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综采工作面底板注浆加固改造技术研究

2019-04-09尹思远

山东煤炭科技 2019年3期
关键词:出水量隔水层灰岩

尹思远 皇 伟

(河南能源化工集团永煤集团陈四楼煤矿,河南 永城 476600)

1 概况

陈四楼煤矿2801工作面位于八采区,工作面对应地面标高为+35.16m,工作面标高为-529.0~-579.5m,走向长908~965m,倾斜长105~234m,总面积198079m2。

由于2801工作面区域的灰岩含水层水位标高远高于煤层标高,如不采取可靠的措施,无法保证工作面的安全开采。

2 注浆加固方案

根据出水钻孔水压值及孔口标高,计算出2801工作面区域太原组上段灰岩含水层水位标高约为-93m,二2煤下距太原组上段L11灰岩52.74m,由此推测2801工作面底板隔水层所受灰岩静水压力为4.9~5.4MPa。

根据采煤工作面安全水头压力值计算公式:

P=TSM

则:M=P/TS

其中:

P-水压,MPa;

Ts-突水系数(一般情况下,在具有构造破坏的地区按0.06MPa/m计算,隔水层完整无断层构造破坏地区按0.1MPa/m计算);

M-隔水层厚度,m;

工作面底板灰岩静水压力取最大值5.4MPa,则2801工作面按正常块段计算安全隔水层厚度:

M=P/Ts=5.4MPa/0.1=54m

根据《陈四楼煤矿煤层底板扰动规律及突水预测预报研究》结果,得到底板破坏深度(h1)和采深(H)之间的预测公式:

h1=6.3615ln(H)-26.946

式中:

ln-代表以e为底的自然对数;

H-工作面采深(工作面对应地面标高与工作面底板标高的绝对值之和),m;

已知工作面对应地面标高为+35.16m,回采范围内二2煤底板标高-529.0~-579.5m,计算得到H=564.16~614.66m,则工作面采动对煤层底板破坏深度:

h1=6.3615ln(H)-26.946=13.36~13.90m

由以上计算可知,工作面安全回采隔水层厚度为54m,工作面采动对煤层底板破坏深度取最大值13.90m,则工作面安全隔水层厚度应为69.90m。已知L11灰岩距离二2煤层52.74m,即在无褶曲、断层等构造破坏的正常地层块段内,工作面也存在底板太原组灰岩水突水威胁。

为确保2801工作面安全回采,确定将工作面底板改造至L10灰岩下部约75m厚的完整岩层,从而起到安全隔水的作用。

因2801工作面为八采区首采面,受F13-1、F13断层影响,水文地质单元相对独立,因此随着底板注浆工程的开展,根据施工钻孔出水量、出水深度、水压资料进行分析后,对于出水量较大、富水异常、水压较大区域可考虑延孔钻进至L8灰岩,以达到板注浆加固效果,增强煤层底板有效隔水层厚度的目的。

3 注浆施工

3.1 设备、材料选型及材料配比

钻探设备选用ZDY3200S型全液压钻机,开孔选用Φ140mm钻头,正常钻进期间为Φ92mm的PDC复合片钻头;圆钻杆Φ73mm,单根长1m,三棱钻杆Φ73mm,单根长1m及配套直径4寸高压闸阀和防喷装置。

注浆设备:井下注浆泵选用2TGZ-60/210型和2TGZ-120/105型,地面注浆站选用3NBB-260/7型泥浆泵。见表1。

表1 钻探注浆设备一览表

3.2 钻场的布置

每组钻场包括钻机窝、注浆泵窝、沉淀池及其连通的水沟。

钻场采用工作面一侧布置,切眼与停采线间每100m布置一组,遇有断层或其他构造影响时可做适当调整。

注浆泵窝用于放置注浆泵、钻机泵站、注浆材料、配件等。

3.3 钻孔施工管理及要求

(1)钻孔出水后必须测定出水深度、出水量、水温、水压等基本参数,以便于进行分析。

(2)当钻孔施工过程中揭露断层及其破碎带时,易发生塌孔埋钻现象。因此,要进行注浆加固破碎带,封堵导水裂隙,防止在钻孔揭露含水层后,出现断层裂隙带跑水或跑浆现象,并能解决塌孔埋钻问题。

注浆方式采用下行式注浆:当钻孔出水后,由于水量较大顶水无法钻进或钻孔水量达到20m3/h以上,满足地面注浆条件时,可以拔钻地面注浆,每次地面注浆终压必须达到11MPa,待孔内浆液凝固12h后方可透孔钻进,直至终孔。钻孔注浆合格后,必须于2d内进行封孔处理,以达到较好的封孔效果,防止由于放置时间过长造成封孔质量下降。

(3)判定单孔施工质量合格并结束应满足以下要求:钻孔施工按设计倾角、方位施工并达到设计孔深;地面及井下注浆压力达到设计压力值;注浆量(以t为单位)小于出水量(以m3/h为单位)的1/2,经过扫孔、延孔的;钻孔封孔后周边无漏水、渗水。

(4)判定钻场施工质量合格并结束应满足以下要求:钻场内所有设计钻孔均施工合格并经过验收;钻场内所有设计钻孔的套管露出底板长度均不大于100mm;钻场内出现掉钻具、塌孔无法钻进、注浆量与出水量不匹配等异常钻孔补加钻孔施工;钻场内针对富水异常区、构造发育区域所施工的检验钻孔,出水量须小于该钻场原出水钻孔的平均水量的1/2;钻场内所有钻孔封孔质量合格。

(5)每个钻孔施工完毕后,都要进行验收和总结。内容包括钻孔开孔日期、终孔日期、下套管长度及质量、出水深度、出水层位、出水量、水压、水温、注浆量、封孔质量、施工过程中出现的故障等,对钻孔注浆质量进行分析评价,对施工的钻孔分段记录施工负责人和施工人员,并分钻场、工作面建立技术档案。

(6)综采工作面底板灰岩含水层富水性中等,灰岩含水层富水性、裂隙发育程度不均一,施工期间重点对断层附近灰岩含水层及底板裂隙、物探异常区和钻探富水区进行注浆改造,施工中通过引流注浆的方法提高钻孔的可注性,使其注浆量提高。

3.4 施工效果

2801工作面施工钻孔终孔层位为L8灰岩,工作面里段区域钻孔出水量较小,工作面外段区域对出水量较大的灰岩含水层加密布置钻孔,使钻孔对工作面L11、L10、L8灰岩做到了全覆盖,富水含水层以L10灰岩为主,各层灰岩含水层注浆量与出水量比值远大于0.5:1,注浆质量较好。

后期根据钻孔的出水层位、出水量、注浆量和施工顺序进行综合分析,对部分出水量较大、注浆量较小的区域周边20m范围进行了补孔检查和验证,最后序次施工的检验、验证钻孔在L11、L10灰岩未出水或出水量小于20m3/h,在L8灰岩出水量小于30m3/h,证明部分钻孔虽注浆量较小,但由于灰岩裂隙发育不均一,注浆期间已对灰岩主要裂隙进行了封堵,达到了较好的注浆效果。

4 结语

2801工作面通过开展底板灰岩含水层改造,有效封堵了煤层底板导水裂隙,将煤层底板至灰岩底部的灰岩含水层改造成有效隔水层及弱含水层,可以确保工作面安全回采,降低防治水成本,达到增加经济效益的目的。

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