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核电厂蒸汽转换系统安全阀动作原因分析

2019-05-20刘镇国蔡二灵

中小企业管理与科技 2019年7期
关键词:侧压力安全阀调节器

刘镇国,蔡二灵

(大亚湾核电运营管理有限责任公司,广东 深圳 518000)

1 引言

核电厂蒸汽转换系统(STR)用于产生低压辅助蒸汽,通过辅助蒸汽分配系统(SVA)分配给核岛和常规岛各用户。蒸汽转换器系统主要由蒸汽转换器(001TX)、疏水箱(001BA)、疏水冷却器(001RP)、辅助蒸汽除氧器(001DZ)、排污箱(001CW)、给水泵(001PO、002PO)及相应的阀门和管道组成。来自主蒸汽系统(VVP)高压饱和蒸汽经两支并联的降压调节阀002/005VV降压到2 MPa.a后,进入蒸汽转换器001TX进口联箱,在转换器壳体内由一束高压传热管将蒸汽热能传至周围的给水,从而产生1MPa.a的辅助蒸汽。当电站两台机组正常运行时,辅助蒸汽由其中一台机组的STR产生,根据生产需要可进行两台机组STR的切换。

某核电站在执行2STR切换至1STR带载过程中,工作人员在SVA有较大负荷的情况下切换,调节系统未能正常响应,导致1STR一次侧安全阀1STR007VV动作,反应堆短时功率上升。本文针对该问题展开原因分析。(图1)

2 事件过程描述

工作人员按指令执行2STR切换至1STR带载,考虑到热功率的变化,主控先将电功率降低1MW。系统初态情况为:2STR蒸汽转换器一次侧压力 6.8bar,二次侧 6.6bar;2STR001MP 定值 A bar,2STR002MP 对应定值 6bar;1STR001/002MP定值均为0bar;SVA的核岛蒸汽用户9TEP系统有持续用汽。

现场工作人员按规程进行1STR启动前在线,将9ASG/9SVA等疏水切换至1STR后,根据2STR001/002MP的定值分别逐步调整1STR001MP至A bar,逐步调整1STR002MP定值至8bar,检查1STR002VV有开度且稳定,随后到2STR降低其压力定值。

主控观察到热功率有上升,同时接到电话汇报现场有较大的安全阀动作声音。主控立即降低电功率,同时要求现场停止1STR投运工作,核岛值班员停运9TEP蒸汽用户。

事后调查,在现场关闭1STR002VV手动隔离阀1STR001/003VV时,观察到1STR一次侧压力达A+10bar(1STR007VV动作定值A+10.5bar),发现1STR002VV在1STR001MP设定值为零的情况下,该阀门开度较大且有波动。

3 STR控制原理

辅助蒸汽由与蒸汽入口压力001MP级联的辅助蒸汽出口压力002MP进行调节。

降压调节阀002VV或005VV由蒸汽转换器的蒸汽入口压力001MP和辅助蒸汽出口压力002MP一同控制。辅助蒸汽出口压力002MP用于控制降压调节阀以保持蒸汽出口压力稳定。当主蒸汽入口压力上升到A+10bar或更高时,该主蒸汽入口压力信号会超越辅助蒸汽出口压力信号,并使降压调节阀关小以保持蒸汽入口压力在A+10bar或更低。当入口蒸汽压力降到A+10bar以下时,辅助蒸汽出口的压力信号又恢复对降压调节阀的控制。卸压阀007VV和022VV用来防止在降压调节阀故障情况下蒸汽转换器一次侧超压。

根据控制原理,蒸汽入口压力001MP测量新蒸汽降压调节阀(002/005VV)下游蒸汽的压力,002MP测量蒸汽转换器出口蒸汽的压力。002MP测量值与PI2调节器给定值比较,差值输入PI2调节器,PI2调节器输出值与PI1调节器定值进行比较,取其较小值,再与001MP测量值比较,差值通过PI1调节器去控制002/005VV的开度。

