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WK-35电铲铲斗焊接修复工艺

2019-05-24王智超吕泽东韩春霞乌斯哈拉

中国金属通报 2019年3期
关键词:焊条坡口节约

王智超,张 继,吕泽东,韩春霞,乌斯哈拉

(锡林郭勒职业学院,内蒙古 锡林郭勒 026000)

WK-35电铲是我国自主研发的大型挖掘机,实践证明,其性能优越,生产能力远远超过其设计生产能力。由于电铲铲斗在较重的承载负荷下工作,且受力情况复杂,WK-35电铲铲斗斗前唇出现开裂现象,并且开裂较为严重,裂纹贯穿铲斗壁,然而铲斗斗唇更换耗费较大工时且成本较高,为了降低生产成本,考虑其材质为ZGMnl3-4,特制定系列相应焊接工艺进行维修,以节约成本,提高效率。

1 WK-35电铲铲斗焊接工艺

1.1 焊接工艺分析

WK-35电铲铲斗采用低温冲击韧性高的低合金高强度钢板,具有较高的强度和良好的塑性和韧性。铲斗是电铲重要组成部分,其直接接触物料,长时间反复受较大冲击载荷作用,在铲斗前壁极易产生裂纹,其材质为ZGMnl3-4,属于高锰钢,常温下其组织为奥氏体。在对裂纹进行开坡口处理后,发现板材内部有严重浇铸缺陷,内部大面积的气孔导致了最直接的应力集中,进过对裂纹的分析,判断为层状撕裂,而这也与内部缺陷相附和。另外,由于电焊操作产生的热量会引起焊接区域的材料的化学变化。设备维修中机修车间经过仔细探讨,制定出一套具有针对性的焊接工艺,对电铲铲斗进行焊接修复[1,2]。

1.2 铲斗焊接工艺

由于开裂严重,板材原先也经过多次焊接,所以对比较集中的交叉裂纹处板材,使用氧乙炔气体进行切割处理,然后用碳弧气刨去除残余裂纹,去除完毕后,对坡口进行无损探伤,确定再无裂纹后,对表面进行打磨处理。由于铲斗的板材比较厚,所以采用双面焊接的方法。先在焊缝三分之二处加垫板,然后再从反面进行消根处理后,再次焊接。焊接方法采用直流反接,多层多道焊的方法进行焊接,考虑到焊条与焊接工件的匹配,我们采用了奥氏体不锈钢焊条。

图1 铲斗焊接(a)正面焊接;(b)反面焊接

奥氏体不锈钢焊条在使用时要控制层间温度,不可过低或过高,在焊接时要尽量保持焊缝的排列,接头的分布。在焊接保温完毕后,对焊缝进行打磨探伤。焊接过程如图1所示。

1.3 铲斗焊接工艺经济效益分析

通过对WK35铲斗的技改,提高了铲斗的强度和工作效益,同时对废旧物资的再利用减少了购买成本和周期,达到技术革新、节约成本的目的。在焊接过程中使用材料A307焊条45公斤,改造投入费用约800元,修复后经过折旧与调查同期市场价格45000相比节约44200元,同时节省可观的修理费。为保证矿山设备的出动率打下了良好的基础。

2 铲斗前唇焊接修复工艺

2.1 开裂部位分析

电铲采掘作业过程中,铲斗与物料直接接触,前端受到的冲击力大,同时承装物料受到很大的静压力。挖掘动态过程,因推压提升等动作会产生不同方向的力矩。在作业过程中,大型机械结构件会产生很大的振动,使铲斗的受力情况更加的复杂。由于电铲铲斗在较重的承载负荷下工作,且受力情况复杂,WK-35电铲铲斗斗前唇出现开裂现象,并且开裂较为严重,裂纹贯穿铲斗壁,然而铲斗斗唇更换耗费较大工时且成本较高,为了降低生产成本,考虑其材质为ZGMnl3-4,特制定系列相应焊接工艺进行维修,以节约成本,提高效率。

2.2 焊接修复方案及修复工艺

由于电铲铲斗斗唇开裂情况严重,为了保证焊接质量,经过研究总结出一套可行的、操作性强的焊接修复方案。采用补焊工艺进行修补,为了减少焊接缺陷,保证焊透、焊缝熔合比,把裂纹彻底刨通,在下方加垫板进行焊接修复。

图2 斗唇焊接修复工艺

(1)检查开裂情况:①彻底清理裂纹周边油污及碎煤,清除杂质、油污是为了尽量避免给后续工作带来方便,以保障焊接质量;②使用探伤剂对开焊部位及周边进行探伤检查,避免开裂部位周边还有其他细小支裂纹,重复作业;③再次确认开裂情况。

(2)焊前准备工作:①开坡口:使用碳弧气刨彻底把开裂部位刨通,彻底清除开裂部位的裂纹;②坡口型式:V形坡口;③打磨坡口:用角磨机、钢丝轮、百叶片、直磨机清理坡口及两侧十公分,消除坡口区域的油、绣、水、氧化皮及渗碳物质,保证焊缝质量;④对焊接场所进行防风措施,在上风位置设置挡板,避免焊接或预热过程中冷却速度过快造成二次开裂;⑤选用A307不锈钢焊条,由于铲斗材质属于耐磨材质,更具以往经验,采用其他焊条不能保证焊接质量;⑥垫板选用5mm厚的普通钢板(易于压弯);⑦焊接前对所用焊条进行烘干,烘干温度在350-400℃,时间两小时,消除焊条内部的水分,防止焊接时出现气孔以及氢脆;

(3)焊接过程:①使用直径为3.2的THA307不锈钢焊条进行打底层焊接;②填充层及盖面层焊接选用直径为4.0的A307不锈钢焊条;③焊接采用小规范多层多道焊接,每条焊道压上道的1/2-2/3,宽度不能超过10mm;④焊接过程层间温度控制在100-200℃;⑤清渣、保证每层焊缝无夹渣,未熔合等焊接缺陷。

(4)焊后处理:①焊接结束清理焊缝表面;②焊后保温及回火处理,采用保温棉将所焊部位包裹住缓冷至室温;回火温度150℃左右缓冷至室温达到细化晶粒的目的;③焊后将焊缝周围涂刷防锈漆;④焊接结束,清理现场卫生,严格检查作业区域,清除一切火种后人员方可撤离,避免发生火灾。

2.3 斗唇焊接工艺经济效益

此次WK-35电铲铲斗前唇开裂修复,是根据我矿设备运行情况及天气等因素,制定出有效可行的方案。通过此次焊接修复,不仅提高了参与人员的技术水平,而且积累了人员对设备维修的焊接经验。根据市场调研电铲铲斗前唇市场价格在20万元左右,投入生产使用消耗折旧费用在10万元左右,焊接修复费用1285元,共节约98715元左右,降低了成本,增加了设备的使用周期,为剥离生产提供周转设备保障。

图3 焊接完成图

3 结论

本文分别针对WK-35电铲铲斗及斗唇焊接工艺进行了分析,详细阐述了其焊接工艺过程,经济效益分析指出,本文提出的铲斗焊接工艺和斗唇焊接工艺分别节约44200元和98715元左右,经济效益显著。

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