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倾动炉重油改天然气燃烧技术试验摸索

2019-05-23朱飞军李文峰

铜业工程 2019年2期
关键词:重油单耗燃烧器

朱飞军,李文峰

(江西铜业集团有限公司 贵溪冶炼厂,江西 贵溪 335424)

1 引言

江铜集团贵溪冶炼厂倾动炉作为贵冶三期项目中一个重要子项,2002年从德国马尔兹炉窑公司(MAERZ- GAUTSCHI)引进专利技术,采用“一段法”处理粗杂铜,设计年处理量为10万t,于2003年8月投产,历经多年的技改优化,多项作业指标不断刷新, 特别是2015年5月,对燃烧系统进行的稀氧燃烧改造[1],使得重油单耗指标降至45kg/t.Cu,与设计之初的100kg/t.Cu相比,下降幅度十分明显。但近来不仅重油价格上涨,重油品质也逐步下降,导致倾动炉烟气达标排放压力增大,燃烧系统运行维护成本不断上升。为有效降低生产成本、减少环境污染,延长炉窑使用寿命,2018年8月年修结束,贵冶倾动炉实施了天然气替代重油燃烧技术试验。

2 倾动炉重油燃烧系统

2.1 倾动炉重油燃烧系统组成

倾动炉杂铜冶炼的主要燃料是重油,辅助燃料是柴油。重油在常温下呈黑色粘绸状,粘度大,流动性差,着火点高,还含有1%~2%的机械杂质,须采用过滤器滤去杂质,燃烧产物中SO2含量高[2]。在储存、输送和燃烧时还必须将其加热到一定温度,相应的设备、管路停止运行后需及时清洗,燃烧系统附属设备多,运行维护工序繁杂。倾动炉重油燃烧系统主要由重油罐、轻油罐、过滤器、重油泵、柴油泵、加热器、控制阀组、燃烧阀组、燃烧器等构成。燃烧系统工艺流程见图1所示。

图1 倾动炉重油燃烧系统工艺流程图

2.2 倾动炉重油燃烧系统存在问题

(1)重油供给系统相关设备多,运行成本高。由于重油的物理特性,输送储存的过程中需要过滤、加热和保温,到达烧嘴前还需二次加热,重油供给系统设备多(见表1),故障点多,且系统运行消耗大量的电能和蒸汽。倾动炉冶炼生产过程分为:加料期、氧化期、还原期和浇铸期四个阶段,其中还原期不需要重油燃烧系统工作,但实际生产中倾动炉供油系统必需24h不间断工作,重油泵耗电量大,重油燃烧系统运行成本高。

表1 重油供给系统设备及主要技术参数表

(2)环保压力增大。由于倾动炉烟气系统脱硫设备较落后,重油含硫,燃烧过程中产生的SO2气体进入烟气中,造成倾动炉烟气达标排放压力增大。

(3)供油管路易堵塞,影响正常作业。由于重油中含有杂质,使用过程中供油管路容易堵塞,造成供油不畅甚至熄火,烧嘴工作过程中经常出现燃烧异常现象,不得不熄火拆卸油枪进行疏通处理,进而影响正常生产作业。

(4)燃烧器烧嘴砖易烧损,炉子南墙烧蚀严重。由于重油燃烧器的燃烧有明显的高温区[3],燃烧器的烧嘴砖需要经常更换,炉子南端墙烧蚀严重,成为炉寿命短的瓶颈。

3 倾动炉油改气可行性分析

(1) 倾动炉自投产以来一直以重油为主要燃料,近年来天然气被作为大量使用的清洁能源,与此同时,贵冶的天然气改造项目已将天然气管道铺设到各个车间,为倾动炉实施油改气项目提供了便利条件。

(2)天然气是较为安全的燃气之一,它不含一氧化碳,比空气轻,一旦泄漏,立即会向上扩散,不易积聚在低洼地带,安全性较高[4]。天然气作为一种清洁能源,能减少二氧化硫排放,有助于减少酸雨形成,舒缓地球温室效应,从根本上改善环境。

(3)天然气与重油同属高热值燃料,其中天然气热值约为9500大卡/Nm3,热效率92%,重油热值约为10000大卡/kg,热效率82%,燃烧所需的空气量及燃烧后的理论燃烧温度等都十分接近,可以满足倾动炉冶炼所需热量。

(4)燃烧系统能否稳定运行主要取决于燃料供应系统的稳定、控制系统的稳定以及燃料的质量恒定程度[5]。天然气燃烧系统的燃料供应为管道天然气,天然气压力稳定,质量恒定,输送环节上,控制系统运行可控,故障点少。相对于重油燃烧器繁杂的连锁运行架构,天然气燃烧器附属设备少(见表2),结构简单,控制技术成熟,燃烧更稳定高效。