图2 蒸汽降压调节阀(002/005VV)控制原理图

4 事件原因分析

事件发生后,从人员、工作程序、设备故障等角度分析可能的原因。

4.1 人员

对于STR启动等不常见的运行操作,运行值重视程度不够,针对不同工况下的风险分析及应对措施存在不足。

由于对STR调节器准确性认识不足,在9TEP持续用汽的情况下,降低2STR二次侧压力,运行值也没有组织安排足够人力现场持续跟踪1STR002VV的响应情况。带负荷切换STR,使PI2调节器超出调节范围,PI1调节器的取小环节失去作用,压力异常时未能及时干预。

4.2 工作程序

现场使用的工作程序S1STR001对启动过程风险提示不足,需要现场操作员凭经验进行操作。

4.3 设备情况

咨询仪表人员得知,1/2STR001/002MP不是准确的控制器,其设定值与实际控制效果并不完全吻合,根据2STR参数设置1STR001/002MP的定值并不恰当,应该根据一/二次侧实际压力对定值进行缓慢调节。

由于SVA系统持续有用户使用蒸汽,现场降低2STR二次侧压力后,使得1STR002MP测量值低于其整定值,1STR002VV开度增大,一次侧压力1STR001MP逐渐升高。待1STR001MP一次侧压力高于整定值约16bar时,1STR001MP设定值与1STR002MP实际输出取小后,与1STR001MP实测值比较。如果1STR001MP输出信号正确的话,可以控制1STR002VV开度减小,限制一次侧压力1STR001MP继续升高。但调节系统未能正确响应,1STR002VV的继续开大,最终导致安全阀1STR007VV动作。

经实地调查验证,在1STR001/003VV关闭,1STR001MP整定值为0的情况下,设置1STR002MP整定值与实测值有偏差,PI2有持续输出信号的情况下,1STR803VA安全阀动作排气后,1STR002VV仍会逐渐全开,PI2的输出与PI1整定值的取小环节未能起作用,未能实现调节系统的限制保护作用。

另外,1STR002MP内的整定值旋到接近8bar时,1STR002MP输出压力表才开始有读数,这时整定值与二次侧实测值1STR005LP相差1bar,远远大于设计值。因此,由于1STR002MP设整定值的旋钮指示偏差太大,运行人员只能根据实测值1STR005LP指示和阀门开度来判断设定整定值,不能根据1STR002MP设整定值旋钮上的指示设定,极易造成设定值过高,导致阀门开度过大。

4.4 事件原因

综上所述,STR调节系统响应异常是事件的直接原因。STR系统调节粗糙,设定值偏差较大,1STR001MP和1STR803VA设备故障,未能有效控制STR002VV阀门开度,导致蒸汽转换器入口压力超过安全阀定值。

由于系统设计缺陷,在SVA系统有较大负荷的情况下切换STR,给1STR引入较大的系统扰动,这是安全阀动作的根本原因。规程风险提示不到位,工作人员经验不足是此次STR安全阀动作的促成因素。

5 纠正措施

结合本次事件的原因分析,制定相应的纠正措施如下:①在STR启动时应根据系统实际响应情况设置STR001/002MP的定值,相邻机组的参数不能作为设置的主要依据;②机组间STR负荷切换过程中,确认本机组STR带载后,方可进行相邻机组STR减载,同时必须有人连续跟踪STR001/002MP的响应情况,必要时进行干预;③在STR启动期间,暂停SVA重大蒸汽用户,如TEP/TEU/ASG等;由于带负荷切STR,使PI2调节器超出调节范围,PI1调节器的取小环节失去作用。据仪表专业建议,应控制STR002MP内的输出小压力表指示最大不超0.7bar;④优化STR启动规程,加强培训提高操作技能;⑤对STR系统进行改造,增强调节系统稳定性。

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