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深床滤池在城镇污水深度处理中的应用及设计

2019-05-15陈荣

中国环保产业 2019年4期
关键词:乙酸钠泵房滤池

陈荣

(广东顺建规划设计研究院有限公司,广东 佛山 528300)

1 提标改造项目概况

广东地区某镇污水处理厂,已建污水处理设施两期,污水处理规模共50 000m3/d,根据该厂历年的进水水质数据趋势分析,项目设计进水水质如下:

CODCr:120~300mg/L;BOD5:60~150mg/L;SS:100~200mg/L;NH3-N:20~30mg/L;TN:30~40mg/L;TP:2~4mg/L。

项目提标改造后的设计出水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准(未提标前为一级B标准)和广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)第二时段一级标准的较严值执行(见下表)。

陈村污水处理厂设计出水水质 (单位:mg/L)

2 提标改造项目工艺设计

2.1 项目原处理工艺、现状及存在问题

该项目的原处理工艺流程为:污水→粗格栅及提升泵房→配水井→细格栅及旋流沉砂池→CASS生化处理池→液氯接触消毒池→出水提升泵房→尾水排放;CASS池底泥排入污泥池后由泵入带式压滤机浓缩脱水后外运处理。

根据污水处理厂历年的运行情况,提标前污水处理后的水质指标均可稳定达到出水标准要求,达标率为100%。提标改造设计的出水标准,COD、BOD、TN、NH3-N、TP的达标保证率为100%,其中TN、NH3-N、TP的最大值接近出水标准,安全预留空间相对较小;SS超出新标准较多,达标保证率为73%。故提标改造重点控制的污染指标为SS以及TP、NH3-N和TN。

现状水量基本达到了设计水量,但现状的进水水质浓度较低,与设计的进水水质浓度存在较大差异。进水营养物质(BOD)偏低,碳氮比(BOD/TN)较低,反硝化细菌的生物活性受到抑制,降低了反硝化效率,影响TN去除效率。现状运行TN去除率在50%左右。

2.2 污染物稳定达标的对策

NH3-N,在CASS池内提高污泥浓度、提高曝气量,增加硝化反应效能,达到更好的去除效果;深度处理技术SS主要是混凝沉淀、过滤法等;针对TP,采用投加化学药物进行化学除磷;TN的去除是反硝化过程,选择反硝化深床滤池做为深度处理工艺,可在原CASS池前端去除TN的基础上,保证TN稳定达标。该滤池反硝化和过滤同时运行,SS、TP可同时过滤去除[1、2]。

2.3 提标改造项目总体工艺设计

项目的总体工艺流程设计为:污水→粗格栅及提升泵房→配水井→细格栅及旋流沉砂池→CASS生化处理池→调蓄池(原二期液氯接触消毒池)→中间提升泵房(原出水提升泵房)→反硝化深床滤池→紫外消毒池(新建)→出水提升泵房(新建)→尾水排放。

原二期工程(30 000m3/d)CASS池仅建设一座,分两格运行,排水水量变化过大,设置调蓄池调节水量,保证后续反硝化深床滤池水量平均运行。反硝化深床滤池(含反冲洗泵房)与紫外线消毒池、出水提升泵房合建,在原一期液氯接触消毒池拆除后的位置建设。

3 反硝化深床滤池设计

3.1 反硝化深床滤池影响因素

反硝化是在缺氧的状态下,污水中的反硝化细菌将硝酸氮(NO3-N)和亚硝酸氮(NO2-N)还原成气态氮(N2)的过程。除池容之外,其他影响反硝化效果的因素有,1)碳(C)源:反硝化反应是由异养微生物完成的生化反应,其在溶解氧浓度极低的条件下,利用硝酸盐中的氧作为电子受体,有机物作为碳源及电子供体。当BOD/TN>3~5时,可认为C源充足;2)温度:最适宜的温度范围是20℃~40℃,温度低于5℃时,反应速率会下降;3)pH值:反硝化过程的最适宜pH值为7.0~7.5;4)溶解氧:最好控制在0.5mg/L以下,以免过多消耗外加的碳源[3];5)有毒物质。

该项目地处我国南方,且主要收集处理生活污水,水温、p H、有毒物质等水质指标较稳定,故影响因素主要是溶解氧和C源。为防止滤池前的跌水充氧,污水管道均采用淹没进水,以减少溶解氧的影响。C源则严重不足,需外加C源。

