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喀麦隆曼维莱水电站混凝土泌水原因分析及处理

2019-05-07罗碧喜黄霏霏

水利水电工程设计 2019年4期
关键词:易性减水剂用水量

罗碧喜 黄霏霏

混凝土泌水是不可避免的,但是在浇筑过程中如果出现严重泌水现象,必将大大地影响施工质量。首先会造成混凝土表面强度、抗风化和抗侵蚀的能力降低;同时混凝土中的水分上浮在混凝土内留下泌水通道,产生大量自底部向顶层发展的毛细管通道网,将直接导致混凝土渗透性和抗压强度降低;由于泌水使混凝土表面的水灰比增大,并出现浮浆,上浮的水中带有大量的水泥颗粒,在混凝土表面形成返浆层,硬化后强度很低,同时混凝土的耐磨性下降;严重的泌水会引起混凝土沉降导致混凝土产生塑性裂纹,塑性裂纹的存在会降低混凝土的强度。

经分析造成混凝土泌水的原因主要有5种:(1)混凝土的水灰比越大,水泥凝结硬化的时间越长,自由水越多,水与水泥分离的时间越长,混凝土越容易导致泌水现象;(2)混凝土中减水剂掺量过多,或者缓凝组分掺量过多,会造成新拌混凝土的大量泌水和离析;(3)水泥作为混凝土中最重要的胶凝材料,与混凝土的泌水性能密切相关,水泥的凝结时间、细度、比表面积与颗粒分布都会引起混凝土泌水现象;(4)混凝土拌和物处于液化状态,若细骨料偏粗,或者级配不合理,细颗粒空隙增大,自由水在压力作用下引起混凝土泌水现象;(5)混凝土浇筑过程中,振捣过度也会导致混凝土泌水现象的发生。

喀麦隆曼维莱水电站地处非洲原始森林地带,常年降雨丰富,水质为弱酸性。电站常态混凝土为42万m3,混凝土涉及结构物主要包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑、发电厂房及辅助建筑等。曼维莱水电站混凝土配合比所用的外加剂有2种,一种是由大连西卡外加剂有限公司提供的原厂地为瑞士的型号为MY3301羧酸类高性能减水剂,另一种是长安育才有限公司生产的型号为GK-4A萘系缓凝减水剂。在进行现场大体积浇筑过程中,由于天然砂生产量和MY3301减水剂库存量不能满足现场施工要求,急需寻找一种替代原材料,因此,在原配合比基础上对人工砂和GK-4A进行简单的代替试验,发现混凝土泌水严重,浆体分离,甚至有骨料分离情况,出现振捣难和泵送堵管现象。针对这些情况,逐一对混凝土组成要素和配比进行多组试验,对其试验结果进行分析。在现有条件的基础上,最终降低了混凝土泌水现象,其它各项指标也满足规范要求,从源头上解决了混凝土施工质量问题,有效地保证了施工进度。

1 原材料检测及分析

针对混凝土试验过程中的泌水现象,首先对使用的原材料进行检测和试验,并对各原材料的试验结果进行分析,试验结果和分析内容如下。

1.1 水泥试验

试验采用山东龙口P·O 42.5普通硅酸盐水泥,水泥试验检测成果见表1。

表1 水泥物理力学性能检测成果

1.2 GK-4A减水剂试验

GK-4A减水剂试验结果见表2。

表2GK-4A减水剂试验结果

1.3 人工砂级配试验

采用电站砂石系统生产的人工砂,选取两批不同批次做筛分实验,其级配与颗分曲线分别见表3、4和图1。

表3 批次1筛分结果

表4 批次2筛分结果

图1 人工砂颗分曲线

从表3、4及图1原材料检测结果可以看出,试验结果均能满足规范要求,但从图1可以看出人工砂颗粒主要集中在0.315 mm和0.63 mm这两级之间,而大颗粒和粉含量较少,砂的颗粒明显级配不连续,混凝土集料之间容易形成缝隙,填充不密实,导致浆体包裹性较差,可能导致混凝土泌水现象的发生。

在按照原配合比各参数不变的条件下,调整人工砂颗粒级配,调整后人工砂试验结果见表5。

表5 调整后人工砂试验结果

从表5可以看出,调整后人工砂级配连续性明显好于调整前。再次按调整后人工砂进行混凝土配合比试验,其结果依然存在泌水现象,但泌水量明显减少,说明混凝土泌水不仅仅是由人工砂级配造成的,也可能是混凝土级配不合理导致。

2 混凝土配合比试验及分析

以C30二级配泵送混凝土为例,正常用于现场施工的原混凝土配合比参数见表6。

基于上述试验结果,在不改变混凝土配合比其它参数的条件下,把天然砂替换为调整后的人工砂进行混凝土拌制,发现有少量的泌水现象,由GK-4A减水剂替换sick减水剂,泌水现象依然发生并有增加的趋势。为了分析泌水原因,分别调整天然砂为人工砂、sick减水剂为GK-4A减水剂,调整后级配参数见表7。

