超重力除尘系统工艺优化研究
2019-03-28郝金钢
郝金钢
(山西省汾阳市三泉镇五麟公司,山西 汾阳 032200)
引 言
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司是国有控股企业,公司注册资金150 443万元,现有一期100万t/a焦化项目以及10万t/a甲醇项目,为改善入气柜的焦炉煤气的质量,在2018年10月16日,对超重力除尘系统进行了试车,并投入运行。
根据厂化验数据,进气柜焦炉气量为30 000 m3/h,气体压力为7 kPa,焦油质量浓度<10 mg/m3,粗苯质量浓度<3 000 mg/m3,萘质量浓度<70 mg/m3。通过一段时间监护运行后,发现本套装置处理杂质的能力并不理想,结合数据对影响除尘效果的因素进行全面分析,并向相关方面的专家请教,进行技术改造,最终使本套装置发挥了应有的作用。
1 超重力除尘系统工艺流程
由焦化送至甲醇的焦炉煤气,经过超重力除尘系统的填料床后,进入气柜的进气水封房,分离掉煤气中的下液后,进入湿式气柜,后经出口水封,被送往压缩工段进行后续生产。旋转填料床由磁传动器带动旋转采用塑料鲍尔环,具有通量大、阻力小、分离效率高的特点[1-2]。煤气中的杂质通过冲洗水进行分离。具体工艺流程见第114页图1。
2 影响除尘效果因素
2.1 循环水水质
原设计冲洗水采用的是新鲜水,每小时需要约30 m3的水量,这部分水在经过除尘机之后,不符合节约环保的要求。考虑到甲醇现有的污水处理站的调节池进水量大约在40 m3/h,可以满足除尘系统水量需求,我们在调节池安装了两台自吸泵,往除尘机送循环水,水质成分见表1。
表1 循环水泵相关参数
表2 循环水水质成分
由表2可以看出,循环水水质偏酸性,油含量较大,直接进入超重机,很容易使填料结垢,所以我们从水质改善方面入手,解决除尘系统效率低的问题,分为以下几个步骤[3]。
1) 在调节池中加入工业碱,利用中和作用,将循环水的PH调至7~9之间,使其偏碱性,以对于煤气中的酸性成分产生一定作用。
2) 循环水中的油类物质较多,为此,在循环水中同时加入了破乳剂和絮凝剂(主要为聚丙烯酰胺),并由刮渣机将析出的油泥进行导出。
3) 在循环水使用前,设计了过滤器,内装石英砂及活性炭,从而除去水中的SS、CODcr等杂质。
表3 改造后循环水水质成分
2.2 循环水流量
设备运行过程中,循环水流量一直保持在30 m3/h的高位运行,不仅造成除尘机磁传动器负荷较重,并且煤气中的带水量明显增加,对后续工艺影响较大,考虑到实际工况,在气量一定的条件下,我们按照5 m3/h幅度逐步降低循环水的流量,试验数据见表4。
图1 超重力系统工艺流程图
水量/m3·h-13025201510氨45.2240.7835.6138.4937.82苯2.781.561.231.281.37焦油1.921.49未检出1.191.55萘53.1426.47未检出17.4818.56排水频次/天129854
由表4可以看出,循环水流量控制在20 m3/h,杂质的脱除效果比较理想,当水量再降低时,杂质含量很难再降低。另外气柜排水的频次也相应的降低,所以我们在实际生产中,一般将水量控制在18 m3/h~21 m3/h。水量达到30 m3/h时,循环水泵基础震动大,并且联轴器梅花垫的使用周期明显缩短[4-5]。
2.3 磁传动器频率
超重力除尘机去除杂质的能力也与磁传动器的频率有关,但是,是否频率越大,除尘效果越好?实验中,选定相对稳定的煤气层和合适的水量,通过改变磁传动器的频率,观察数据变化。厂家给定的频率范围为10 Hz~25 Hz,故我们的频率幅度为3 Hz,在接近最大频率,幅度为2 Hz,实验结果见表5。
通过化验数据,可以看出,频率达到19 Hz时,超重机的除尘效果达到基本要求,继续调高,指标变化不是特别明显,当频率达到23 Hz~25 Hz时,我们发现电机表面温度比较高,而且磁传动器的皮带振幅有了明显增大现象。
表5 频率对除尘效果的影响
3 结论
煤气质量改善是许多化工生产企业的难题,不仅影响到产量,也影响到安全,本文对超重力除尘系统的工艺流程进行了介绍,并且罗列了实际应用中遇到的难题,也给出了相应的解决方案作为参考,通过实验数据可以看出水质得到改善,水量控制在18 m3/h~21 m3/h,频率达到19 Hz时,超重机脱除杂质的能力比较理想,由于实验条件有限,大量的数据需要在实践中逐步积累、分析,才能制定出更加科学合理的工艺指标。