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超稠油直井放喷管理精细研究

2019-03-29吴迪

科学与技术 2019年11期

吴迪

摘要:曙光采油厂采油作业五区位于饶阳河河畔,目前以开发超稠油油藏为主,具有放喷能力的直井占全区放喷井总数76.2%。直井放喷井次多、管理难度大,因此直井放喷阶段的精细管理对超稠油油井的正常生产,起着至关重要的作用。

关键词:超稠油;放喷;产液强度;掺油管理

1、研究背景

油藏埋深-650~-920m,有效厚度25.3m,孔隙度30.8%,渗透率1660×10-3μm2,属高孔隙度、高渗透率储层,岩性以不等粒砂岩为主,其次为粉砂岩和砾岩,粒度中值平均为0.425mm,胶结类型主要为孔隙式胶结。原油物性为超稠油,原油粘度平均16×104mPa·s,原油密度1.0098g/cm3。超稠油油井放喷管理难度大,易产生激动出砂、套坏等问题,严重影响油井的正常生产。

2、精细放喷井管理研究

为提高超稠油放喷管理水平,将油井放喷分为初期、中期和末期三个阶段,结合放喷管理指导方法,针对不同放喷阶段中存在的问题采取具体解决措施:

2.1 放喷初期合理调整放喷强度,防止油井出砂、套坏

油井放喷初期套压≥4MPa,因压力高、温度高,油层易激动出砂、套坏。此阶段主要以含砂监测为依据参考放喷温度,控制采液强度,并安装2-3mm小油嘴防止放喷液量过高。放喷阶段以含砂监测为0%、放喷温度﹤120℃为标准。对于曾大修或目前带病生产的油井,阶段产液强度则按正常油井产液强度的70%执行。

根据油井井况及出砂情况,正常井放喷初期设定为1.2t/m生产,连续跟踪化验含砂,依据化验结果阶梯式调整产液强度。在化验含砂为0%的前提下,正常井逐步将产液强度上调至1.4t/m、1.6t/ m。

2.2 放喷中期及时掺稀油管理,放喷阶段充分卸压

放喷中期(1MPa≤套压< 4MPa),油井产液含水低于80%,根据油管压力及时更换4-6mm油嘴。此阶段井筒温度及含水逐渐降低,井筒内产液易凝结形成死油区,发生“假死”现象,因此放喷阶段要选準时机合理掺油。

2.3放喷末期辅助接力泵,使放喷更彻底并易于管理

放喷末期(套压<1MPa),油井放喷液量大幅下降,此阶段采用无油嘴、无控制方式进行生产。主要做好掺油诱喷及及时启动接力泵工作。

接力泵是当井口压力与回油压力之间的压差小于0.3MPa时(以回压0.5MPa计算,井口压力<1MPa),为确保放喷产液平稳及满足产出液进站要求,应及时启接力泵生产,并对接力泵及时排气。

以杜212-29-307放喷为例,当放喷到第6天时,放喷压力降至0.8MPa,放喷液量降至11.6t/d,这时及时启动接力泵进行生产,使油井又具有了放喷能力,放喷更加彻底,为油井作业下泵提供了便利条件。

接力泵安装变频杜绝了起泵初期液量突高的情况,避免了油层激动出砂,另外,节电效果明显:工频时接力泵耗电量为130KWh/d左右,在使用变频调速器后,频率35Hz时耗电量为52KWh/d,节电60%;频率40Hz时,耗电量最高为86KWh/d,节电33.8%。同时有效的减小了接力泵运行时自身以及对管线的震动。

3、结论

3.1 合理控制放喷井产液强度及平稳放喷,可有效减少油井出砂套坏的发生。

3.2 放喷期及时进行掺油管理,可有效提高油井的诱喷能力,提高一泵到底率,减少作业占用时间。

3.3 使用变频接力泵,使放喷更彻底、避免油层激动出砂,同时大幅节能。

参考文献

[1] 万仁溥,等。采油技术手册(修订本,第八分册)[M].北京:石油工业出版社,1996:331~399。

[2] 万仁溥,等。采油技术手册(精装本)[M].北京:石油工业出版社,2003:621-625。

(作者单位:辽河油田曙光采油厂)