表6 原混凝土配合比参数

表7 调整后级配参数

按照表7再次进行试验,拌制出来的混凝土的和易性较好,但放置一段时间后混凝土面上就开始大量泌水,另外将该混凝土装入20 L桶中用振动棒振捣后表面有大量水浮在表面。

为了分析混凝土泌水原因,在表6配合比的基础上,根据GB 8076—2008《混凝土减水剂检测标准》分别检测了0.6%、0.7%、0.8%三种掺量下的泌水率比,如图2所示。

从图2可以看出,使用的龙口P·O42.5水泥,GK-4A减水剂掺量越高,其泌水率比越大,适当降低减水剂用量同时增加用水量,其结果可能导致混凝土强度降低和塌落度变大,为此证实加水量对混凝土强度和塌落度的影响,分别对0.6%,0.7%和0.8%掺量的GK-4A减水剂的混凝土配合比,均增加20 kg用水量,其混凝土试验强度和混凝土坍落度见表8。

图2 GK-4A减水剂泌水率比曲线

表8 混凝土试验强度和坍落度

从表8试验结果可以看出,增加20 kg用水量后,掺和0.6%的GK-4A减水剂存在少量泌水现象,但坍落度低于其它两项,混凝土强度和和易性也好于其它两项。

经对比原配合比中天然砂和调整的人工砂,发现调整后的人工砂的粉粒含量明显高于天然砂,为了提高保水性能,考虑到现场实际情况,在人工砂中掺入10%细石粉,掺入后人工砂的细度模2.1~2.4,粉含量达到11.5%左右,再次进行试验,其混凝土泌水现象基本解决,但坍落度仍然不满足要求。

从上述试验分析可知,影响混凝土泌水现象的主要原因为减水剂掺量和砂的级配,对于不同的减水剂种类也直径影响配合比的和易性,在混凝土生产过程中,通常使用GK-4A(萘系)时用水量是比MY3301(羧酸)要多,使用两种不同类型的减水剂时,配合比不能简单完全套用,更不能让使用萘系减水剂时用水量比使用羧酸少。结合工地现场混凝土配合比情况,初步采用降低减水剂掺量同时提高用水量才改善混凝土和易性,从而改善泌水问题。

为了确保其混凝土强度、坍落度、和易性等各项指标符合要求的情况下,根据上述分析,GK-4A减水剂掺量降低至0.55%,同时降低水胶比至0.45,从而得出C30二级配泵送混凝土配合比见表9。

表9 泵送混凝土配合比

再次进行混凝土试验,其结果混凝土7 d强度36.8 MPa,28 d强度42 MPa,和易性较好,多次塌落度值14.8 cm,其它指标也满足设计要求,经现场工艺性试验效果也较好。

3结语

通过上述多次试验可知,影响混凝土泌水原因有多种,混凝土配合比中任何一项参数改变均能影响混凝土性能,减水剂主要作用是减少混凝土中用水量,在水灰比不变的情况下,降低水泥用量,提高混凝土和易性,最终实现节约成本,方便施工的作用。但往往很多人进入一个误区,认为减水剂掺量越多,减水效果越好,越不易泌水,从试验可以看出,减水剂的掺量与用水量并非成直线关系,当然也并非越少越好,通过大量试验得知,减水剂用量与用水量间关系成倒立马鞍型,选择最佳减水剂用量直径影响混凝土质量和经济成本。

其实上述理论是采用降低减水剂掺量,提高用水量的方法来减少泌水,细小空隙不能完全依靠水泥本身来填充,而拌合用水的波动是很容易造成泌水现象的发生。在使用KG-4A(萘系)减水剂的情况下,掺量0.6%及以下时,用水量的波动通常不会造成太大的泌水情况,而在0.8%及以上时,用水量的波动非常敏感,极其容易造成泌水现象的发生。

在施工过程应严格控制混凝土振捣时间,避免过振,混凝土很容易泌水现象发生,现场混凝土工有时没有及时振捣,混凝土放置时间过长,运输过程中漏浆严重,有时溜槽坡度较缓且采用不易流动的塑性混凝土浇筑,泵送机械存在工作力量不足,模板漏浆等现象均能导致混凝土现场泌水现象。当仓面内已经出现了泌水,必须及时排除,其最有效的方法是真空吸水、人工在仓面掏水或用海绵等吸水性强的材料吸水,尤其在混凝土收面时更应该及时吸去泌水,有利于混凝土外观质量。严禁在模板上开孔自流,造成胶凝材料流失,影响混凝土的质量。

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