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坚硬顶板弱化技术在22118工作面中的应用

2019-05-07

山东煤炭科技 2019年4期
关键词:深孔孔口炮孔

韩 敏

(潞安集团潞宁煤业有限责任公司,山西 忻州 036700)

1 工作面概况及冲刷带特征

22118工作面开采侏罗系大同组上部的2#煤,煤层厚度范围为0.6~5.0m,平均厚度4.0m,煤层倾角为2~4°,平均倾角3°。煤层直接顶为10.2~11.41m厚的泥岩与粉砂岩,并呈现出相互交替特征;基本顶为厚为9.4~11.8m的砂岩、细砂岩,长石、石英为主,钙质胶结,致密完整。该工作面在回采过程中极易形成大面积的悬顶,不易垮落[1]。因此,有必要对22118工作面顶板进行弱化处理。

工作面风巷及切眼导巷掘进过程中,距切眼440m处揭露异常区,走向影响长度440m,在该段古河流冲刷严重地段,煤层较薄,其最薄处为全岩巷,该异常区为受古河流冲刷影响煤层变薄或缺失现象[2]。在22118工作面最终形成后,为旧切眼100m,回风联巷440m,新切眼132m。

2 顶板弱化处理方案

2.1 旧切眼顶板弱化处理

2.1.1 切眼内深孔爆破参数的确定

为保证22118工作面的安全生产,需要对工作面切眼和风、运两巷进行强制断顶。根据采高、岩石碎胀系数确定岩石处理高度为[3]:

式中:

M-采高,取值4.5m;

K-碎胀系数,取值1.3。

22118工作面旧切眼顶板弱化主要分为两个部分:一是切眼深孔爆破;二是回风联巷内深孔爆破。

旧切眼深孔爆破主要布置21个炮孔,分别为A、B、C、D1~D5、E1~E7、G、H、M1、M2、N1、N2炮孔。其中A、B、C、D1~D5、G、H布置在切眼靠近老塘侧,距切眼靠老塘侧煤墙距离500mm,E1~E7布置在距D排孔1m的平行线上,旧切眼深孔爆破炮孔布置如图1所示。

图1 旧切眼深孔爆破炮孔布置图

E排孔E1~E7孔口间距15m,E1与运巷下帮间距17.5m,E6与E7孔间距13.5m,与风巷上帮10.7m。所有炮孔与切眼轴线呈60°向下山方向钻进。N1、N2和M1、M2炮眼分别布置在运巷、风巷超前支护段内沿着巷道中线间距7.5m且平行于两巷并向老空方向钻进,炮孔仰角、深药、装药参数见表1所示。

表1 切眼深孔爆破切眼内N孔、M孔炮孔参数

2.1.2 顺槽内深孔爆破参数的确定

运巷与回风联巷内的深孔预裂爆破,沿巷道走向间隔布置,每两组炮孔中心间距18m,运巷第一组炮孔位置与回风联巷第一组炮孔位置要对齐,两巷的第一组B孔距离切眼里帮均为18m,运巷每组有3个炮孔,分别为A、B、C孔,回风联巷每组炮孔有6各炮孔,其中D1、D2、D3孔均匀布置分布在两组炮孔的中间,两巷的A、B、C三孔间距均为0.5m。距顶板1m位置,两巷深孔爆破打眼方向分别垂直于煤墙。

初次布置炮孔,由测量组挂线确定位置,回风联巷第一组炮孔与运巷第一组炮孔位置一定要对应,在以后的施工应确保两巷炮眼位置对应,顺槽爆破炮孔参数见表2。

表2 顺槽爆破炮孔参数

2.2 新切眼顶板弱化处理

2.2.1 新切眼内深孔爆破参数的确定

随着22118工作面的正常回采推进,新切眼内需进行强制断顶作业。新切眼深孔爆破炮孔布置如图2所示。

图2 新切眼深孔爆破炮孔布置图

新切眼深孔爆破主要布置22个炮孔,其中A、B1~B8、E1~E9、G、H布置在切眼靠近老塘侧,距切眼靠老塘侧煤墙距离500mm,E1~E7布置在距B排孔1m的平行线上。A孔位置在回风联巷的上帮处,A与B1孔孔口间距15m,B1~B8孔口间距15m,G与B8孔口间距12m,G与H孔口间距3m,H孔距上帮1.2m。E排孔E1~E8孔口间距15m,E1与运巷下帮间距11.7m,E9与E8孔间距13.5m,与风巷上帮间距10.2m。

沿着巷道中线间距5m且平行于两巷并向老空方向钻进,所有炮孔与切眼轴线呈40°向下山方向钻进,炮孔参数如表3所示。

表3 新切眼深孔爆破炮孔参数

2.2.2 顺槽内深孔爆破参数的确定

新旧切眼合并后,在运巷与回风巷内的深孔预裂爆破,沿巷道走向间隔布置,每两组炮孔中心间距18m。经计算,风巷第一组炮孔B孔位置距离切眼里帮为10m,故运巷要与风巷内的炮孔严格对齐。运巷每组有3个炮孔,分别为A、B、C孔,回风联巷每组有6个炮孔,分别为A、B、C、D1、D2、D3孔。其中D1、D2、D3孔均匀布置在两组炮孔的中间,两巷的A、B、C三孔间距均为0.5m。距顶板1m位置,两巷深孔爆破打眼方向分别垂直于煤墙。顺槽爆破炮孔参数见表4。

3 实施效果

3.1 经济效益

在22118工作面由于采用切眼顶板弱化技术,工作面机尾推进12.6m,机头10m就可以对顶煤回收,相对于未采用顶板深孔预裂处理时可提前回收顶煤长度约15.0m。22118工作面平均煤层厚度为4.0m,回采率取0.8,长度200m,可多回收约9400多吨煤炭。

3.2 安全效益

22118工作面开采的2#煤煤层为致密坚硬的砂岩,以往未采用顶板深孔爆破时,初采期不易垮落,一直为管理控制的难点。而采用深孔预爆裂以后,大大缩短垮落距离并降低顶板初次来压,不仅可有效防止顶板突然垮落引起的瓦斯超限,而且极大改善了采煤工作面的支护条件。

表4 顺槽深孔爆破炮孔参数表

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