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发电机碳刷烧损事件分析及防范措施

2019-04-22韩国强杜宁宁胡芮嘉

科技与创新 2019年7期
关键词:恒压励磁发电机

韩国强,杜宁宁,胡芮嘉



发电机碳刷烧损事件分析及防范措施

韩国强1,杜宁宁2,胡芮嘉3

(1.华电国际邹县发电厂,山东 济宁 273522;2.华电国际电力股份有限公司技术服务中心,山东 济南 250014; 3.国网山东省电力公司邹城市供电公司,山东 济宁 273500)

通过一起发电机碳刷烧损案例,分析碳刷、滑环故障原因,提出防止发电机碳刷、滑环故障的运行检查、检修维护、应急处理措施。

发电机;碳刷;滑环;有功功率

发电机滑环、碳刷是整个励磁系统中最薄弱的环节,故障概率高,修复时间长。预防滑环、碳刷发生故障,应执行好滑环及碳刷的日常运行检查、检修维护工作。

1 事件经过

2019-02-04T11:20,某电厂#1机组有功功率230 MW,无功功率135 Mvar,发电机励磁电压251.2 V,励磁电流2 089 A。2019-02-04T11:26:58,#1机组跳闸,ETS首出“发电机故障”,锅炉MFT,DCS报“发电机转子接地跳闸”。

检查发变组保护柜,“转子一点接地保护”跳闸出口,厂用电系统切换正常。就地检查,#1发电机励磁小室发电机转子滑环正极有放电烧损痕迹,刷握下边缘有明显灼伤现象,部分碳刷刷辫自根部断裂,励磁小室内有碳刷碎块,如图1所示。

调取DCS历史记录发现,2019-02-04T11:23,#1发电机励磁电压由260 V升高至290 V,励磁电流无明显变化。转子一点接地保护动作时,发电机励磁电压最高升至414.03 V,励磁电流2 205 A。

图1 现场图

2 滑环及碳刷故障原因分析

#1发电机转子正极励磁碳刷及滑环出现明显烧损现象,分析发电机励磁碳刷首先出现打火,并迅速发展为环火,碳刷碎裂,刷握局部烧损,转子一点接地保护动作。

集电环与电刷之间出现火花是运行工况劣化的直接征兆,如果不能及时发现、改善这种情况,火花将迅速扩展蔓延,终至酿成环火。有案例表明从滑环发现火花到形成环火也就十几分钟甚至更短时间,最终导致刷握、刷架烧损,甚至损伤集电环及大轴。

造成集电环和碳刷故障、烧蚀的原因有以下几种。

2.1 碳刷型号选择不正确

未严格执行发电机厂家配套碳刷参数要求;不同厂家、不同型号的碳刷混用,使得碳刷上的电流分布差异较大,甚至出现较多的零电流碳刷,引起大电流碳刷严重发热、打火。

2.2 碳刷压力调整不当

刷握内使用的恒压弹簧厂家、参数存在差异,安装前未统一进行压力测试;碳刷恒压弹簧失效,无法保持恒压力状态。压力低的碳刷与滑环接触不良,容易打火烧蚀滑环,碳刷压力不均也会导致出现电流分布不均情况。

2.3 刷架、滑环和刷握加工、安装质量不良

滑环表面光洁度、椭圆度、高低差超差;刷架安装时和滑环间气隙控制不均匀;碳刷在刷握内卡阻,自由滑动不畅,运行时会沿径向呈现明显摆动,导致接触不良,滑环过热。

2.4 日常维护保养工作不到位及维修不及时

碳刷磨损超限未及时更换;励磁刷架及刷握内碳粉清理不及时;滑环冷却风道堵塞;发电机轴瓦漏油,滑环与碳刷表面油污积聚;使碳刷与滑环间运行条件变差,过热、打火甚至烧蚀滑环,进一步加剧发热。

运行时未及时注意碳刷与滑环的工作状态,检修时也未对碳刷、滑环的情况进行认真检查评估处理,未能及时改善滑环技术状态。

3 防止滑环及碳刷故障的措施

发电机碳刷是整个励磁系统中最薄弱的环节,必须按要求执行好滑环机碳刷的运行检查、检修维护工作。

3.1 运行中的检查维护

发电机运行时,运行人员应加强对励磁电压、励磁电流等参数的监视,增加励磁电压、电流突变报警功能,发现报警信号及励磁参数出现较大幅度的变化,应立即查明原因并进行相应处理。

运行每班检查碳刷的磨耗情况、刷辨有无断股、碳刷有无跳动、冒火现象,对接近磨损界限的碳刷应予以更换。

每周开展碳刷均流度、滑环温度检测,温度最大值应小于120 ℃。每周对励磁刷架、滑环进行清扫,防止碳粉、油污积聚附着。每月安排对滑环冷却风道滤网检查清理,确保通风顺畅。重视碳刷更换工作。坚持选用发电机厂家推荐品牌、型号碳刷,新旧碳刷厂家、型号应一致。新碳刷更换前应进行导电面磨合,使碳刷导电接触面积不小于70%,且在刷握内活动自由无卡阻。

更换碳刷时,每次只能抽出一个刷握,每个刷握上最多更换2只碳刷,每次每极碳刷更换数量不宜过多。检查换下的旧碳刷和同刷握的其他碳刷应完好,无裂纹、破损,接触面平整无沟痕,如发现异常,应查明原因,加强运行中对碳刷、滑环的检查频次。

检查恒压弹簧应压在碳刷中部,检查恒压弹簧无疲劳、变形、裂纹现象,检查各碳刷压力应均匀,碳刷在刷握内活动顺畅。

3.2 停机期间的维护检修

发电机检修时,应对滑环表面、螺旋沟、通风孔等位置进行彻底清理,并检查滑环椭圆度、高低差等数据符合标准,检查滑环表面无划痕、损伤(沟槽)等情况,表面应平整光滑。如有必要,对滑环进行车磨,处理滑环表面光洁。检修时对恒压弹簧压力用弹簧秤进行测试,对于压紧力不符合要求的恒压弹簧及时进行更换。刷架的安装应确保刷握与滑环间隙满足规定,且碳刷安装中心应与滑环中心一致,不得有歪斜现象。结合发电机检修,定期倒换正、负极滑环极性,避免负极滑环过度磨损。同时应进行发电机励磁风道清理,防止运行中滑环过热。

3.3 紧急情况下的处理

发电机出现碳刷振动、电流分布不平衡、滑环温度高等异常现象时,应尽量减少无功运行,以减小励磁电流。检查滑环冷却风道通风情况;拔出故障碳刷,检查碳刷接触面是否有沟槽痕迹和缺损现象;恒压弹簧压力是否适合;查清故障原因并采取措施。如果因滑环表面不平整导致碳刷出现冒火星现象,可采用细砂布打磨发电机滑环,改善滑环表面质量。如果打火现象一直无法消除,则应尽快安排停机处理。

2095-6835(2019)07-0154-01

TM311

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.07.154

〔编辑:张思楠〕

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