3.2 外加C源分析及投加量

(1)外加C源的选择:乙酸钠做为常用外加C源,比淀粉易溶于水,无残留和污泥絮体,不含有氮、磷等营养物质;淀粉需转化为低分子有机酸才能被微生物利用,反硝化速率要远低于甲醇、乙醇、乙酸钠[4]。乙酸钠相对于甲醇、乙醇,不属于易燃易爆的危险品,方便运输及储存,且价格也相对便宜,故选择乙酸钠做为外加C源(市售溶液浓度为20%)。

(2)外加C源投加量:结合现有的水质资料,该次设计去除的T N 量按5 m g/L 考虑,外加C 源按Cm(COD)=5N投加[5],则需投加COD约25mg/L,乙酸钠COD当量为0.68[5],则乙酸钠投加量为36.8mg/L。

3.3 反硝化深床滤池结构及设计原理

反硝化深床滤池为降流式填充床缺氧脱氮滤池,由滤池本体、滤料、反冲洗系统、自控系统等组成。由顶部进水、渠道布水;采用特殊规格及形状的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,同时深床又是硝酸氮(NO3-N)、亚硝酸氮(NO2-N)、悬浮物极好的去除场所。2~4mm介质的比表面积较大。1.83m深介质的滤床足以避免窜流或穿透现象。均质石英砂允许固体杂质透过滤床的表层,深入滤料深处,达到整个滤池纵深截留固体物,在反冲洗周期区间,每平方米过滤面积能保证截留≥7.3kg固体悬浮物的高负荷,从而可大大延长滤池过滤周期,减少了反冲洗次数,并能轻松应对峰值流量或处理污水污泥的膨胀等异常情况。悬浮物不断的被截留会增加水头损失,因此需要反冲洗以去除截留的固体物。由于固体物负荷高、床体深,因此需要较高强度的反冲洗。滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗模拟人的搓手模式,大量强有力的空气使滤料相互搓擦,使截留的SS全部清洗出池,冲洗用水一般为总量的1%~3%。反冲洗污水返回至前段处理单元。

3.4 反硝化深床滤池设计参数

(1)项目的污水处理量为50 000m3/d,滤池分6组设计,5组运行,1组备用,其中一组进行反冲洗时运行备用滤池。故每组滤池处理水量10 000m3/d。变化系数K=1.38,单组平均设计流量416.67m3/h,最大设计流量575m3/h;设计平均滤速按7m/h,过滤面积为59.5m2,根据用地形状尺寸,每组池内尺寸为12.2m×4.88m。设计峰值滤速为9.66m/h。

(2)滤池高程按5.45m设计,超高0.78m,布水装置(由专业公司提供)高0.77m,有效水深3.9m。有效停留时间33.4min(峰值时为24.2min)。滤池内部总水头损失2.95m,出水消毒后经尾水提升泵排入受纳水体。

(3)水反冲洗强度取15m3/m2·h,单池反冲洗水量893m3/h,采用滤后水反冲;空气反冲洗强度取92m3/m2·h,单池反冲洗空气量5477.31m3/h。采用气水分布滤砖技术,形成空气反射内腔,气水混合从相邻砖间隙强力喷出,分布整个滤池,形成均匀及强力气水反冲。反冲洗周期按48小时进行1次,每次历时5~8min。

(4)反硝化过程中硝态氮转化成的氮气气泡被滤床生物膜截留,聚集于介质表层,须借助外力对其进行扰动脱稳排出池体,恢复水头,故滤池设驱氮设备,将N2更快速吹脱入空气中。驱氮强度按15m3/m2·h设计,频率4小时1次,历时0.5~2min。

4 结语

项目实施以上提标改造设施建设后,2018年年底进行了环保监测及验收,出水水质情况为:CODCr:16~25mg/L;BOD5:3.4~5.6mg/L;SS:5~9mg/L;NH3-N:0.142~0.675mg/L;TN:9.35~13.3mg/L;TP:0.07~0.39mg/L;粪大肠菌群数800~900个/L。各项污染指标均满足排放标准。

反硝化深床滤池应用于污水处理厂提标改造的深度处理,对TN、TP、SS的去除均有明显效果。调试过程根据CASS出水情况调节外加C源量,投加量略低于设计投加量。

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