重载铁路整体道床施工组织分析
2019-03-29亓党锋
亓党锋
摘要:简要讲述了重载铁路整体道床施工情况,从施工工艺、资源配置、施工组织、质量控制措施、关键工序卡控作出了论述,重点分析了2~7Km的隧道内无砟轨道施工组织、资源配置最佳情况下,每套工装完成合格最大生产量,为今后我国重载铁路施工组织提供有效参数。
关键词:重载铁路;施工组织;成功工艺工法
1.工程概况
标段内8座隧道无砟轨道整体道床施工任务。其中全长6803米的杨家沟隧道道床原设计为无砟轨道,道床板设计为390mm,其余7座隧道均为有砟道床变更为无砟轨道道床,道床设计厚度为509mm。
2、施工准备
1.1CPIII测量点位布设及数据采集,成果及评估报告批复文件。
2.2无砟道床基底的处理,合理保证无砟道床能够正常安全施工。
2.3材料、机械设备按施工计划进场,进场原材料检查合格,机械设备运转正常;已对施工图纸进行交底及进行图纸答疑,技术人员已完全理解图纸;对作业人员进行技术培训交底,开工报告已批复。
3、施工方案
3.1施工工艺流程
①隧底凿毛、清洗②绑扎道床钢筋③轨排组装、粗调④模板安装⑤轨排精调、锁定⑥浇筑道床砼⑦养生⑧拆轨、拆模。
3.2隧道内无砟轨道作业各工序主要工作内容
3.2.1隧底凿毛清洗、测量放样
道床板施工前,将道床板施工范围内前方70~100m隧底砼表面的杂物、废碴清除干净;用凿毛机凿毛,深度不小于5mm,见新率不小于50%;用高压水冲洗干净,确保整体道床基底无杂物、积水。
按照CPIII控制点放样道床中线、边线及轨面高程,放样断面按6.6m道床长度控制。
3.2.2安装道床钢筋
(1)整体道床设计为长度为6.6米单元板,根据测设的中边线及轨面高程,沿法线方向植筋,基底高低不平或仰拱面低于设计仰拱面高程时增设三根¢16钢筋点焊在三排植筋上,点焊高度参考设计轨面,保证底层纵向钢筋标高达到设计要求。
(2)水平定位筋焊接完成后,采用钢筋限位卡开始绑扎底层纵向钢筋。
(3)为防止底层纵向钢筋倾倒影响接地及绝缘性能,每板增设2根¢12钢筋在底层纵向钢筋端头横向连接。
(4)布置钢筋限位卡,限位卡必须垂直与线路方向,依次由中间向两侧按图纸布置纵向钢筋。
(5)在道床底层纵向钢筋最外侧的两根,依次尺量标识横向钢筋位置(现场采用10m钢尺尺量,防止误差积累)。
(6)按照刻度依次布置横向钢筋,将两侧横向钢筋固定;其余人员依次将中间钢筋交叉位置采用绝缘卡绑扎牢固。
4.2.3轨排组装、粗铺
采用龙门吊支承块吊装至组装平台,组装平台按照支撑块设计纵向、横向间距限位卡便于軌道排架组装,组装前技术人员逐一检查验收,扣配件、支承块安放应准确,支承块不得有损坏和掉角,套靴和胶带是否完好,支承块上有文字标号的朝线路两侧;再吊起空轨道排架移动至组装平台正上方,准确对位后落下,用标准的扣件将轨排架与支承块连接成轨排,扣配件安装时,保证螺栓扭矩为150Nm且弹条下颚与绝缘轨距块三点密贴,现场采用扭力扳手及塞尺检查;然后将轨排运至铺设地点,进行粗调就位。
轨排吊装移动至安装位置后,由人工指挥门吊前后移动,对位准确后缓慢下放轨排。施工人员配合摘除吊架挂钩后,根据交底数据进行粗调,调整原则为先高程后中线,粗调完成后轨面高低允许偏差为0~+5mm,轨道中线允许偏差为±5mm。
4.2.4模板安装
人工安装侧向模板和伸缩缝分隔板,并加固模板,模板安装前应对表面打磨处理、清除干净,均匀涂刷脱模剂。模板下方与隧底空隙应采用专用止浆条填塞密实,不得使用木条或碎布任意填塞。模板间安装双面胶止浆条,防止漏浆,侧模和钢筋之间应安装保护层垫块,确保保护层厚度满足设计要求。模板安装后,注意接地端子的设置,并在模板对应位置用红色油漆标示。
4.2.5轨排精调
