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济钢45吨转炉经济炼钢技术应用

2019-03-03汤晓辉

冶金与材料 2019年2期
关键词:赤泥氧化铁废钢

汤晓辉,邓 勇

(山东钢铁集团日照有限公司,山东 日照 276800)

钢铁冶炼生产过程中产生的含铁元素废弃物主要有连铸污泥、氧化铁皮、钢渣铁渣、除尘灰等,从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物——赤泥,由于废弃物中含有不同比例的铁含量,摸索废弃物的回收利用,通过技术改进与加工,把部分废弃物经过加工处理后用于转炉炼钢,是一项可降本增效的技术应用。

1 45t转炉现状

(1)600t混铁炉3座,鱼雷罐倒罐站2座。(2)铁水喷吹脱硫预处理站2座。(3)转炉:45吨转炉4座,平均出钢量45t。(4)LF炉2座,4座 CAS站、3台板坯连铸机,2台方坯连铸机。(5)主要生产品种:普碳钢、低合金结构钢、船板钢、容器钢等。

2 含铁废弃料的选择

2.1 含铁废弃料的选择

钢铁冶炼过程主要含铁废弃料:预处理渣、铁渣、钢渣、污泥、二次除尘灰、氧化铁皮。含铁废弃料主要成分:炼 钢 污 泥 :TFe:45.7、P:0.215、S:0.15、SiO2:3.5、CaO:13.5;氧 化 铁 皮 :TFe:72、P:0.030、S:0.053、SiO2:18.4、CaO:23.7;炼钢除尘灰:43.81、P:0.074、S:0.2、SiO2:4.14、CaO:13.64;转炉前期渣:TFe:29.28、P:0.043、S:0.153、SiO2:11.34、CaO:39.74;赤泥:TFe:23.8、P:0.16、S:0.11、SiO2:17.8、CaO:2.65。经前期技术论证,废弃料利用可行性方案:转炉前期渣用渣斗直接回收,冷却后定量入炉;赤泥、除尘灰、氧化铁皮压球后分类入炉。

2.2 经济料使用方案

(1)返回渣的使用方案。经前期论证和初步试验,初步确定了返回渣使用工艺流程:渣斗收集→运输至储存地→铲车定量配斗→入炉。收集:炉口前期溢渣用渣斗接送回收,吹炼终渣不再回收,在钢渣处理车间单独预置储存场地,进行前期渣的冷却与破碎,保证粒度小于200mm。使用:制作专用铲车斗,按每斗0.5t加工,实现定容定量配斗。称量、入炉:返回渣配斗后进行二次称量,使用废钢地秤,误差千分之五,废钢斗上注明返回渣具体重量,确保数据的准确性,便于指导转炉摇炉工精准操作,控制吹炼前期温度,减少溢渣或喷溅。

(2)赤泥、除尘灰和氧化铁皮的使用方案。由于赤泥中铁元素含量较低、且粒度较小,除尘灰和氧化铁皮粒度细,无法通过废钢斗或高位料仓直接入炉,通过对标借鉴,联系相关加工企业回收赤泥、除尘灰和氧化铁皮,并进行提纯、压球,如前期进行试验的赤泥球成分如:赤泥:TFe:23.8、SiO2:17.8、CaO:2.65、Al2O3:18.32;赤泥球:TFe:41.58、SiO2:13.5、CaO:2.6、Al2O3:8.29。经过加工后的赤泥球,铁元素含量达到了40%以上,具备了替代部分矿石、作为转炉炼钢冷却剂和化渣剂条件,除尘灰与氧化铁皮经压球后(控制好强度和粉面率)可直接上高位料仓入炉使用。

2.3 转炉吹炼过程具体操作模式的摸索

(1)基本情况。装入制度:铁水、废钢装入量按热量与钢种要求配加,其中铁水39~42t+废钢5~8t,返回渣每炉0.5t。造渣料:试验炉次造渣料正常加入,石灰、白云石、镁块等辅料根据铁水成分和含渣量进行配加,终渣碱度控制在2.8~3.2;过程配加部分矿石、高钙石、赤泥球、除尘灰球等冷却剂和化渣剂,少量多批加入,单次加入量不超过300kg。氧压和枪位控制。吹炼过程枪位采用低—高—低模式,前期高氧压低枪位,保证快速提温早化渣,中期高枪位低流量,防止碳氧反应剧烈引起喷溅,实现吹炼过程平稳,后期降低枪位提高氧压,保证拉碳效果,促进成分均匀。

(2)试验情况。①返回渣使用情况。使用返回渣0.5 t/炉,试验炉次和正常炉次的平均钢铁料消耗对比,可直接降低钢铁料消耗1.32kg/t钢,降本增效作用显著。且由于吹炼前期控制升温速度,大部分炉次过程控制较好,个别炉次因铁水前期温度低,返回渣熔化后渣中FeO含量增加较快,低温泡沫渣溢渣时间延长,通过摸索改进,可针对性的采取提高前期碱度、低枪位充分搅拌,控制渣中FeO含量等措施,溢渣炉次得到了有效控制。

(3)赤泥球、氧化铁皮及除尘灰球使用情况。①加入方式:试验炉次均按固定量加入,单批次加入量按100~300kg控制,吹炼过程根据温度和火焰情况,随着高钙石、轻烧白云石少量多批次配加,总量控制在1200kg以下,杜绝大批量加入时出现的喷溅或返干现象。②使用效果试验炉次吹炼过程控制总体较为稳定,在前期温度及渣中FeO控制较好的条件下,吹炼3~9min,分3~6批次加入压球,黄烟、喷溅等异常情况基本得到了控制。由于压球中含有一定量的Al2O3、SiO2等低碱度成分,过程化渣情况较好,适当配加少量的石灰、高钙石或轻烧白云石均能保证终渣碱度。过程枪位按低—高—低模式,根据火焰和温度微调枪位和流量,操作过程较易控制。由于赤泥球、氧化铁皮及除尘灰球冷却系数相对偏低,其替代矿石量约占58%,可通过适当提高压球用量,保证降温及化渣效果,且其中铁元素回收率正常。

4 结语

(1)由于返回渣中含有较高的铁元素,分类回收后摸索合适的加入量,既能保证转炉吹炼过程的平稳,也能最大程度的回收Fe,降本增效效益显著,试验炉次返回渣每炉用量0.5t左右时,可降低钢铁料消耗1.32kg/t。

(2)通过对赤泥球、氧化铁皮与除尘灰球少量多批加入模式的摸索试验,压球入炉后快速熔化,化渣与降温效果较好,完全可以替代价格较高的矿石,作为转炉吹炼过程的化渣剂与冷却剂,还能回收其中的Fe元素,降低钢铁料消耗,是废弃物回收利用的一项成功技术应用。

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