螺杆泵直驱技术推广及应用
2019-04-04付亚丽
付亚丽
一、螺杆泵驱动器现状
截至目前,全油田共有螺杆泵井146口,常开井126口,在蒙古林、宝力格、哈南、锡林作业区应用,平均单井日产液20.93t,日产油1.85t。地面驱动设备有传统的机械传动和直驱式两种,目前在用直驱驱动装置99口井。
二、传统的机械传动驱动装置存在的缺陷及问题
1、设备老化严重,存在安全隐患
螺杆泵井从1992年开始在二连公司试验,在2000-2006年大规模推广,目前各作业区驱动器运行时间长,设备老化严重,故障率高。目前在用机械传动式螺杆泵驱动器基本都在2006年以前投用,并且没有扭矩释放装置,停机后杆柱反扭矩不能完全释放,在检泵作业、驱动器维修等操作过程中,存在较大安全风险。
2、常规驱动器能耗高
螺杆泵井传统驱动器采用常规三相异步电动机提供动力、皮带传动、减速器减速的组合驱动方式,由于电机效率低,又通过皮带传动、齿轮减速,降低了传动效率,增加了能耗。经统计,二连油田机械传动式螺杆泵平均单井日耗电量在151kW·h左右,而地面驱动设备就损耗掉近30-50%有效功率,损耗电量43.5~70 kW·h,能量损失较大。
3、影响上产提液
随着油田的不断开发,油田含水也在逐步上升,为保持稳产,单井提液需求也逐步上升,为此采取换大泵、上调生产参数、加深泵挂深度等措施,进一步增大了螺杆泵井的启动扭矩,早期配套螺杆泵驱动器无法满足持续增长的提液需求。
针对以上问题, 2010年以来分公司推广应用了直驱式螺杆泵驱动装置取得了较好效果,该设备在替代传统驱动器方面具有广阔的应用前景。
三、直驱式螺杆泵驱动器前期应用效果评价
1、螺杆泵直驱电机技术原理
与现用的传统驱动器相比,去掉了皮带和减速箱传动机构,由低速电机直接驱动同轴光杆旋转,因而效率高、能耗小。其主要由螺杆泵专用电机和系统控制器组成:
通过匹配的专用控制器实现平滑调速,在额定电压条件下,转速在额定转速范围内可任意调整。结构为立式,轴为空心式,便于泵杆穿出,电机底部设有止推轴承用于承载。
系统控制器:具有无级调速、反转扭矩自动释放、电参数存储、智能保护等功能。在作业时,反转扭矩的释放可避免起杆过程中的光杆反转现象,消除了安全隐患。
2、节能效果评价
现有直驱式螺杆泵驱动器99口(蒙古林92口、宝力格2口、哈南5口),节电效果显著,单井平均日耗电量由151kW·h/d下降到117kW·h/d,下降了34kW·h/d,节电率高达22.52%。
四、驱动器节能改造规划
1、改造计划
为提高效率,降低生产能耗,消除安全隐患,计划对机械传动式螺杆泵驱动器井进行改造升级,需对宝力格油田29口、蒙古林油田7口、锡林油田2口井新购直驱驱动器。
2、主要性能
螺杆泵地面驱动装置必须采用成熟的变频与电机配套技术,具有无级调速、反转扭矩自动释放、电参数存储、智能保护等功能,要求设备运行安全平稳节能。
⑴、螺杆泵在额定电压条件下,转速在额定转速范围内可任意调整;
⑵、正常停机时,以合理转速进行反向转动主动释放能量;非正常停机时,如停电、电流高保护等原因造成的停机断电亦应有相应扭矩释放应急功能,做到既能缓慢释放扭矩,又不至于抽油杆脱扣;
⑶、可在设定保护电流以下运行,超过保护电流后自动断电保护,避免因扭矩过大造成抽油杆断脱;
⑷、变频控制柜及直驱电机具有合理的防尘、保温设计,可经受二连地区恶劣气候(低温、沙尘)的考验;
⑸、驱动器应有散热功能,避免机体温度过高;
⑹、在二连油田常规应用的驱动器的基础上节电20%以上。
3、主要技术参数
⑴、电压V:380±15%
⑵、功率kW: 22-30
⑶、转数r/min: 0-250
⑷、扭矩Nm:600-1000
数字化改造:三张照片
4、投资测算
投资总测算386.66万元,包括采购费、小修施工安装费、电加热杆配件费以及数字化设备配套等。
⑴、共需安装螺杆泵直驱驱动器38口井,共需投资337.7万元。
⑵、小修施工费每口井0.32萬元,38口井合计12.16万元。
⑶、电加热杆配套的螺杆泵直驱包括电能转换器等配件每口井预计1.5万元,预计22口井,费用合计33万元。
⑷、数字化配套单井0.1万元,合计3.8万元。
五、预期效果分析
1、节能效果
按照日节电量34kw·h计算,38口井日可节电1292kw·h,年可节电量47.2×104kw·h。
2、经济效益分析
按照电费每度0.59元,年节电费用达27.85万元。
全面更换为直驱式螺杆泵驱动器后,消除了安全隐患,预计年可减少维护、维修费用27万元。
年创经济效益=节电费用+维护费用=27.85+27=54.85万元。
3、社会效益分析
⑴、该设备停机后具有扭矩自动释放功能,避免了停机杆柱扭矩不能充分释放,对杆柱和设备造成损害以及作业时,光杆反转存在安全隐患的问题。
⑵、直驱式螺杆泵驱动器有效解决目前能耗高、设备老化严重、噪声大等问题,降低员工的维修保养工作量。
⑶、有效解决目前部分螺杆泵井驱动器选型偏小,无法满足实施进攻性措施后的油井提液的需要,直驱式螺杆泵驱动器的推广可以有效解决这一问题,利于后期的上产提液工作。