器及施工方法提出了新的挑战。

关键词:冻结;造孔;偏斜

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.10.071

万福矿井位于巨野煤田南端,矿井采用中央并列抽出通风方式,初期采用主、副、风三个井筒开拓;矿井设计成产能力1.80Mt/a。

万福煤矿副井造孔设计参数:井筒深893m,冻结深度840m,净直径7.0m,冻结钻孔工程量129794m。冻结孔分四圈,分别是:外圈孔54个、中圈孔29/29个、内圈孔37个、防片孔15个。

1 井筒冻结段地层特征

1.1 表土层

表土层由第四系、和第三系组成,总厚度749.00m。

(1)第四系(Q):厚195m。以粘土及砂质粘土为主,夹少量薄砂层。砂层总厚度为49m,所占的比例为25%。37m以上的两层粉砂具有流塑性,振动易液化。(2)第三系(N):厚554m。以厚~巨厚层粘土及砂质粘土为主,夹少量薄~巨厚层砂层。粘土具膨胀性,呈固结状态。

1.2 基岩

基岩由二迭系山西组和石炭系太原组组成。冻结段穿过的厚度为91m。

(1)山西组(P11s):残存厚度为23m,岩性为巨厚层状细砂岩。其中:773.5m以上为强风化,773.5~776.88m为弱风化。(2)太原组(C3t):揭露厚度68m。岩性以泥岩为主,夹三灰及五灰,终孔层位在七灰附近。

2 技术要求

为保证冻结壁均匀稳定和缩短交圈时间,根据《万福矿井主、副、风井冻结施工组织设计》要求,对冻结孔施工质量提出如下要求:

(1)钻孔开孔位置允许偏差:径向0~20mm;切向±20mm。(2)钻孔偏斜应满足以下几个方面:1)钻孔垂直度:0~280m,偏斜率≤2.5‰;280~600m,靶域半径0.7m;600~基岩界面,靶域半径0.8m;基岩段,靶域半径1.2m;防片孔内偏≤0.5m。2)终孔最大相邻孔间距:外圈、中圈、内圈:表土层≤3m;中圈基岩段≤4.5m;防片孔按偏斜率及靶域控制。3)冻结孔深度控制:所有冻结孔下管深度不得小于设计深度。4)观测孔控制:测温孔及水文孔均按冻结孔垂直度进行控制。(3)相邻两孔不得相交。(4)选择中内23和中内9号两孔作为局部取芯检查孔,以验证基岩顶界面、风化带底界面深度,检查冻结底界深度上、下各10m的岩性情况。

3 相关问题的解决方个案

技术难点较突出的有以下几个方面:

(1)随着深度的加大,陀螺测斜仪的方位漂移加大,测斜精度下降,将对纠偏的定向精度产生影响,进而影响纠偏的成功率。(2)随着深度的加大,钻杆整体刚性下降,纠偏时的反扭矩角增大,将影响纠偏的成功率。(3)钻孔深度已超出目前陀螺测斜仪的测斜范围,800m以深仪器不能存储、计算测斜数据。(4)随着深度的加大,孔底泥浆压力增大,因而其滤失作用加剧,会使得测斜期间泥浆吸卡钻的危险性大大增加。(5)随着表土层的厚度加大,底部粘土层的应变会逐渐显现,钻孔的缩径现象更加明显。(6)由于钻孔深,下管时间长(可长达19个小时左右),下管过程中出现泥浆吸卡管和缩径卡管的可能性大大增加。(7)由于钻孔深,钻具重,而且工程量大,施工工期长,对灰土盘的破坏会更严重。(8)过硐室冻结管充填问题。

对此,我们进行过多次深入的研究与探讨,并制定出了相应的解决方案:

(1)解决深孔段测斜方位漂移加大,影响纠偏成功率问题。在700m以下采用同一台测斜仪(共用一个陀螺)进行测斜和定向,以消除其影响。(2)解决深孔段钻杆整体刚性下降,纠偏反扭矩角增大的问题。采用Φ89mm钻杆、小螺杆钻、小钻头以降低反扭矩角。(3)解决800m以下陀螺测斜仪不能存储、计算测斜数据问题。已向北京建井所定制了满足1000m测斜的新型仪器。(4)解决深孔段测斜泥浆吸卡钻问题。1)降低泥浆失水率;2)基岩段测斜不带钻铤。(5)解决深孔下管时间长,泥浆吸卡冻结管和缩径卡冻结管问题。1)提高泥浆性能,降低泥浆失水率,严格控制泥浆粘度;2)提前接长冻结管,缩短下管时间,3)适当加大孔径。(6)解决灰土盘的破坏问题。1)增加混凝土的厚度;2)在混凝土中加入一定量钢筋;3)混凝土盘分上、下两层,下层不留泥浆沟槽,只留0.5×0.5m的钻孔坑,以增强混凝土盘的整体性;4)灰土盘下一旦出现空区,应及时用粘土水泥浆充填。(7)钻进技术优化。1)造孔钻头采用Φ216mm型;2)钻孔取芯:钻孔开钻后要先进行取芯,取芯位置为冲积层底部界面、风化带界面及冻结深度底部上下各取芯10m,对地层进行验证;3)副井冲积层底深752m,取芯深度暂定742m~762m;基岩风氧化带底深776.88m,取芯深度暂定776m~786m;副井冻结深度840m,取芯深度830m~850m;4)井盘第一个孔成孔后,先静置30小时,再进行下管,以试验护壁水泥浆长时间静置后对下管的影响,第一个孔要选择远离硐室位置的孔;5)过硐室孔充填深度:充填至基岩风化带界面位置;6)通过对冻结孔与井下硐室布置位置对比,按照穿硐室孔及硐室掘进断面外3m范围内的孔均充填原则。

4 结论

钻孔施工过程中,要加强孔斜监测工作,以保證钻孔的垂直度及孔间距符合设计和规范要求。施工过程中要定期对使用的仪器进行检查和校验,以保证仪器的精度和测斜资料的可靠性。在仪器反映正常的情况下,每半月校验一次,若出现异常反映,随时进行校验。

由于采取上述设计方案及施工工艺,万福矿井副井冻结造孔工程已于2014年6月13日顺利完工,质量完全达到设计要求,为以后深孔冻结造孔工程积累了丰富的经验,攻克了很多技术难题。

参考文献:

[1]张建忠,万小强.李粮店煤矿井筒冻结造孔工艺技术[J].中州煤炭,2010(03).

[2]付文会,胥刚.冻结造孔施工工艺探讨[C].淮南职业技术学院学报,2006.

[3]雷成祥.地面预注浆与冻结造孔平行作业缩短建井准备工期[G].

2005年全国建设学术会议文集(下册).

作者简介:于玉田(1987-),男,山东新泰人,研究生,助理工程师,从事矿建、调度工作。