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无动力除尘设施在热电装置中的应用

2019-02-28李春鹃

云南化工 2019年3期
关键词:导料导流皮带

李春鹃

(云南化工设计院有限公司,云南 昆明 650041)

我公司总承包建设的3×75t/h热电装置输煤系统,原设计采用传统除尘配置,即普通导料槽、负压引风装置、输送管道、袋式除尘、引风机等,装置运行平稳,但输煤栈桥、破碎机房中粉尘较多。为确保装置员工身体健康及设备运行安全,通过多方调研后,针对输煤系统几个落料点改用无动力除尘装置。技改后,输煤系统环境得到改善,现场环境均能达标排放,使安全、环保和职工健康得以保证。

1 工艺原理

无动力除尘系统,运用空气动力学通风和平衡原理,结合重力除尘、惯性除尘、湿式喷淋除尘等除尘方法的特点,采用平衡压力的理念,使用平衡回流管进行压力平衡,使粉尘在下料管和平衡回流管内循环。通过自动检测控制系统、粉尘空气自动循环系统、全封闭滑板式导料槽、密封阻尘系统、智能水雾喷淋系统等,实现粉尘空气的闭路循环。无动力除尘系统基本无须附加动力设施,故称为无动力除尘[1]。

热电装置输煤系统的褐煤粉尘属于微尘,粉尘粒径基本小于10μm,一般在2~3μm。煤粉颗粒受自身重力、空气浮力和外部空气流动的影响,因其自身质量太小,一般可以忽略重力和空气浮力,但粉尘颗粒四周空气流动对其影响最大[2]。

在输煤系统的皮带运输机和破碎转运中,褐煤经溜槽进行物料倒运时,会产生较大的诱导空气。诱导空气与物料运动方向一致,上部负压,空气由此进入;下部正压,导致煤粉从导料槽缝隙中喷出,造成粉尘污染。采用无动力除尘,粉尘在负压气流的引导下,在密闭空间内循环,撞击导流板,改变运动方向,直线运动变成曲线运动。当粉尘动能减小,便在重力作用下沉降落回皮带,从而解决粉尘外溢等污染环境的问题。

2 改造前概况

2.1 煤质

本项目原料采用褐煤,粒度0~100mm,固定碳(Fcad)35.25%,全硫(St)1.46%,灰份(Aar)25.8%,内水(Mad)8.25%,全水(Mt)25.5%,挥发份(Vdaf)30.7%,低位热能(Qnet.ar)13.376 MJ。

2.2 皮带机

本工程输煤系统输送量120~180t/h。煤场至煤仓之间,共有6条皮带,设计均为DT75皮带机。其中:带宽B=800mm,带速为1.25m/s的3条,带宽B=1000mm,带速为1.0m/s的3条。

2.3 气温

装置当地气象条件:全年平均温度6~7℃,最热月平均气23.7℃,最冷月平均气温 -10.4℃,极端最高气温42.8℃,极端最低气温-31.2℃。

3 技改方案

针对皮带栈桥和破碎楼倒运中出现的粉尘问题,本次技改采用的无动力除尘系统包括:全封闭导料槽、升降式挡尘软帘、后封堵装置、导流装置及水雾化系统。

3.1 全封闭导料槽

在皮带下料点,安装全新的全封闭滑板式导料槽。取消原侧面托辊,只保留水平托辊。鉴于通道越密闭,诱导空气量越少的原理,改造设计力求实现全封闭输送空间。

根据物料下落高度,每条皮带对应的导料槽长度略有不同,一般在5~7m。为方便检修,导料槽分段制作,每段1~1.5m,采用普通碳钢板制作,螺栓连接。实际生产中,粉尘常常从导料槽侧面逸出,因此导料槽侧面有效封闭是技改的关键。本次技改,在导料槽侧面,安装了耐磨滑板和防溢裙板,能防止粉尘外泄。同时考虑了导料槽容积大小,根据现场布置采用平顶导料槽。

3.2 升降式挡尘帘

为有效降低粉尘,防止物料下降过程中产生的诱导风量,从导料槽出口溢出,在导料槽内设置两组挡尘帘,每组6层,采用耐磨、阻燃胶条。胶条的材质需充分考虑北方地区冬季影响,做到不硬、不脆。挡尘帘可以自由升降,具有“尘降料走”的功能。挡尘帘即能封堵诱导风,又不影响物料通过,且在运行时每根垂悬胶条上会产生静电,从而进一步降低粉尘。