根据测量小车显示数据,调整竖向支撑螺杆,通过转动竖向螺杆,垂直调整轨道高程,通过调整轨排两侧撑杆,实现水平调整。在曲线地段,调整时可能产生水平位置和高度的冲突,因此必须在垂直及水平双方向同时进行调整,最终保证各项轨道高低及中线参数的偏差值不超过0.5mm。使用接头夹板将轨道排架连接固定。轨排精调测点应设在轨排支撑位置,保证工具轨及其接头的平顺。
4.2.6道床板砼浇筑及养护
轨道精确调整和固定,施工验收合格后,安装支承块保护套后,方可逐段浇筑道床混凝土。混凝土入模温度应在5°C-30°C之间,混凝土始终从起始端浇筑口浇筑,人工插入式振捣器捣固,振捣应均匀,不得碰撞轨排及螺杆,密实后移至下一个浇筑口;道床板收面应二次压光,第一遍采用木抹子收光,待快初凝时采用铁抹子第二遍收光,确保道床板的横向排水坡;道床混凝土高度必须底于支撑块套靴面5mm,避免支撑块在重压下支撑块脚部破损。
在混凝土初凝后要及时进行全面覆盖及保湿养护,第一次养护应在砼表面覆盖一层土工布,避免水流冲刷道床砼表面,混凝土表面必须在湿润状态下保持至少7天时间。
4.2.8脱模拆除轨排
混凝土在凝固过程中,当用手指压混凝土表面无明显痕迹时,一般在松解支撑螺杆后约1小时就可以适当松开扣件。正确的时机应根据施工环境灵活掌握。在螺杆调整器取出之后,立即使用毛刷进行清洁并涂油,以便下次使用。
侧模应在混凝土强度达到2.5MPa以上,方可采用人工拆除。道床混凝土强度达到5MPa后,即可拆除轨排架,利用道床板混凝土浇筑的间歇时间往前倒用。
4.2.9整体道床施工状态监控
在道床灌注过程中,对轨面系统的几何状态必须进行全过程监控,随时进行检查复核,并且做好复核检查记录,确保中线、水平及结构尺寸正确。
4.2.10现场监控量测
实行技术人员和专职质检人员跟班作业,施工过程和后续跟踪动态化管理,根据现场布设的监控点,专人负责测量数据采集和曲线变化情况分析,对数据分析结果及时上报,必要时邀请相关专家调整施工方案并优化施组。随时处理和纠正技术、质量问题,使施工各工序处于受控状态。特别是在已浇筑完成无砟道床存在基底渗水加强监控量测频率,确保道床板技术参数及质量符合技术质量规范要求。
5、施工作业平面布置
整体道床施工过程中各工序紧密衔接,始终保证连续一个浇筑区段(132米)24小时施工完成,各工序之间根据现场情况相应增减人员、机械投入,促使每套工装满足整体道床日工作循环作业。施工作业每天按完成132米工程量要求,分别对左、右线浇筑混凝土66米。
6、施工组织
为确保按节点工期完成施工任务,我部加大人力物力,机动调整,优化组织,5个作业面高峰期连续日进度平均保持在120m,保证按期限完成施工实体满足要求提供强有力保障。
7、施工分析
根据合理化施工组织,按照每个工作面109人配置,机械设备按照原计划配置数量,在没有外界影像的情况下,经科学分析和施工过程中资源合理优化调遣配置,每天每套工装设备日进度指标完全可以达到132米。
实际每天每套工装设备日进度实际指标为90米,欠产原因:1.工装转场耽搁时间较长,2、甲供材料耽误影像,造成窝工窝机,3、大电供应不正常,造成现场停电频繁,4、外围干扰因素多,造成窝工窝机。
8、小结
面对时间紧、任务重以及外围条件复杂的不利施工局面,必须细化每道工序,实行岗位责任制,主要领导现场盯控,外围专人协调,强化检查考核机制等管理措施,实现了5套工装日进度660米生产任务,形成了一整套具有无砟轨道施工示范作业的成功工艺工法。
经过全体参建员工9月的精心组织、科学管理以及与外围人员的缜密配合,按期兑现节点工期任务,为山西中南部铁路通道按期开通奠定了坚实基础。
參考文献
[1]《高速铁路轨道工程施工质量验收暂行标准》TB10754-2010
[2]《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010
[3]《山西中南部铁路重载无砟轨道工程施工质量验收暂行实施细则》
(作者单位:中国中铁一局集团第五工程有限公司)