三钢180m2烧结机漏风治理实践
2019-04-04胡文祥
胡文祥
(福建三钢闽光股份有限公司,福建 三明 365000)
目前国内高炉入炉炉料主要是烧结矿,占比70%以上。抽风烧结技术是我国生产烧结矿的主要方法,烧结机抽风系统的有害漏风导致设备磨损加剧、工作环境恶化,严重影响烧结机生产能力的提高。福建三钢180m2烧结机自2007年8月投产以来,已运行十余年,由于设备老化、磨损严重,烧结机系统漏风率大幅上升,通过烧结料层的有效风量减小。本文通过烧结机密封改造、完善烧结机漏风检查制度、烧结机漏风在线治理技术等措施降低烧结机漏风率,提高烧结机生产能力。
1 烧结机漏风率检测方法
烧结机漏风率的检测方法主要包括密封法、料面风速法、漏风点测风速法、烟气分析法、流量法和量热法,根据检测需要的现场生产环境、工艺、设备条件,选定烟气分析氧含量法检测三钢180m2烧结机的漏风率。在烧结机烟道和台车制作烟气成分检测预留口,用于检测烟道和风箱烟气的氧含量。检测烧结机漏风率时,将烟气分析仪的取气管插入预留口。通过烟气分析仪测定烟道和风箱烟气的氧含量,根据烟气中氧含量的变化列出平衡方程,间接算出漏风率。烧结机漏风率计算公式如下:
式中:α为烧结机漏风率,%;21%为空气氧含量;Q烟道为烟道氧含量,%;Q风箱为烟道氧含量,%;
图1 烧结机台车烟气成分预留口
2 漏风治理
2.1 烧结机密封改造
烧结机系统密封主要有台车密封、滑道密封、端部密封、风箱及其支管密封和卸灰阀密封,图2为烧结机主要密封部位示意图。三钢180m2烧结机投产十余年,长期处于粉尘、高温环境,烧结机密封设备磨损、变形严重,失去密封功效,烧结机漏风严重,漏风率高达51.4%。经分析三钢180m2烧结机漏风点主要有滑道密封、端部密封、风箱及其支管,约占烧结机系统漏风的90%。2017年11月开始对烧结机系统进行为期1个月的密封改造,
图2 烧结机主要密封部位示意图
(1)滑道密封改造。由于滑道变形、磨损以及长期处于高温、粉尘环境,造成烧结机台车固定滑道、弹性滑板磨损严重,滑板卡死或浮动不灵活,台车的弹性滑板已基本失去功效,滑板端部缝隙由设计的2mm磨损至5~8mm,漏风严重。将烧结机台车上弹性滑道改造成自润滑可调固定式滑板,该结构滑板具备防尘、耐高温、耐磨损、不易变形且更换方便的特点。滑板出现磨损导致滑道漏风时,可在线调节滑板安装螺栓处理滑道密封问题。风箱上的固定滑道改造成自润滑弹性滑道,同时保留油脂润滑功能,保证滑道润滑效果。
(2)端部密封改造。三钢180m2烧结机端部密封采用配重式密封,经过十余年的运行,密封装置腔体内沉积不等量的小颗粒烧结矿、粉尘,密封盖板的行程空间被填充,造成其浮动不灵活,加之台车底梁变形,严重影响机头机尾密封效果。将配重式密封改造成柔性密封,提高密封盖板与台车横梁的贴合性能,适应台车底梁的变形和磨损,实现自动补偿。密封盖板之间实现全密封减少盖板之间缝隙漏风,同时防止烧结矿、粉尘进入密封装置腔体。
2.2 完善漏风检查制度
根据烧结机系统密封设备运行情况,制定漏风检查制度。定期开展烧结机系统漏风检查,将检查结果按即时处理、计划检修处理、技改分类,做好记录。根据实际情况对检查到的漏风点安排处理,跟踪处理进度。计划检修时对易磨损点、难处理点统一制作背包,并灌注耐磨材料,延长其使用寿命。
2.3 漏风在线治理
经过长期的观察与尝试,三钢烧结厂创造性的提出了“漏风创口贴”的概念,即对定期检查到可即时处理的漏风点,采用耐高温胶带对烧结机系统中发现的小破洞、小缝隙漏风进行及时封堵,实现即查即堵,防止漏风扩大。使用“漏风创口贴”在线处理的漏风点,列入计划检修项目进行统一处理。
2.4 漏风率检测结果
采用烟气分析氧含量法检测烧结机系统密封改造后的漏风率,检测结果如表1所示。可知,经过密封改造,烧结机系统漏风率由改造前的51.4%降至30.01%。通过完善检察制度、实行漏风在线治理技术,密封改造完成至今,漏风率稳定在36%以下。
表1 烧结机系统漏风率
3 结语
(1)分析了烧结机系统漏风现状,针对存在的漏风问题,对烧结机滑道及端部等进行密封改造,烧结机系统漏风率由51.4%降低至30.01%。
(2)完善烧结机系统漏风检查制度,对漏风点进行分类处理,提出“漏风创口贴”在线处理烧结漏风的方案,取得较好效果,至今烧结机漏风率稳定在36%以下。