3.3 后封堵装置

在导料槽的尾部,设置后封堵装置。此装置采用双层密封形式,保证导料槽内部粉尘不会溢出,又具有维护方便的特点。

3.4 可调式导流板

对落煤管进行改造,从源头上减少粉尘的产生。尘粒运动速度越快,诱导空气量越大。因此降低下落速度,可以有效减少诱导空气量。在装置中,加装了可调式导流板。导流板采用耐磨材料,结构尺寸既要保证原有导料槽内部通流空间,又能保证改造后胶带机运输能力,不会出现输送不畅或堵煤。煤料通过导流板引导至皮带中心,且移动速度与皮带运行速度基本保持一致,从而减少了煤料对皮带的直接冲击和磨损,也大大减少了粉尘的产生。同时,当含尘气体碰到导流板后,气体会产生紊流,改变运动方向和速度,尘粒动能降低,逐步降落到皮带上,从而实现粉尘和气体的分离。

3.5 水雾化系统

本次改造新增喷淋除尘,即利用喷头把水转化为水雾,在两道挡尘帘间形成水雾室。喷头的雾化效果和雾化角度,在煤流表面形成保湿层,既保证对煤尘的捕获,同时也减少耗水量。全封闭导料槽使尘源封闭,将粉尘限定在固定空间内,从而增加尘粒与水滴的碰撞机率和速度,提高除尘效率。含尘气体湿度增加,尘粒相互凝聚,体积增大而沉积到煤表面,一起送至原煤仓,达到消除粉尘、净化环境的目的。使用中,煤湿度检测装置的整定值根据煤粉含水率设定。水雾化系统包括阀门、过滤器、喷头、电磁阀、传感器等。管道采用PPR管材,保证牢固耐用与经济性。管路中安装有不锈钢过滤器,确保能有效过滤杂质,防止喷头堵塞。同时配有反冲洗装置,安装有反冲洗压力罐,利用压力罐中储存压力对过滤罐进行反冲洗。

本系统自动雾化系统与皮带机联锁自动控制。通过皮带转动信号,自动启停控制雾化设备,减少现场人员启停工作量,提高效率。

3.6 控制系统

控制方式采用PLC程序控制方式,可实现就地或远程控制除尘设备的启、停。设置皮带与除尘设备联锁,当皮带启、停后,除尘设备延后自动启、停。

3.7 电气

新增的除尘及防尘设施的电气控制柜、电动机等,均满足防爆和防护要求。

4 改造效果

4.1 除尘效果好

改造完成后,依据合同技术附件进行了装置操作环境粉尘考核。取样位置分别设置在输煤皮带栈桥和破碎楼。每班每个取样点进行一次取样。经72h考核,操作环境粉尘质量浓度全部合格。其中:输煤皮带栈桥最高6.39 mg/m3,最低1.42 mg/m3,平均 3.46 mg/m3;破碎楼最高2.62mg/m3,最低 1.16 mg/m3,平均 1.64 mg/m3。满足《GBZ 2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》 《HG20532-93粉体工程设计安全卫生规定》的要求[2-3]。

4.2 防爆燃

褐煤粉爆炸下限为49~68g/m3。输煤系统中的含尘气体,若浓度过高会引起爆燃、自燃等问题。采用无动力除尘系统,大大减低了粉尘的浓度,有利于防止粉尘爆燃问题。

4.3 消耗低

无动力全封闭除尘系统,使粉尘利用自身动能在密闭空间内循环。当粉尘能量衰减后,落回皮带,基本不用增加动力,是一种真正的环保除尘方式。同时,除去的粉尘重新回落到物料皮带机上,节约煤料,也没有新增固废、液废、气废排放。

4.4 投资低

无动力除尘与传统布袋除尘相比,无需配套风机、管道、除尘器等设备,一次投资低,今后也无需更换布袋;设备布置简单,充分利用皮带运输机头部、尾部空间,能为装置操作和检修提供更多空间。

4.5 施工简单

采用无动力分散除尘,技术新颖,结构简单,易于技改,使用安全可靠。特别对于老装置改造,停车时间短,施工工期容易控制。在提前准备好设备和材料后,利用日常检修停车时间,分段实施。

4.6 运行费用低

无动力除尘系统,运行成本低,基本无须人操作,并且可节约传统生产工艺中每天安排的栈桥清扫人员。同时,增加的导流板,降低了煤块对皮带的冲击磨损,胶带等备件更换周期延长。

5 结语

热电装置输煤系统,采用无动力除尘系统,在除尘效率、耗电量、运行维护等方面均优于传统袋式除尘。装置占地少,初期投资低,且施工周期短、除尘效果好,目前在火力发电装置中广泛使用。今后,也可在磷复肥等固体物料输送环节中,根据介质特性推广使用。特别是,对于如硫磺等介质,采用无动力除尘,可有效解决硫磺粉尘洗涤带来的污水处理等二次污染问题。在生产实际中,应根据工艺特性,配合采用多种除尘方式,既有效解决粉尘问题,还保障操作人员的身体健康,节约能源,保护环境。

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