4 倾动炉重油改天然气技术试验改造内容

4.1 新增供气单元,精简燃烧系统结构

原有重油供给系统停运,新架设一段天然气管道和控制阀组。将厂管网天然气引到倾动炉厂房南面远离炉体的一侧,在进口处装设总阀,在厂房南面的空压机房顶安装天然气燃烧系统的供气单元,确保供气单元远离明火。供气单元出口采用2根不锈钢管铺设至炉前燃烧系统西面,再通过金属软管与天然气枪相连接。改造后的燃烧系统使用天然气作为燃料,替代重油供应系统。天然气系统运行稳定高效,主要由供气阀组、燃烧阀组、燃烧器组成。燃烧系统工艺流程见图2所示。

表2 天然气燃烧器与重油燃烧器附属设备对比表

4.2 燃烧器改造

将原来的重油稀氧燃烧器改造成天然气稀氧燃烧器。在燃烧器外壳和一二次氧枪保留不变的的情况下,将燃烧器中间的雾化重油枪改成结构跟二次氧枪一样的L型天然气烧枪。

4.3 编写天然气燃烧控制程序

将新铺设的天然气管路控制阀组接入DCS,编写天然气燃烧系统控制程序。该控制程序不仅可在DCS 上监视各仪表检测数据、实现远程控制和自动跟踪,控制程序还设置了一系列的参数异常报警和自动保护熄火功能,并与锅炉、布袋关键报警参数形成连锁,确保锅炉、布袋安全运行。

5 重油改天然气试验结果分析

5.1 经济效益分析

5.1.1 燃料消耗成本分析

油改气前,倾动炉重油单耗为45kg/t.Cu,柴油单耗为0.3kg/t.Cu,改造后经过一段时间的运行,倾动炉天然气单耗平均为52.28 Nm3/t.Cu(见表3),燃料价格参照工厂最近一年进厂燃料平均价格进行测算,具体价格对比见表4。

以倾动炉日产380t铜计算一天的燃料成本如下。

改造前:45kg/t.Cu×380t÷1000×4100元/t+0.3kg/t.Cu×380t÷1000×7000 元 /t=70908(元)

改造后:52.28 Nm3/t.Cu×380t×3.3元/m3=65559(元)

一年可节约燃料成本:330×(70908-65559)=1765170(元)

5.1.2 燃料输送成本分析

对比重油燃烧系统和天然气燃烧系统的燃料输送途径,重油需要油泵打压至油枪,需要蒸汽加热、保温、雾化,消耗电能成本和蒸汽成本,而天然气输送环节不耗成本,据测算倾动炉重油燃烧系统一天消耗蒸汽4.4t,耗电160kW·h,蒸汽成本150元/t,电价0.68元/kW·h,以倾动炉运行一天计算成本如下。

图2 倾动炉天然气燃烧系统工艺流程图

表3 改造后倾动炉第1~30炉天然气单耗统计

改 造前:电 耗成 本160kW·h×0.68元/kW·h=108.8(元)

蒸汽消耗成本4.4t×150元/t=660(元)

改造后:0 (元)

一年可节约成本330×(108.8+660)=253704(元)

表4 燃料价格对比表

5.1.3 综合经济效益分析

油改气改造费用包括设备、材料、设计、施工等(见表5所示)。

表5 油改气费用表 万元

倾动炉一年生产330天,产阳极铜12.54万t,除去改造费用,不需要增加其他成本,综合上面两项分析,倾动炉油改气后年节约能耗成本1765170+253704-160000=2002874(元),花费16万元进行技术改造可以带来一年200万余元的经济效益,效果显著。

5.2 环保效益

据测算1t重油燃烧时产生的SO2量=2000×S(kg);S含硫率,一般重油1.5%~3%,柴油0.5%~0.8%。若含硫率为2%,燃烧1t油排放40kgSO2。倾动炉年消耗重油约6000t,而天然气燃烧过程不产生SO2,改造后可减排SO2240t/年,从根本上改善环境质量。天然气无色无味,倾动炉作业现场更干净,环保效益显著。

5.3 其它效益

油改气后,燃烧火焰分布更均匀,无明显高温区,烧嘴砖及南端墙耐火材料消耗快的情况得到遏制,炉窑寿命得到提高,与此同时燃烧系统故障率大幅降低,提高了倾动炉的作业率,减轻了职工的劳动强度。

6 结语

通过重油改天然气技术试验摸索,倾动炉使用天然气燃烧系统运行更稳定高效,同时在天然气市场价格较低时能够取得较好的经济效益,同时可减少二氧化硫等污染物的排放。

由于本次试验的时间有限,倾动炉使用天然气对炉体寿命的影响还需进一步研究摸索;通过本次试验发现倾动炉使用天然气后,烟气成份发生较大变化,水份含量增大,对锅炉、冷却器、布袋等系统的存在一定的不利影响,有待进一步研究解决。

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